程 悦
浅析太西洗煤厂中煤重介再洗系统生产与调试
程 悦
神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂 宁夏石嘴山 753000
太西洗煤厂一分区中煤重介再洗系统于开展生产调试,调试过程中对各项工艺指标进行跟踪检测分析,为调试的顺利进行提供了技术支持。调试结束后对再洗系统的处理量和产品产量进行了测算,精煤产率和数量效率的变化与原再洗跳汰机进行了对比,再洗系统对各环节影响和悬浮液及介耗情况进行了分析,并对相关设备进行了工艺效果检查。
重介;中煤;精煤产率;介耗
太西洗煤厂一分区建厂即采用跳汰主再洗分选工艺,但由于原煤中1.6~1.8g/cm3密度级含量过低,再洗跳汰机无法在二段形成有效的分选床层,导致最终中煤中含有大量矸石,中煤灰分过高,严重制约了中煤产品的销售。为此,太西洗煤厂进行了多年研究和论证后,于2008年4月开始将中煤再洗跳汰工艺变为三产品有压重介旋流器工艺,并于2009年4月份投产,投产后中煤和矸石带煤损失明显降低,各项工艺指标比较理想,达到了预期的工艺效果。
(一)处理量
通过在精煤、中煤和矸石直线脱介筛的出料端采样测算,精煤产量平均为25t/h,中煤产量平均为12t/h,矸石产量平均为51t/h。入料量为80-90t/h。计算精煤产率平均为27.50%。
(二)产率
通过格式法计算5月1-15日精煤产率为22.29%,中煤产率13.53%,矸石产率64.18%。
(一)在入洗原煤煤质条件相同的情况下预测
1.若单开主洗跳汰机,中煤和矸石带煤损失在控制范围内时,预测跳汰系统本级精煤产率为 87.62%,中煤产率9.18%,矸石产率3.20%。
2.若再洗分选设备为原309跳汰机时,预测主再洗本级精煤产率88.42%,中煤产率为4.16%,矸石产率为7.43%。
3.若再洗分选设备为重介旋流器时:预测主再洗本级精煤产率89.29%,中煤产率为1.78%,矸石产率为8.93%。
(二)按全级产率计算中煤重介系统
1.预测主再洗全级精煤产率80.36%,中煤产率为1.60%,矸石产率为8.04%。
2.同309跳汰机相比,精煤产率提高0.78%,中煤产率降低2.14%,矸石产率增加1.36%。
3.同单开主洗跳汰机相比,精煤产率提高1.50%,中煤产率降低6.66%,矸石产率增加5.16%。
同单开主洗跳汰机相比精煤产率 80.36 +0.78 +1.50中煤产率 1.60 -2.14 -6.66矸石产率 8.04 +1.36 +5.16主洗跳汰再洗重介产品全级产率%全级产率变化同再洗309跳汰机相比
(三)主洗矸石全部进入再洗系统时
预测主再洗精煤产率80.37%(全级),中煤产率为2.20%(全级),矸石产率为7.43%(全级)。同主洗矸石不进入中煤重介系统相比,精煤产率提高0.01%,中煤产率增加0.60%,矸石产率降低0.61%。因主洗矸石进入再洗重介系统的精煤产率几乎没有变化,同时矸石进入重介旋流器加速设备的磨损,建议洗煤加强主洗跳汰操作,主洗矸石(或主洗矸石-40mm)尽量不进入再洗旋流器中。
根据5月15日煤质资料计算和预测。主洗跳汰数量效率为96.26%,再洗重介数量效率为94.21%,主再洗综合数量效率为96.18%。预测再洗跳汰机的数量效率为80.71%,主再洗跳汰综合数量效率为95.69%。再洗重介数量效率比再洗跳汰的数量效率高13.50%;主洗跳汰再洗重介的综合数量效率比主再洗跳汰的综合数量效率高0.49%。
(一)对超低灰重介系统的影响
1.从再洗精煤筛分浮沉结果看,20-6mm的占10.4-30.14%,-6mm的占35.61-73.16%。20-6mm的-1.36密度级含量为3.48-23.37%,-1.36密度级灰分为1.78-3.61%;-6mm的-1.36密度级含量为 23.41-32.45%,-1.36密度级灰分为1.64-2.37%。
2.再洗精煤 20-6mm的理论纯煤产率为 2.8-17.0%,6-0.5mm的理论纯煤产率为30.06-38.66%。
3.再洗精煤20-6mm占粒煤重介入料的2.1-6.0%,由于20-6mm的纯煤理论产率较低,对粒纯煤的灰分影响不大,再洗精煤使粒纯煤的灰分升高0.01-0.03%,使粒尾煤的灰分升高0.46-1.1%。
4.再洗精煤6-0.5mm占末煤重介入料的3.1-6.5%,由于6-0.5mm的纯煤理论产率也较低,对末纯煤的灰分影响也不大,再洗精煤使末纯煤的灰分升高0.01-0.02%,使末尾煤的灰分升高0.3-0.6%。
(二)对块煤灰分影响
再洗精煤中+35mm的含量占 12.0-22.4%,灰分为16.86-22.28%,可使入仓大块灰分提高0.28-1.40%。
25-35mm的含量占4.9-12.2%,灰分为17.58-21.48%,可使入仓精中块灰分提高0.35-1.11%。
15-25mm的含量占4.6-6.1%,灰分为17.88-21.40%,可使入仓精小块灰分提高0.52-0.87%。
(三)再洗中煤粒度组成分析
+25mm的含量占51.3-59.4%,灰分为34.42-34.98%;
+20mm的含量占52.9-60.1%,灰分为34.47-35.01%;
-20mm的含量占45.4-47.1%,灰分为34.24-35.18%。
各粒级灰分差别不大。
a.合格悬浮液中煤泥+35网目的含量为5.60%,-320网目的含量为33.40%,煤泥粒度比较粗。
磁选机尾矿中+35网目的含量为12.00%,-320网目的含量为10.03%。磁选机尾矿的灰分为50-60%。
b.检测再洗精煤、中煤、矸石中的磁性物含量分别为0.0011%,0.0005%和0.00075%,计算产品带介为0.009kg/t。
c.磁选机尾矿的磁性物含量为0.25-2.75%,因磁选机尾矿带走介质,折算平均介耗为1.02kg/t,计算总介耗为1.03kg/t。
重介旋流器一段可能偏差为 0.038,二段可能偏差为0.013;中煤带煤损失在2-3%,矸石带煤损失在2.5-3%;磁选机的磁性物回收率为99.69%,磁选效率为93.87%;破碎机的破碎效率为74.5%。
[1]朱长勇,任贵涛.太西洗煤厂一分区煤泥水系统工艺改造[J].中国煤炭,2011,37(05):89-93.