李雪强,陈灵峰,孙育哲
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200)
一起电气制动投入异常情况的分析及处理
李雪强,陈灵峰,孙育哲
(华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司,浙江天台317200)
针对某抽蓄电站某台机组在停机过程中电气制动投入异常的情况,对电气制动闸刀的控制回路及相关流程进行分析研究,找出电气制动闸刀不能正常合闸的原因,并对其进行解决处理,为现场工作积累了相关经验。
电气制动闸刀;励磁系统;控制回路
电气制动功能在抽水蓄能电站中应用广泛,其主要作用为在机组停机过程中,当机组转速降至50%时,合上电气制动闸刀,将定子三相短路。随后励磁工作在手动电流调节模式,在转子上加入一个恒定的直流电流,该电流产生的磁场,会在三相短路的定子绕组中感应出电流,从而产生使转子减速的铜损制动转矩,实现快速制动并停机,为抽蓄机组进行快速的工况转换提供有力的支撑。
2.1.件现象
2017年03.20日,某电站发生了一起机组停机投入电气制动时,电气制动闸刀报故障信号,励磁系统启动超时跳闸,导致机组电气事故停机的异常现象。
监控事件列表如表1所示。
表1.控事件列表
查看励磁系统现地控制屏上报警信息如表2所示。
表2.磁现地控制屏报警表
2.2.因分析
查看如图1、图2所示的励磁逻辑可知,当励磁收到监控的电气制动令后,会启动电气制动模式,并先合上电气制动闸刀,然后启动励磁,投入电气制动功能。
图1.气制动启动逻辑图
图2.磁系统启动流程逻辑(部分)
若发出电气制动模式启动命令后延时15 s未收到励磁启动信号,则会发出励磁启动超时跳闸信号。
再结合监控事件列表及励磁现地告警信号,导致本次电气制动投入异常的直接原因应为:励磁电气制动启动命令发出后,由于电制动闸刀故障未能正常合闸,19 s后,造成励磁启动超时跳机。
针对电制动闸刀未能正常合闸,分析其原因主要有以下3种:
(1)电气制动闸刀本体机构存在故障,导致励磁系统下达合闸令后,电气制动闸刀未能正常合闸;
(2)电气制动闸刀电机及其电源回路上有故障,导致电气制动闸刀未能正常合闸;
(3)电气制动闸刀控制回路存在故障或者联锁未解除,导致励磁系统下达合闸令后,电气制动闸刀未能正常合闸。
3.1.对可能性1
现场对电气制动闸刀触头及操作机构进行检查,发现触头表面无损伤、裂痕和放电痕迹,触头表面导电脂完好,齿轮、涡轮、蜗杆、及定位杆无损坏,闸刀柜内没有明显的异味,确认电气制动闸刀本体及操作机构无机械故障,情况良好。基本排除由于电气制动闸刀本体机构故障导致未能正常合闸的可能。
3.2.对可能性2
检查电气制动闸刀电机及其电源回路,使用万用表测量电机电源,电压值均为379 V左右,满足电机动作电压,说明电机电源供电正常。
检查电源回路,相关接点状态正常,接触电阻正常(接点闭合时,接触电阻值0.2Ω左右;接点断开时,接触电阻为无穷大)。合上电机电源空开,短接相关接点,电机能正常启动,证明电气制动闸刀电机及其电源回路正常。
3.3.对可能性3
电气制动闸刀分合闸通过控制选择开关S12、分闸继电器K11和合闸继电器K12实现。如图3所示。
图3.气制动闸刀分合闸控制回路图
根据图3,电气制动闸刀收到合闸命令时,合闸继电器K12动作,接点21-22断开,断开分闸回路;接点13-14闭合,导通合闸回路,同时自保持;继电器K12的接点1-2、3-4、5-6闭合,沟通电气制动闸刀电机电源,电机启动,电气制动闸刀合闸。
当存在远方合电气制动闸刀的命令时,合闸继电器K12能正常动作并且保持,电气制动闸刀就能正常合闸,反之则会导致电气制动闸刀合闸失败。
(1)取下继电器K11(分闸)、K12(合闸)进行校验,校验数据见表3。
表3.合闸继电器参数校验表
