张红光 于 飞 李高胜 侯孝臣 刘宏达 田亚明
(1.北京工业大学环境与能源工程学院, 北京 100124; 2.北京电动车辆协同创新中心, 北京 100124)
压缩空气驱动自由活塞膨胀机-直线发电机特性试验
张红光1,2于 飞1,2李高胜1,2侯孝臣1,2刘宏达1,2田亚明1,2
(1.北京工业大学环境与能源工程学院, 北京 100124; 2.北京电动车辆协同创新中心, 北京 100124)
提出了一种采用有机朗肯循环(ORC)系统的自由活塞膨胀机-直线发电机(FPE-LG)试验样机,并在压缩空气试验平台上对FPE-LG样机的运动特性进行了试验研究。结果表明,在进气压力较高的工况下,FPE-LG能够稳定运行,基准位置处活塞速度和运行止点位置的循环变动较小。当进气压力为0.2 MPa,工作频率为2.5 Hz时,活塞最大速度接近1.2 m/s;进气角、排气角和进气压力对活塞运动的对称性和直线发电机输出功率有重要影响,减小排气角或增大进气角,有利于提高活塞运动的对称性、减小活塞运动的循环变动、明显改善直线发电机的输出功率。当进气压力为0.19 MPa,工作频率为2.5 Hz时,直线发电机输出功率的峰值最大,约为19.0 W。
自由活塞; 膨胀机; 直线发电机; 运动特性; 输出功率
近年来,利用有机朗肯循环(ORC)系统回收余热成为能源领域的研究热点,选择合适的部件成为搭建ORC系统最重要的环节[1-2],尤其是膨胀机选择,是影响小型ORC系统性能的关键因素。
涡轮膨胀机、螺杆膨胀机和旋转叶片膨胀机等,由于各自的特点而难以满足车用发动机尾气余热回收的应用[3-6],而活塞型膨胀机适用于大膨胀比、小流量的工况,对于小型车用发动机尾气余热回收是较为合适的选择。GAO等[7]用数学模型分析了往复式活塞膨胀机的性能,并在有机朗肯循环中初步试验验证,结果表明:柴油机转速为2 590 r/min工况下,输出功率可以提高12%。GLAVATSKAYA等[8]研究了往复式膨胀机在汽车余热利用中的性能,在最佳工况点时,输出功率可达7 kW,等熵效率在55%~70%的范围内变化。HAN等[9-11]利用GT-SUITE软件搭建了一个基于ORC余热利用系统的膨胀机模型,仿真结果表明,单位质量输出扭矩、热效率、效率和等熵效率,分别比传统的往复式活塞膨胀机高出51.00%、6.74%、20.79%和5.68%。
BOUVIER等[12]研究了一种用于微型热电联合系统的免润滑蒸汽活塞膨胀机,试验结果表明,在蒸汽温度为260~340℃,蒸汽压力为2.0~3.4 MPa时,发电功率为740~2 400 W,效率达到19%~40%。张波等[13]研发了一款双动活塞膨胀机代替节流阀,回收跨临界二氧化碳制冷循环中的膨胀功,试验测得其等熵效率可达62%。自由活塞机械具有结构简单,摩擦损失较低,运行灵活等特点,在液压和自由活塞发动机领域得到了广泛的关注[14-17],尤其是关于自由活塞发动机的研究[18-22]。针对小型ORC系统,尚未出现较理想的膨胀机,本文提出一种自由活塞膨胀机-直线发电机,用于回收车用发动机尾气余热,对其运动特性和输出功率等进行试验研究。
由于FPE-LG是一种新型能量转换设备,根据研究工作的进度安排,首先采用压缩空气作为工质,用以验证FPE-LG样机工作原理的可行性,待充分研究之后,再将FPE-LG应用于ORC系统中。
试验台架结构和试验台架实物如图1和图2所示。测试信号主要包括活塞位移、缸内压力、进气压力、伺服电机输出扭矩以及直线发电机输出电压。活塞位移由固定在直线发电机动子上的拉线式位移传感器测量,活塞速度和加速度可以根据活塞位移随时间的变化计算得到。直线发电机输出功率可根据外部负载两端电压和负载阻值得到。
图1 试验台架结构示意图Fig.1 Schematic diagram of test bench
图2 试验台架Fig.2 Test bench of FPE-LG1.伺服电机 2.排气道 3.缸内压力传感器 4.膨胀机 5.位移传感器 6.活塞连杆 7.高压气罐 8.温度传感器 9.直线发电机 10.进气道压力传感器 11.进气道
FPE-LG主要由左右两侧自由活塞膨胀机和直线发电机组成[23],活塞与直线发电机动子耦合在一起,切割磁感线对外输出电能,其结构如图3所示。
图3 FPE-LG结构示意图Fig.3 Schematic diagram of FPE-LG1.配气机构 2.进气道 3.活塞 4.直线发电机 5.气缸 6.直线发电机动子 7.活塞连杆 8.排气道
配气机构如图4所示。伺服电机通过扭矩输入轴驱动凸轮盘旋转[24],从而控制自由活塞膨胀机的配气相位。
图4 FPE-LG配气机构Fig.4 Valve train of FPE-LG1.扭矩输入轴 2.排气滚轮 3.凸轮盘 4.排气门弹簧 5.排气门 6.活塞 7.连杆 8.进气门 9.进气门弹簧 10.进气滚轮
左右两侧自由活塞膨胀机的配气相位差为180°,即当一个自由活塞膨胀机开始进气-膨胀过程时,另一个自由活塞膨胀机开始排气过程;反之亦然。当进气压力为0.2 MPa,工作频率为2.0 Hz时,在一个工作循环中,膨胀机的进气压力、缸内压力、活塞位移和伺服电机输出扭矩变化情况如图5所示。A对应进气门开启时刻,也是排气门关闭时刻;B对应进气门关闭时刻;C对应排气门开启时刻。
