孙翠华,盛全中
(江苏特种设备检验研究院宿迁分院,江苏宿迁 223800)
锅炉是企业动力的心脏,确保锅炉零事故率是企业安全生产和提高经济效益的基石。余热锅炉过热器通常放在高温废气入口处,启停次数多时,过热器U形弯管因频繁超温材质发生变化,导致其强度下降,运行中会发生变形泄漏和爆管现象,被迫停车处理,进而影响整个系统的正常运行[1-2]。因此,对锅炉过热器弯管断裂原因进行分析,可以采取有针对性的预防措施,从而达到改善运行水平,减少事故非停的目的[3]。
江苏禾友化工集团合成氨装置以无烟煤为原料,采用固定层间歇式气化工艺。2009年,为了进一步节能降耗,投运1台25 t/h余热锅炉,该锅炉以造气吹风气、提氢后的合成放空气、精细化工提CO后的放空气为燃料,设计压力为2.5 MPa,设计温度为300 ℃,蒸汽过热器设置在锅炉水冷段与锅炉对流管束中间,采用面式减温装置来调整蒸汽温度。2014年10月,从某专业生产锅炉辅机厂订制了1台蒸汽过热器,2014年12月更换投运,至2015年3月初,蒸汽量逐渐减少,仔细检查发现过热器段有明显泄漏的响声,经降温后检查,发现有10根管子开裂(总共29组管束)。另外,江苏禾友集团供热公司1台60 t/h粉煤锅炉设计压力为1.6 MPa,2016年3月试运行后投运,2016年5月,同样发生过热器管开裂事故。
在发现余热锅炉过热器管泄漏未停炉前,组织相关技术人员对此事进行预先分析,查找可能的原因,结合前期煤气炉及余热锅炉运行情况初步分析的可能原因有:①煤气炉重风现象出现,导致吹风气余热锅炉系统负荷忽高忽低,蒸汽压力温度波动大,使过热器管内的氧化皮在温度、流速反复波动下脱落,长期积聚至管道堵塞;②入炉水质差,短时生产波动或有满水现象,炉水盐分杂质进入过热器管,或满水使管子爆裂;③过热器管子采用12Cr1MoVG材质,因生产问题锅炉曾降压至1.0 MPa使用,这样过热器管内蒸汽流速比设计时低,同时由于过热器管子弯曲半径较小,增大了管内阻力,当蒸汽流速减慢时,氧化铁皮、结晶盐类等杂质都沉积在过热器管底部弯头内,部分弯头沉积到一定量时,过热器管内流通的蒸汽量逐步减少甚至不通,而管外800 ℃高温烟气导致管子过热发生蠕变而脱落,最终爆管;④可能是制造时材质有代用或制造焊接质量问题。
待停炉降温后,入炉检查发现在过热器前后下部弯头处有10余根管子断裂,同时切割几根有代表性的断裂带弯头管和未开裂的弯管、直管进行分析检验。
余热锅炉过热器管规格Ф 38 mm×3.5 mm,材质为12Cr1MoVG。开裂位置在过热器弯管与直管过渡段,全部在下部弯头处,且均在弯管内侧,同时弯管上有裂纹。
通过对U形弯管断口附近管道的宏观检查,管子没有明显减薄,管子在转弯处内外壁厚度的不同,缘于管子的加工;直管段壁厚仍保持均匀,内外部也没有腐蚀、冲刷减薄现象。管子内部也没有发现积盐之类的沉积物,管子外部也没有严重积灰现象;除了下部弯头过渡段开裂外,过热器管子其他部位没有明显的裂纹。
对U形弯管进行取样分析,检验结果与GB 5310—2008《高压锅炉用无缝钢管》的标准进行对照,管子的金相组织正常,但取样化学元素成分硅和硫含量超标[4]。取样元素成分分析见表1。
表1 取样元素成分分析(质量分数) %
对U形弯管断口进行取样电镜分析(图1和图2):①宏观形貌上,过热钢呈石状,颜色浅灰,无金属光泽,石状颗粒愈多愈大,过热愈严重;②微观形貌上,为典型的延性沿晶断口。
图1 第1排弯管断口取样电镜分析示意
图2 第2排弯管断口取样电镜分析示意
由中国煤炭科学研究院、江苏特种设备检验研究院宿迁分院、专业锅炉制造厂、江苏禾友化工集团技术人员等组成专家组,对现场进行查勘、测量、分析,最后结论是:此管是在弯制过程中应力集中(从管子的外观看,在管子的起弯侧没有,均是在管子的收弯处),且没有经过热处理,应力没有消除。取样分析结果显示为硅、硫含量超标,在高温、负荷有波动的工况下运行时,组织中出现微裂纹,并逐渐扩大,进而形成裂纹,最终导致应力脆断。
(1) 选择材料时,应严格把控生产厂家的质量,并提出具体的质量要求,要求过热器管应是回火加正火处理后的管子,否则在冷弯中易出现隐性裂纹,致使在使用过程中出现扩大而断裂。
(2) 严格控制好制造过程中的弯制速度,否则弯管会出现应力集中,或有隐性裂纹存在。
(3) 弯管在弯制过程中,严格检测弯曲段,特别是过渡段,应进行消除应力退火热处理,以保证管子的使用寿命。
(4) 使用中尽量避免温度、流量波动范围大以及负荷不稳定。
(5) 在运行周期内,加强对关键部位(如弯头及过渡段)的检验监督,及时发现隐患,以防止管子爆裂事故的发生。