通过校验证明继电器K11、K12各项参数均符合标准,继电器不存在故障。
(2)检查选择开关S12、切换开关S11、电源开关F11的相关接点,均正常。
(3)检查电气制动闸刀外部联锁回路。
根据电气制动闸刀外部联锁回路图,电气制动闸刀必须在以下条件都满足的情况下才能合闸:
(1)机组开关GCB在分闸位置;
(2)SFC被拖动闸刀在分闸位置;
(3)灭磁开关FCB在分闸位置;
(4)机组机端无电压。
对于联锁条件(1),机组投入电气制动时,机组定子绕组三相短路,因此需要确保机组开关GCB在分闸位置。在机组开关处于分闸位置时,测量其辅助接点(X0012:9-X0012:10),正常导通。
对于联锁条件(2),电站SFC被拖动闸刀安装在机组开关GCB与机组定子绕组之间。因此在机组投入电气制动时,需要确保SFC被拖动闸刀在分闸位置。在SFC被拖动闸刀处于分闸位置时,测量其辅助接点(X0111:118-X0311:119),正常导通。
对于联锁条件(3),机组投入电气制动前,需先将电制动刀合上,再合灭磁开关。当灭磁开关FCB位于分闸位置时,测量其辅助接点(X0020: 167-X0011:16),正常导通。
对于联锁条件(4),电气制动闸刀合闸前,需要检测机端无电压,当机端无压时,电压检测继电器K0800的常闭接点闭合后,电制动刀才能正常合闸。
根据图4,继电器K0800接入的是机端A相电压。当机端存在电压时,继电器K0800动作,常闭接点1-4断开,电气制动闸刀不能合闸。当机端无压时,常闭接点1-4导通,此时才允许合上电制动刀。
图4.组机端PT接线图
现场检查,在停机状态下,机端电压为零,但是继电器K0800的常闭接点1-4却处在断开状态。
通过校验发现继电器K0800已无法正常动作,同时检查其常开和常闭接点,无法正常断开与闭合,说明该继电器已损坏,在其他3个联锁条件都满足的情况下,联锁回路无法正常导通,从而导致电气制动闸刀无法正常合闸。
查明电气制动闸刀无法正常合闸的根本原因后,将继电器K0800进行更换,并在更换前对其进行校验,其校验数据见表4。
表4.0800(新)继电器参数校验表
校验数据表明继电器各参数正常,接点状况良好。
继电器更换后,对电气制动闸刀进行远方合闸试验,试验录波图见图5。
图5.气制动闸刀启动录波图
分析录波图5,在励磁系统发出电气制动模式运行及电气制动闸刀合闸命令后,机组励磁电流和定子电流均符合正常电气制动运行时的值,证明电气制动闸刀合闸成功,电气制动模式运行正常。
虽然此次处理的最终措施比较简单,仅仅更换了一个继电器,但是分析的过程却并不容易。在励磁、自动化和电气一次3个专业的协同合作下,对电气制动闸刀的一次部分、控制回路部分和监控回路部分进行分析,才最终解决了问题。
从这次事件中可以总结出以下几点经验:
(1)对于机组所用的继电器应当进行定期全面的校验和检查,及时发现问题,及时解决。
(2)不能轻视机组在运行时出现的任何异常现象,一旦发现异常情况,就必须充分重视,认真分析。就此次事件来说,虽然事件发生在机组停机过程中,并未造成太大的损失。但如果在机组发电过程中,误合电气制动闸刀,会在机组定转子之间产生强大的冲击电流和电磁转矩,可能会造成机组100%甩负荷,对转子产生非常大的损害,轻则损害转子的寿命,重则将导致机组轴系的严重毁坏事故。
(3)处理故障或缺陷时,应当尽可能考虑全面,并且充分发挥多个专业协同合作的力量,这样才能保证机组的安全稳定运行。
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TV738
B
1672-5387(2017)09-0029-03
10.13599/j.cnki.11-5130.2017.09.012
2017-06-19
李雪强(1989-),男,助理工程师,从事继电保护和励磁的检修维护工作。