袁后国
(大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江 大庆 163413)
城探1井工程设计优化与钻井实践
袁后国
(大庆钻探工程公司钻井工程技术研究院,黑龙江 大庆 163413)
城探1井是大庆塔东区块的首口超7000 m超深井;通过邻井资料分析,优化井身结构、钻具组合、钻井液体系,优选建立了适合古城区块的钻头序列;使用国产液动旋冲工具攻克了塔东Ø241.3 mm井眼的“黑被子”地层提速难题;大幅提高了机械钻速,缩短了钻井周期,为塔东古城区块树立了新标杆。
超深井;钻井;井身结构;钻具组合;钻井液;液动旋冲工具;城探1井
城探1井是一口部署在大庆塔东探区古城低凸起台缘带的风险探井,设计井深7150 m,为该探区沙漠腹地首口超7000 m的超深井。其钻探目的是为了探索古城地区寒武系丘滩体储层含油气性,实现古城地区新层系的突破。
城探1井位于大庆塔东探区古城区块,西南距参考8井约6.9 km,西距参考7井约11.0 km,东南距参考4井14.6 km。本井设计井深7150 m,实钻井深7280 m。构造位置:古城低凸起。目的层位:寒武系,兼探中下奥陶统一间房组、鹰山组、蓬莱坝组。
本井碳酸盐岩井段长,裂缝发育,井底温度、压力高,使钻井施工风险升高,主要有以下难点:
(1)地表地层疏松,钻表层时易发生圆井窜漏;
(2)上中部井段裸眼段长,地层成岩差、井壁不稳定、泥岩易吸水膨胀;
(3)却尔却克组地层可钻性差,研磨性强,机械钻速低;
(4)寒武系存在盐水层且井底温度高,钻井液易起泡;
(5)长封固段的套管一次性下入对钻机负荷要求高;
(6)由于探井深度大,预测井底温度、压力高,给安全钻井以及测井、固井、测试等作业带来很大难度。
古城低凸起是在上寒武统-下奥陶统台地边缘相带基础上发育的一个鼻状隆起。已钻探井7口(参考1、2、3、4、6、7、8),其中参考1、2、3井受车尔臣大断裂影响,钻遇冲断构造带地层,地层变形严重,岩性变化大;而参考4、6、7、8井与城探1井构造相似,借鉴意义大。
通过对邻井钻井资料包括已钻井的地质特点、钻井速度、井身结构、地层压力/温度、复杂情况以及适用技术进行认真分析,借鉴参考8井的塔标Ⅱ结构,四开采用5in+4 in混合钻具,降低四开钻杆循环压耗。设计各层套管下深如下:
一开Ø365.1 mm套管下至800 m封固上部疏松地层,加固井口;
二开Ø273.1 mm套管下至却尔却克组顶部,封固上部水层和易垮塌地层,为三开井控做准备;
三开采用Ø241.3 mm井眼专打却尔却克组来提速,Ø200.0 mm套管下至吐木休克组,分隔压力梯度低的下部地层,四开采用相对低密度专打;
四开Ø168.3 mm钻头钻至设计井深,下Ø139.7 mm尾管固井。若油气显示良好,必要时,Ø200.0 mm套管回接至井口。
非易斜井段采用单螺扶或双螺扶钟摆钻具组合,既能控制井斜,又起到了修整井壁的作用,减少了岩屑上返的阻力,保持环空畅通,可有效降低起下钻阻卡显示和环空憋漏等复杂情况。
下部易斜井段,严格测斜,测斜不成功不得继续钻进。若井斜角、水平位移超过设计值时,要减压钻进或采用钟摆钻具纠斜钻进,每钻进20~30 m测斜一次。若钟摆钻具组合纠斜效果不好,可以用弯螺杆纠斜,但要注意“狗腿度”不要超过设计范围。利用LANDMARK软件进行各开次钻具组合校核。
二开设计的钻具组合为:Ø333.4 mm钻头×0.30 m+Ø244.5 mm螺杆×9.10 m+Ø228.6 mm无磁钻铤×9.00 m+Ø228.6 mm钻铤×9.00 m+Ø333.0 mm稳定器×1.50 m+Ø228.6 mm钻铤×9.00 m+Ø333.0 mm稳定器×1.50 m+Ø228.6 mm钻铤×27.00 m+Ø203.0 mm钻铤×126.00 m+Ø203.0 mm随钻震击器×7.24 m+Ø203.0 mm钻铤×27.00 m+Ø139.7 mm加重钻杆×135.00 m+Ø139.7 mm钻杆,校核图见图1。
图1二开钻具组合校核
三开设计的钻具组合为:Ø241.3 mm钻头×0.30 m+Ø172.0 mm螺杆×7.20 m+Ø165.0 mm浮阀×0.80 m+Ø165.0 mm无磁钻铤×9.00 m+Ø165.0 mm钻铤×9.00 m+Ø240.0 mm稳定器×1.50 m+Ø165.0 mm钻铤×9.00 m+Ø240.0 mm稳定器×1.50 m+Ø165.0 mm钻铤×207.00 m +Ø165.0 mm随钻震击器×6.52 m+Ø165.0 mm钻铤×27.00 m+Ø139.7 mm加重钻杆×135.00 m+Ø139.7 mm钻杆,校核图见图2。