图5 进气压力、缸内压力、活塞位移和伺服电机输出扭矩变化曲线Fig.5 Variations of intake pressure, in-cylinder pressure, free-piston displacement and servo motor torque in an operation cycle
进排气门开启和关闭时刻所对应的凸轮盘位置如图6所示,凸轮盘上有2条环状凸台,位于内侧的凸台控制膨胀机排气门的开启和关闭,称为排气凸台;位于外侧的凸台控制膨胀机进气门的开启和关闭,称为进气-膨胀凸台。在凸轮盘转动时,通过凸台的起止位置以及凸台的高度变化,能够有效控制配气相位和气门升程。
图6 气门开关时刻所对应的凸轮盘位置Fig.6 Position of cam plate corresponding to valve timing
自由活塞膨胀机活塞的行程受到运行工况的影响,其上下止点位置可能是变动的。本文中,将活塞所能到达的上止点极限位置称为机械上止点,将活塞所能到达的下止点极限位置称为机械下止点。机械上止点和机械下止点的中间位置称为基准位置,针对某个具体的运行工况,活塞实际到达的上止点称为运行上止点,实际到达的下止点称为运行下止点。在涉及活塞位移、速度和加速度时,定义从基准位置到下止点的方向为正,从基准位置到上止点方向为负。
以左侧膨胀机为例,当凸轮盘转到图6位置A时,排气滚轮(红色滚轮)离开排气凸台(图5所示,伺服电机输出扭矩为-1.5 N·m),从而导致排气门在弹簧预紧力的作用下关闭,与此同时,进气滚轮(蓝色滚轮)开始爬升到进气-膨胀凸台上,进气门开启(图5所示,伺服电机输出扭矩为6.3 N·m),压缩空气进入气缸,推动活塞从上止点向下止点运动,此为进气阶段。
当凸轮盘转到位置B时,进气滚轮离开进气-膨胀凸台(图5所示,伺服电机输出扭矩为-1.7 N·m),进气门在弹簧预紧力的作用下关闭。膨胀机处于膨胀阶段,缸内压力降低,活塞继续向下止点运动。
当凸轮盘转到位置C时,排气滚轮爬升到排气凸台上(图5所示,伺服电机输出扭矩为6.0 N·m),排气门克服弹簧预紧力而开启,自由活塞膨胀机开始排气过程(此时右侧膨胀机处于进气-膨胀过程),活塞从下止点向上止点运动,使膨胀后的气体流出气缸,直到排气门完全关闭为止。随后自由活塞膨胀机进入下一个工作循环。
当进气压力为0.2 MPa时,不同工作频率下,活塞位移随时间的变化曲线如图7所示。工作频率为1.5 Hz和2.0 Hz时,活塞迅速从运行上止点运动到机械下止点位置,其原因是,活塞的工作频率较低,相对于较高工作频率时,进气时间较长,活塞缸内气压较高,活塞在压缩空气作用下迅速到达机械下止点位置,进入膨胀机的压缩空气未能充分膨胀。随着工作频率的增大,活塞最大位移减小,但减小的幅度不大。当工作频率为2.5 Hz时,活塞运行下止点恰好非常接近机械下止点,其位移随时间变化情况类似于正弦曲线,最大位移约为0.05 m。
图7 不同工作频率下活塞位移变化曲线Fig.7 Variations of free-piston displacement at different working frequencies
图8 不同工作频率下活塞速度变化曲线Fig.8 Variations of free-piston velocity at different working frequencies
当进气压力为0.2 MPa时,不同工作频率下,速度随时间的变化曲线如图8所示。活塞在不同工作频率下的峰值速度相差不大,工作频率对峰值速度影响较小。当活塞工作频率为1.5 Hz和2.0 Hz时,活塞在T1和T22个时段内的速度为零,这也是由于在进气阶段,压缩空气直接将活塞推至机械下止点位置,进入气缸内的压缩空气未能充分膨胀导致。
配气相位决定了压缩空气(工质)进入和排出气缸的时刻及质量。为了研究配气相位对活塞运动特性的影响情况,设计了3种不同的凸轮盘,如图9所示。图9b~9d分别是凸轮盘A、B、C,其进气门和排气门开启角度均为20°(凸台斜坡所对应的凸轮盘转角),进气角(进气门开启阶段所对应的凸轮盘转角)分别为60°、60°、70°,排气角(排气门开启阶段所对应的凸轮盘转角)分别为180°、140°、140°。
当进气压力为0.2 MPa,工作频率为2.5 Hz时,分别采用凸轮盘A、B、C,活塞速度的变化情况如图10所示。活塞速度在进气阶段迅速增大,速度达到最大值之后缓慢降低,直至到达运行下止点位置,速度为零。采用凸轮盘A时,活塞的峰值速度为1.2 m/s,采用凸轮盘B和C时,峰值速度降为0.9 m/s,原因是排气角减小,导致排气门开启较晚,缸内气体对活塞运动的阻力较大。
如图10a所示,采用凸轮盘A时,活塞运动中心(运行上止点和运行下止点的中间位置)明显偏离基准位置,在膨胀过程结束时,活塞运行下止点与机械下止点重合,但其运行上止点严重偏离机械上止点;如图10b、10c所示,采用凸轮盘B、C时,活塞运动中心逐渐向基准位置靠近。
图9 不同类型的凸轮盘Fig.9 Cam plate with different valve timings
图10 采用不同凸轮盘时自由活塞的运动特性Fig.10 Motion characteristics of free-piston with different cam plates
