户外互感器二次绝缘降低浅析

2017-05-30 10:48张笛
企业科技与发展 2017年7期
关键词:电压互感器电流互感器

张笛

【摘 要】针对贵港供电局变电站近期因户外电流互感器、电压互感器二次接线盒绝缘降低而紧急更换一次设备的问题,多次实地考察事故现场设备,对该批次设备进行解体分析,得出二次接线端子箱质量差渗漏水、端子箱密封老化脱落等原因。文章对贵港供电局该代表性的案列进行解体分析,并提出了引进了端子箱进线电缆处理及对端子箱进行再次密封、设备购置时在技术规范书中注明端子箱的技术要求等方法。

【关键词】电流互感器;电压互感器;绝缘降低;重新密封

【中图分类号】TM452 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2017)07-0102-04

0 引言

现代变电站自动化要求越来越高,一次设备与二次设备联系更加密切,但在变电站日常的互感器预防性试验中发现,其二次电缆绝缘降低,特别是保护用二次电流回路绝缘降低可能引发保护装置误动作,降低电网运行的可靠性。有时单一处理绝缘降低的问题无法根本解决问题,而需整组更换互感器,但与南方电网公司提出的设备全生命周期管理相违背,因此急需解决运行中的互感器二次接线盒的防水问题。本文通过贵港供电局真实案例讲述了互感器二次接线盒绝缘降低存在的问题,并提出了解决办法。

1 发现问题

近几年来,贵港供电局在变电站设备预防性试验中发现互感器二次绝缘的情况比较多,但发生的设备通过分析有一定的规律性(见表1)。

根据南方电网公司一次设备全生命周期管理的规定,一次设备使用年限为30年,从表1不难发现,24台互感器运行年限最久的不超过20年。按运行年限分布分析,运行5~10年的有10台(占比为66.67%),运行10~20年的有8台(占比为33.33%)。设备运行7~8年后,为设备缺陷高发期。按设备电压等级分析,110 kV设备有21台(占比为87.5%),220 kV设备有3台(占比为12.5%)。按照设备类型分析,电流互感器绝缘降低共14台,占比为58.3%,电压互感器绝缘降低共10台,占比为41.7%。电流互感器包括户外PASS MO电流互感器7台、SF6电流互感器3台、油浸式设备4台;电压互感器包括电容式电压互感器9台、SF6电压互感器1台。从以上分析可以得出,气体、油浸式、运行10年左右及110 kV电压等级是该缺陷产生的重要原因。在日后的设备检修维护中要着重关注该类设备的二次接线盒是否漏水。

2 解体分析

2016年7月8日,在对××站2号主变及其三侧附属设备进行检修维护的工作中,继保班对2号主变110 kV侧102 CT本体二次绝缘进行测量发现二次接线对外壳的绝缘电阻约0.5 MΩ,数据不合格。经检修班对该CT进行解体后再次测量本体二次绝缘电阻,数据如下。

(1)未拆除二次线与接线盘连接时,绝缘电阻为0.5 MΩ,不合格。

(2)拆除二次线与接线盘连接,单独摇测接线板绝缘,数值为0.8 MΩ,不合格。

(3)拆除二次线与接线盘连接,单独摇测二次线绝缘,数值约500 MΩ,合格。

经检查,CT内部气室干燥且清洁,二次线外观完好无破损,但二次接线盘下方的CT底座有较大的缝隙且二次接线盒的门密封性不好。根据摇测绝缘的数据和检查情况判断,应是二次线的接线盘受潮老化,导致CT本体二次绝缘电阻低。

2016年1月6日~7日,××站1号主变110 kV侧101间隔、110kV谢鹤水线105间隔CT维护过程中,测量101、105开关CT绕组绝缘发现101开关高后备保护绕组(靠近主变侧的CT)A、B相、105开关计量、测量绕组(断路器机构箱侧的CT)A、B两相摇绝缘偏低,绝缘值在0~0.3 MΩ。打开CT接线盒盖子检查发现,部分接线柱底部有受潮腐蚀的现象。拆开接线盒发现,部分CT的密封胶垫比较潮湿、有水迹。打开密封胶垫发现,内部接线是用环氧树脂浇铸一体成形的,但并不是注满接线盒内部整个空间,而是留有空隙。经过用热风枪干燥接线盒内部和接线柱,更换接线柱帽套,以及重新密封之后,摇绝缘测量CT绕组数据(见表2)。