图2三开钻具组合校核
图3 四开钻具组合校核
目前塔东区块已钻井数量有限,迄今共钻不到40口井,且多为2005年以前的井,应用钻头型号繁多,单钻头进尺少,部分井单井用钻头超过70只,划眼用钻头超过10%,钻头失效严重,所以开展钻头优化设计需求迫切。
借鉴大庆深层钻头优化经验,根据塔东新近完成的参考6、参考7和参考8井等3口井钻头的应用效果,优选进尺与机械钻速较好的钻头(见图4)进行城探1井钻头设计。主要思路:优先使用PDC钻头,在砾岩层和“黑被子”地层配合使用牙轮钻头;提高上部地层钻进排量,增大钻井液上返速度和水功率,减少二次破岩,预防钻头泥包,提高机械钻速。重点强化钻头保径和使用寿命,建立古城区块钻头应用序列,提高钻井速度。
图4邻井钻头优选
奥陶系上统却尔却克组存在一套厚层黑色泥岩(俗称“黑被子”),硅泥质胶结,岩性极硬,研磨性较强,呈层性较好,横向总地层厚度分布稳定,参考6、参考7和参考8井证实为大段的灰色粉砂岩夹黑灰色粉砂质泥岩,纵向上可分3大段,中下段钻速突然变慢(见图5)。
鉴于扭力冲击器在邻井却尔却克组“黑被子”地层已有应用,能很好地攻克“黑被子”地层;城探1井却尔却克组选用类似扭力冲击器具的国产液动旋冲工具提速。
图5 “黑被子”地层分析
吐木休克组-鹰山组地层有裂缝、地层压力低,容易漏失,宜用常规钻具钻进,以防漏堵漏为主,便于处理井下复杂。
通过邻井资料分析,对比本井却尔却克组岩性,设计推荐城探1井液动旋冲工具应用井段4200~5500 m。
磺化防塌钻井液体系在邻井区块已经取得较好的应用效果,城探1井四开继续选用磺化防塌钻井液体系。
根据邻井参考7井C1-1层测试求产曲线,参考7井实测最高静温181.42 ℃,地温梯度2.75 ℃/100 m;据此推算出城探1井井底地温为196.6 ℃。
“我也是觉得她过分了——可她现在不是怀着孩子了吗?那是我们易家的骨肉啊。再说,那间房,也是太小了,连张一米八的床都搁不下,一米五的,还要靠墙摆……”易非侧过身去了,可妈没有睡,还在絮絮叨叨地说着。
因此,针对四开钻井液体系,在210 ℃条件下开展耐温、抑制能力等性能评价,结果见图6。
图6 钻井液性能评价
体系随高温热滚时间的延长,表观粘度、塑性粘度及动切力等性能参数变化幅度较小,说明高温热滚前后体系性能稳定,具有较强的抗温能力,抗温达210 ℃;一次和二次滚动回收率分别在90%和80%以上,抑制防塌能力突出。
全井钻井液体系如下:
一开:第四系—第三系,选用膨润土-聚合物钻井液体系,密度1.10~1.15 g/cm3;
二开:却尔却克组,选用聚合物-KCl聚磺钻井液体系,密度1.10~1.25 g/cm3;
三开:土木休克组,选用KCl聚磺钻井液体系,密度1.20~1.30 g/cm3;
四开:寒武系,选用磺化防塌钻井液体系,密度1.10~1.20 g/cm3。
施工过程中应注意:(1)在保证钻井安全的前提下,尽量采用密度下限,充分保护油气层;(2)目的层井段采用磺化防塌钻井液;(3)加重材料选用石灰石;(4)目的层堵漏采用可酸溶材料;(5)调整好钻井液性能,清除有害固相。
该井设计井深7150 m,最大套管质量为Ø200.0 mm套管(0~5513 m)重285.739 t;最大钻具质量为Ø241.3 mm井眼5in钻杆段重211.809 t。
按照钻机钻深能力,应该选择90或者70型加强型钻机。而采用70D型钻机则需要考虑提升能力问题:下Ø200.0 mm套管,考虑浮重提升余量为135 t,可能存在一定的风险。
调研临近区块使用ZJ70D型钻机下大吨位套管的情况,10in套管一次性下入质量达到630 t。若钻井施工与下套管过程正常,选用ZJ70D型钻机能满足要求。
优化后的井身结构设计较适应实际情况,与钻井现场实际井身结构基本符合。
Ø365.1 mm套管下至807.58 m;Ø273.1 mm套管下至奥陶系却尔却克组顶部3209 m;Ø200.0 mm尾管下至鹰山组顶部(3000.68~6310.5 m);Ø168.3 mm钻头加深钻至井深7280 m。
