摘 要:电解是脱脂线的核心设备,电解的正常运行直接影响产品的质量。所以对电解技术的控制研究与优化非常关键。
关键词:电解技术 极板 核心设备
前言
电解电源柜自2014年3月6日起频繁出现高温报警故障及无电流现象,严重影响了生产节奏,直接导致带钢表面的油污清洗不干净。彻底解决此类问题迫在眉睫,我们开始了我们的探索之路。
1、电解电源的工作原理
立式电解槽也分为两段,由中间的沉没辊和转向辊隔开。在该电解槽内将带钢进一步清洗干净,同时通过电解可在带钢表面形成一层薄薄的二氧化硅膜,可防止钢卷进入罩式退火炉退火后产生粘结,这一点对薄规格带钢特别重要。每个电解槽内布置有2对电极,1对为阳极,1对为阴极。带钢从阳电极通过时,其表面上产生氢气,从阴极电极通过时,表面上产生氧气,通过气体的产生带走带钢表面的油和铁粉。为保证电极的清洁和延长电极寿命电极极性在工作一段时间后变换。
2、电解电源的构造
设备包括角型支架箱以及完整的内置整流器单元,包括晶闸管次级水冷和控制/调节单元,主变压器水冷和60mV分流器。安全设备包括熔断电路断路器,主接触器,熔断器,过流控制,相位控制,晶闸管过电压保护。由于水冷整流器,耗散组件的冷却是由水确保了绝对质量和温度。
重点讲述一下冷却系统,冷却系统由内循环水和外循环水两部分组成,在整流柜内部有一个换热器,换热器里分别有2路水输入、输出。一路为外部管网冷却水,另一路为内部冷却水,内部冷却水用来冷却可控硅。在内部冷却水管路中设计有一个温度传感器,用来检测内部冷却水温度高低。当温度过高时电解整流器报警、停机。
3、故障分析与排除
3.1出现过的问题
(1)、电解电源柜自2014年3 月-7月随着环境的温度的升高,频繁出现内部冷却水高温报警故障,导致电解电源控制柜频繁报警停机,电解整流柜停机直接导致机组停机,严重影响全线产量。
(2)、1#电解电源控制柜电流没有输出。
(3)、2014年6月10日电解电源送电后,电解清洗槽直接着火,将立式槽极板烧黑,立式槽表面衬胶着火,冒出很大火花。
(4)、由于电解整流柜柜顶电极板直接裸露在外面,2014年6月25日一段施工遗留的钢管掉在2个裸露在外面的极板上,当时极板输出电流达到3000A,极板当时直接短路放出火花,当时维护人员迅速切断电源,将钢管拿掉,避免了一次重大事故发生。
3.2问题分析与排除
(1)、对于频繁出现的温度过高现象,我们进行了全面的分析排查,最终发现是受环境温度的影响,我们对现场环境温度进行了测量,结果发现现场环境温度高的时候达到50℃,而整流器以及整流器要求环境温度在40度以下,所以换热器的设计能力无法达到现场环境温度要求,后来经和厂家技术人员协商后,我们重新购买了WOMEN型大型换热器(该换热器要求环境温度为5-55℃),5月10日我们将原来的柜内小型换热器更换到了柜子外部,且将原来直径为5Omm冷却水管更换为80mm,水流量能达到4200L/H,内部冷却水温度保持在24-28℃,属于正常范围,改造后至今整流器再没出现过温度过高的报警,保证了整流器安全稳定运行,改进了电解电源的使用寿命。
(2)、1#电解电源没有输出,我们对整流柜2个电极进行了绝缘遥测,确认电级无接地故障,打开槽体,进去查看并对母排和立式电极之间进行绝缘遥测,检查后发现极板与母排连接情况发现与母排连接的3条连接螺栓已腐蚀断裂,相当于断路,另外其余极板的螺栓大部分开始锈蚀,存在断裂的危险,经现场核实发现连接电极板用的螺栓全部为普通铁螺栓,无防腐蚀性,我们找来了不锈钢且防腐蚀螺栓,将原来的铁螺栓全部更换,且将两个极板连接处重新打磨,使其紧密接触,经改造后1#电解电源重新恢复正常,保证了电极安全稳定运行。
(3)、针对电解槽着火事件,检查发现是内部碱液液位太低导致的,于是在电解电源运行条件里加了连锁条件,在电解电源槽内加装了液位传感器,对应在程序里做了连锁,及槽内碱液液位必须达到3.2M,电解电源才能开始运行,否则电解电源无法投入使用。通过此次整改彻底避免了类似事故的发生。
(4)、在柜顶电极板上直接加装透明、绝缘的防护罩,将整个极板全部保护起来,即使有导电体掉在极板上方也不会导致极板短路;考虑到极板长期工作时温度高,需要散热,防护罩底部有通风孔,有助于极板散热;防护罩为透明状,便于维护人员随时检查极板表面质量。此次改造彻底杜绝了类似事故发生。
4、维护措施
(1)定期(1月)更换内部冷却水水罐内的水,防止内部冷却水长期使用杂质多,经过热交换器时影响散热效果。
(2)对母线排及电缆接线柱制定周期性的检查记录,每天巡检其温度、表面颜色是否变化;每个月停机检查电缆与母线排接线处是否松动;每个月检查电解电源柜内部元器件接线处是否松动或者老化等现象。
(3)定期(1个月)对母线排进行绝缘检测,并做好记录,保证母线排安全、正常工作。
(4)定期巡检液位传感器工作状态是否完好,保证电解槽内碱液液位正常使用,从而避免母排再次空载投用。
5、结论
电解电源作为脱脂机组清洗段的组成部分,起着十分重要的角色,它的工作状态的好坏直接导致带钢表面质量的高低,带钢表面的油污主要靠电解段来清洗干净。
自从电解电源系统投入使用以来,陆续出现了不少问题,针对出现的问题,对此我们做了详细的记录以及数据统计,用数据分析找到了问题的所在,通过讨论研究最终确定解决方案,彻底解决了设备故障及隐患。
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作者简介:
李梁伟(1984-),女,漢族,河北省唐山市,本科,助理工程师,从事现场自动化设备的维护工作。