原因分析:该PASS MO开关于2009年投运。安装在开关极柱的内置CT接线端子盒上的密封胶经过长时间的风吹日晒,开始老化并出现裂缝。在梅雨、潮湿的天气,水汽从裂缝中渗进二次接线盒内部无法排出,久而久之造成CT接线盒二次接线柱上的帽套及内部匝间绝缘降低,导致CT二次回路绝缘电阻不合格。

2016年5月26日,在对220 kV××站110 kV大竹線105间隔一次设备进行B类检修维护的工作中,继保班对CT二次绝缘进行摇测发现B相CT二次绝缘电阻偏低,各二次接线端子绝缘电阻均低于1 MΩ,按照规程要求数据不合格。

110 kV大竹线105间隔B相CT二次绝缘低,因此对CT二次接线盒进行检查,发现如下问题:?譹?訛CT运行时间长,设备老化生锈明显(如图1所示);?譺?訛CT二次接线盒锈蚀严重,密封圈老化;?譻?訛CT二次接线盒进水没有及时排出,导致二次接线盒内严重受潮。因此,根据摇测绝缘的数据和检查情况判断,应是二次线的接线板受潮老化,导致CT二次绝缘电阻降低。而解体后,CT本体内的二次线及接线柱完好如初(如图2所示)。

3 解决办法

3.1 二次绝缘降低主要原因

(1)二次接线盒密封不好,下雨天受潮。潮气从二次接线盒进去,一直侵入固定件,使固定件内介质空气湿度增大。当固定件内空气潮湿加剧,必然在固定件内和法兰上形成水珠,导致末屏引出线对地绝缘的降低。

(2)产品设计不合理、质量差,未考虑潮气的进入。

(3)部分互感器二次接线盒孔洞较大,仅靠防火泥封堵,且底部没有隔板进行支撑。经过长时间暴晒,防火泥较易脱落。

3.2 处理措施

(1)加强对CT、PT的二次接线盒维护,在今后设备验收、停电维护时,设备维护班组必须对CT、PT的二次接线盒进行密封性检查。更换采用密封性能较好的密封胶条,按照3年左右进行轮换检查更换,通过更换密封胶垫、加涂玻璃胶等措施,防止CT、PT的二次接线盒发生进水受潮的现象。对于现场条件满足的现场安装接线盒防雨罩的效果最好。

(2)对于产品质量差的情况,在互感器技术规范书中明确二次接线盒的材质及防水性能,必须满足国标IP65的标准,虽然在互感器中是很小的配件,但是二次法兰盘受潮也必须更换整台设备。

(3)利用新型技术在电缆进线处使用拧紧型电缆护管,避免大量使用防火泥封堵由于时间久、天气炎热等造成脱落,水汽容易侵入;对于水平进入端子箱的电缆,应对电缆进行沉水湾处理,避免水汽顺着电缆流入箱内。

4 总结

在以后的变电站互感器维护中,应重视二次端子箱的维护,根据检修维护周期定期开展端子箱表面的防腐处理,更换密封垫,对端子箱与本体接壤处用玻璃胶封堵,以避免水汽的侵入;必须更改技术规范书互感器端子箱的技术要求,才能减少日后的维护工作,避免互感器因二次接线盘等小部件问题而更换整组,减少投资、节约成本。

参 考 文 献

[1]DL/T 620—1997,交流电气装置的过电压保护和绝缘配合[S].

[2]Q/CSG 114002—2011,电力设备预防性试验规程[S].

[3]IEC 60044.2—2000,互感器 第1部分:电压互感器[S].

[4]GB 4208—2008,外壳防护等级(IP代码)[S].

[责任编辑:陈泽琦]

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