在城探1井实钻过程中使用了螺杆、液动旋冲工具配合PDC钻头钻进,在提高机械钻速降低周期方面取得了显著的效果(见图7)。城探1井实钻钻头27只,较参考8井全井实钻钻头40只,节省13只钻头。
经过优化设计、应用提速措施,以及高效的组织施工,在加深钻进130 m的情况下,全井钻井周期仍未超设计;较邻井参考8井更是节约40余天(如图8所示)。
参考8井与本井却尔却克组井段均为Ø241.3 mm井眼;参考8井使用进口阿特拉扭力冲击器提速,本井采用国产液动旋冲工具提速。提速结果:城探1井提速井段(4357~5490 m)平均机械钻速2.66 m/h,相较参考8井的1.87 m/h,钻速提升42.30%,提速效果优异(参见表1)。
经过针对性设计的重难点提示,现场操作人员精细施工,钻机负荷最大的三开钻进及三完下套管作业过程未出现任何事故,顺利完成施工。
(1)城探1井提速效果明显,原因包括其井身结构优化设计,钻井液性能以及施工技术,均符合塔东区块的地质和勘探要求,为日后塔东区块钻井设计施工提供了参考。
图7城探1井实钻钻头一览
图8 城探1井钻井周期对比
井号钻头钻进井段/m进尺/m纯钻时间/h机械钻速/(m·h-1)參考8井U416M4675~4875200.0089.002.24MT1355CS4875~5055180.00114.501.57全井平均机械钻速1.87城探1井Q6354357~4954597.00142.754.18Q6354954~5258304.00137.902.20Q6355258~534789.0043.602.04Q6355423.66~549066.3473.300.91全井平均机械钻速2.66
注:城探1井相较古城8井却尔却克组动力钻具提速42.30%。
(2)城探1井三开“黑被子”地层采用国产液动旋冲工具提速,攻克了塔东Ø241.3 mm井眼同类动力钻具提速效果差的难题,既提高了钻速又降低了成本。
(3)优选邻井高效钻头,以PDC提速为主的思路,建立了塔东古城区块钻头序列,应用良好。
(4)70D型钻机负荷可以满足本井三开钻进及下套管作业要求。
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EngineeringDrillingDesignOptimizationandDrillingPracticeofWellChengtan-1/
YUANHou-guo
(Drilling Engineering Technology Research Institute of Daqing Drilling & Exploration Engineering Corporation, Daqing Heilongjiang 163413, China)
Well Chengtan-1 is the first ultra-deep well over 7000m in Tadong block of Daqing oilfield. Through analyzing the data of the adjacent wells and optimizing the wellbore structure, BHA and drilling fluid system, a bit series suitable for Gucheng block was established. Using China-made hydraulic rotary tools, the difficult drilling speed improvement in “black quilt” formation of Tadong, where a Ø241.3mm hole was located, was solved and the drilling cycle was shortened by higher ROP.
ultra-deep well; drilling; well structure; BHA; drilling fluid; hydraulic rotary tools; well Chengtan-1
TE242;P634.5
:B
:1672-7428(2017)08-0045-06
2016-11-10;
:2017-06-07
袁后国,男,汉族,1982年生,石油工程专业,从事钻井工程设计工作,黑龙江省大庆市红岗区八百垧钻井工程技术研究院,1270414327@qq.com。