设运行上止点到基准位置的距离为D1、运行下止点到基准位置的距离为D2,将D1与D2的比值称为运行止点位置的对称度σ(即D1/D2),用来表征自由活塞运动对称性。采用凸轮盘A、B、C时,活塞运动的运行止点位置的对称度分别为0.514、0.802、0.889。运行止点位置的对称度σ越接近1,说明活塞运动相对于基准位置的对称性越好。σ小于1,说明活塞运动偏向机械下止点一侧。σ大于1,说明活塞运动偏向机械上止点一侧。
采用凸轮盘B、C时,排气角减小,排气持续时间相对减少,滞留在气缸内的空气增多,有利于改善自由活塞运动的对称性。图10a和10b中活塞速度在运行(上、下)止点位置附近有较大波动,主要原因是进气角较小,导致进气不充分。
采用凸轮盘C时,由于进气角增大,活塞位移增大,配气相位与活塞运动形成了良好配合,活塞速度随位移的变化曲线近似于椭圆形,活塞运动特性较优。
采用凸轮盘C,工作频率为2.5 Hz,进气压力不同时,活塞速度随着位移的变化情况如图11所示。图11a所示进气压力为0.14 MPa时,活塞运动中心显著偏离了气缸的基准位置,实际的活塞最大行程(Maximum stroke, MS,即活塞运行上止点和运行下止点之间的距离)仅为0.012 m,运行止点位置循环变动(活塞在某确定工况运行时,不同工作循环间的运行止点位置差异性)较大。
图11 进气压力对自由活塞运动的影响情况Fig.11 Effect of intake pressure on motion characteristics of free-piston
从图11可以看出,针对同一运行工况,不同工作循环间,运行止点位置可能有差异,故采用运行止点位置循环变动系数(Coefficient of cycle-to-cycle variation,CoV)来量化这种差异。基准位置活塞速度的循环变动的量化评价,是通过计算基准位置活塞速度的循环变动系数得到。循环变动系数是变量(运行止点处位移或基准位置处速度)的标准偏差与均值的比值[25],为
(1)
其中
(2)
定义相关参数如下:C1、C2分别为运行上止点位置循环变动系数和运行下止点位置循环变动系数。CVA是活塞从运行上止点到运行下止点运动时,在基准位置活塞速度的循环变动系数(图11中A点);CVB是活塞从运行下止点到运行上止点时,在基准位置活塞速度的循环变动系数(图11中B点)。
采用C1、C2、CVA和CVB来表征活塞运动的稳定性,其计算结果如表1所示。
表1 自由活塞运动的循环变动系数Tab.1 CoV of free-piston %
循环变动系数大于10%时,活塞运动稳定性较差[25]。由表1可知,进气压力pin为0.14 MPa时,活塞运动稳定性较差。随着进气压力的增加,活塞运动对称性提高、稳定性增强。
增大进气压力后,活塞的最大行程也逐渐增大,由图11可知,当进气压力从0.14 MPa增大到0.20 MPa时,活塞最大行程从0.012 m增大到0.095 m,同时,活塞最大速度从0.1 m/s增大到1.0 m/s。由此可见,进气压力对活塞最大行程和速度有明显影响。
直线发电机产生的电能,消耗于与直线发电机连接的负载上,根据负载两端的电压和负载阻值可以计算出直线发电机的输出功率。
当进气压力为0.20 MPa,工作频率为2.0 Hz,采用不同凸轮盘时,直线发电机的输出功率曲线如图12所示。针对不同的凸轮盘,直线发电机输出功率的峰值基本相同,约为18 W。但采用凸轮盘C时,直线发电机的输出功率明显改善。
图12 采用不同凸轮盘时直线发电机输出功率曲线Fig.12 Power output for different cam plates
如图13所示,当工作频率为2.5 Hz,采用不同的凸轮盘时,直线发电机输出功率峰值随着进气压力的增大而增大。进气压力为0.19 MPa时,采用凸轮盘A、B、C,直线发电机输出功率的峰值分别接近10.5、15.8、19.0 W。当进气压力小于0.18 MPa,采用凸轮盘B时,直线发电机输出功率的峰值为最大。进气压力大于0.18 MPa,采用凸轮盘C时,直线发电机输出功率的峰值为最大。
如图14所示,当进气压力0.20 MPa,采用不同的凸轮盘时,直线发电机输出功率的峰值随着工作频率的增大呈现先增大后减小的趋势。
因此,当活塞工作频率较高时,增加进气压力,有利于改善直线发电机的输出功率。
图13 进气压力对直线发电机输出功率峰值的影响Fig.13 Effect of intake pressure on peak power output of linear generator
图14 工作频率对直线发电机输出功率峰值的影响Fig.14 Effect of working frequency on peak power output of linear generator
(1)FPE-LG的工作频率对活塞的峰值速度影响较小。而进气压力对活塞位移和速度的影响更为明显。增大进气压力,有利于提高活塞运动的稳定性和对称性。
(2) 减小排气角或增大进气角,有利于改善活塞运动的对称性。优化配气相位与提高进气压力相结合,有利于提高活塞速度,有利于运行(上、下)止点位置更接近机械(上、下)止点位置,有利于减小基准位置活塞速度的循环变动和运行止点位置的循环变动。
(3) 进气压力为0.19 MPa,工作频率为2.5 Hz时,FPE-LG输出功率的峰值最大约19.0 W。增大进气压力、优化配气相位可以明显改善直线发电机的输出功率。
