某型无内圈轴承的试验方法

2017-07-26 03:47刘文胜胡冰洁
轴承 2017年9期
关键词:保持架轴套试验机

刘文胜,胡冰洁

(1.洛阳LYC轴承有限公司,河南 洛阳 471039;2.航空精密轴承国家重点实验室,河南 洛阳 471039;3.河南柴油机重工有限责任公司,河南 洛阳 471003)

1 研究背景

某型无内圈圆柱滚子轴承结构如图1所示,轴承材料为9310VARAMS6265合金钢,轴承内径尺寸为,外径尺寸为mm,该轴承只能承受径向载荷,由于轴承的无内圈结构,无法利用常规的寿命试验机进行试验,只能设计新的试验结构进行此类轴承的性能试验。

图1 无内圈圆柱滚子轴承Fig.1 Cylindrical roller bearing without inner ring

2 试验装置的设计

根据无内圈圆柱滚子轴承的使用工况及特点,试验机主体选用单轴系结构,轴承的安装受力形式和润滑结构等主要工作条件满足试验技术参数(表1)。

表1 试验参数Tab.1 Test parameters

试验装置的结构如图2所示,主要部件包括主轴、轴套、挡圈、轴承座、试验轴承和端盖。试验轴为阶梯轴,一端作为驱动端与驱动电动机连接,另一端配置有与其过盈配合的轴套。试验机采用飞溅润滑,润滑油经加热后依次进入溅油端盖和甩油盘,甩油盘随轴承旋转并将润滑油甩出对轴承进行润滑。

图2 试验机的结构Fig.2 Structure of tester

表2 各部件之间的配合Tab.2 Cooperation between various components mm

3 试验过程及结果

3.1 性能试验

以5 h为1个试验周期,共进行10个试验周期,每个循环周期的试验参数见表3,试验过程中的监控界面如图3所示。

表3 单个循环的性能试验参数Tab.3 Performance test parameters for a single cycle

图3 试验过程中的监控界面Fig.3 Monitoring interface during test

3.2 试验结果

运转50 h后停机对轴承进行检查,内滚道、外圈、保持架和滚动体组件保持完好,试验轴承表面颜色正常,未发现疲劳剥落及摩擦痕迹,保持架未见异常磨损。试验后轴承各元件如图4所示,试验前、后轴承的精度见表4。

图4 试验后轴承各元件Fig.4 Various components of bearing after test

表4 试验前、后轴承的精度 Tab.4 Accuracy of bearing before and after testμm

经复检,轴承外观无异常,外圈滚道磨痕均匀,精度无明显变化,表明其工作正常。此型号轴承投入主机使用后,工作正常,也没有出现因轴承原因而产生的故障。

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