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ExperimentonFree-pistonExpander-LinearGeneratorDrivenbyCompressedAir
ZHANG Hongguang1,2YU Fei1,2LI Gaosheng1,2HOU Xiaochen1,2LIU Hongda1,2TIAN Yaming1,2
(1.CollegeofEnvironmentalandEnergyEngineering,BeijingUniversityofTechnology,Beijing100124,China2.CollaborativeInnovationCenterofElectricVehiclesinBeijing,Beijing100124,China)
A preliminary experimental investigation of a free piston expander-linear generator (FPE-LG) prototype was presented. The aim of developing this FPE-LG prototype was to applied it in a small scale organic Rankine cycle (ORC) system for vehicle waste heat recovery, which can convert the thermodynamic energy of working fluid into electric energy. Technical feasibility of prototype using a newly developed valve train was verified. The phase matching of different cam plates, free-piston motion characteristics, as well as the power output of FPE-LG was identified based on the compressed air test bench. Experimental results showed that FPE-LG can run stably under the condition of high inlet pressure. The cycle-to-cycle variations of velocity at the reference position and the cycle-to-cycle variations of displacement at top dead center and bottom dead center can be ignored. The peak velocity of free-piston was close to 1.2 m/s when the intake pressure was 0.2 MPa and working frequency was 2.5 Hz. The valve timing and intake pressure had an important influence on the motion characteristics of free-piston and power output of linear generator. Decreasing the exhaust duration angle or increasing the intake duration angle can improve the stability, symmetry of free piston, reduce cycle-to-cycle variation of free-piston motion and improve the power output obviously when other parameters were constant. The maximum peak power output was about 19.0 W when inlet pressure was 0.19 MPa and working frequency was 2.5 Hz.
free-piston; expander; linear generator; motion characteristic; power output
TK11+5
A
1000-1298(2017)09-0377-07
10.6041/j.issn.1000-1298.2017.09.048
2016-12-27
2017-02-10
国家自然科学基金项目(51376011)、2016年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目(51611130193)、北京市自然科学基金面上项目(3152005)、北京市教育委员会科技计划重点项目(KZ201410005003)和北京工业大学第十五届研究生科技基金项目(ykj-2016-00292、ykj-2016-00454)
张红光(1970—),男,教授,博士生导师,主要从事余热利用研究,E-mail: zhanghongguang@bjut.edu.cn