低渗透油田长效缓释防蜡器的应用

2017-04-25 02:47赵君峰大庆油田有限责任公司第八采油厂
石油石化节能 2017年4期
关键词:保护膜节电药剂

赵君峰(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

低渗透油田长效缓释防蜡器的应用

赵君峰(大庆油田有限责任公司第八采油厂)

为了解决井口加防蜡剂周期短、降黏工作受季节影响大、结蜡后单井能耗高等问题,通过固体药剂配制、缓释材料和保护膜优选、结构载体设计,研制出一种新型长效缓释防蜡器,并应用于现场试验。试验表明:与井口加防蜡剂相比,平均单井日节电5.2 kWh;长效缓释防蜡器的防蜡率达到了60%以上,通过二级3段来实现有效防蜡,有效期可达2年以上;与油田所应用防蜡剂、固体防蜡器相比,防蜡效果更优。可见,长效缓释防蜡器可作为油田防蜡降黏的一种有效措施。

清防蜡;长效缓释防蜡器;节电;防蜡率

A油田属于低渗透油田,具有井深、油稠、产液量低、含蜡高的特点,含蜡量达25.6%,结蜡严重。结蜡后一方面易发生杆卡、杆断、泵漏等问题,另一方面导致日耗电增加,增加生产成本[1]。在降黏实施过程中,以加防蜡剂为主、其他降黏方式为辅,其存在以下问题:因含蜡高、产液量低,导致加药周期短,平均单井加药周期在10 d左右,工作量大;受季节影响大,在雨季、雪季加药车无法进入井场进行加防蜡剂施工,导致井况变差。

为了解决加防蜡剂周期短、季节影响大等问题,先后在该油田试验应用了不伤害油层洗井、固体防蜡器、磁防蜡工具等措施,这些均存在费用高、不能单独完成清防蜡等问题;因此,研究应用了长效缓释防蜡器技术。

1 低渗油田长效缓释防蜡器研制

长效缓释防蜡技术与井口加药降黏同属于化学降黏范畴,是固体防蜡器的拓展。依据固体防蜡器的原理,按照“接力”的思路,研制多级长效缓释防蜡器,实现2年内不用清蜡的目的。

1.1 长效缓释防蜡器的设计需求

要满足长效缓释防蜡器长期有效并适合A油田的清防蜡需求,需满足以下条件:

◇满足防蜡需求,防蜡率达到60%以上;

◇能够实现成功接力,即第一级作用后,第二级才开始作用;

◇适用于该油田的各类油井,即满足以下4个产液量(0~3 t、3~5 t、5~8 t、大于8 t)和4个含水阶段(0~30%、30%~50%、50%~70%、70%~100%)的16种情况的应用需求。

1.2 长效缓释防蜡器的设计

长效缓释防蜡器主要由固体药剂、缓释材料、保护膜、结构载体四部分组成。其中:固体药剂主要作用是保证长效缓释防蜡器的防蜡效果;缓释材料是控制药剂的释放速度;保护膜是保证长效缓释防蜡器分级作用;结构载体是把固体药剂、缓释材料、保护膜等成分组合成统一整体。

1.2.1 固体药剂的研制

固体药剂主要由高分子聚合物、稠环芳烃、表面活性剂组成,分别选取8种高分子聚合物、6种稠环芳烃、8种表面活性剂进行防蜡率测定,测定结果如图1至图3所示。

图1 不同高分子聚合物不同浓度下防蜡率测定结果

由图1至图3可知,单一物质不能达到防蜡率60%以上的要求,因此选取3种高分子聚合物、3种稠环芳烃、4种表面活性剂进行复配,分别用A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4代替(表1)。

图2 不同稠环芳烃不同浓度下防蜡率测定结果

图3 不同表面活性剂不同浓度下防蜡率测定结果

表1 复配后防蜡率测定

1.2.2 缓释材料的优选

缓释材料即为缓慢控制药剂的溶解速度材料,若溶解速度过快,则防蜡器的有效期短;若溶解速度过慢,药剂浓度达不到要求,起不到防蜡效果。设计第一级防蜡体药剂量为15 kg,有效期1年以上,每天溶解量在35~40 g为宜。

优选8种缓释材料与固体药剂固化,进行室内溶解实验,分4个含水阶段和4个产液量阶段共16种情况进行溶解。实验后,缓释材料6满足要求(表2)。

1.2.3 保护膜的优选

长效缓释防蜡器与固体防蜡器的最大区别在于保护膜的优选,这也是长效缓释防蜡器接力作用的关键,同时也是第二级防蜡体在1年后开始作用的关键。即第一级防蜡体在1年后药剂溶解完,第二级防蜡体保护膜开始溶解,实现成功接力。

表2 缓释材料溶解速率测定

如图4所示,第二级防蜡体由2个模块组成,每个模块15 kg(其中保护膜5 kg,缓释材料2.5 kg,固体药剂7.5 kg),若要第二级防蜡体在12~14月之后开始作用,保护膜每天的溶解量在12~14 g,才能保证成功接力。

图4 长效缓释防蜡器安装示意

因此,选择4种保护膜进行溶解实验,每种保护膜放置于16种拟定的含水及产液量条件下,如表3所示。保护膜1在16种生产条件下的平均溶解量为13 g/d左右,满足第二级防蜡体的应用需求。

表3 保护膜溶解速率测定

1.2.4 结构载体设计

从以上实验看出,两级防蜡体可实现有效接替,从而达到2年的应用效果。第一级防蜡体在1年之内完全溶解,第二级防蜡体由保护膜包裹,保护膜经过1年溶解,第2年药剂开始发挥作用。因第二级防蜡体外面有一层保护膜,药剂量减少,因此选用2个模块进行控制,如图4所示。

2 长效缓释防蜡器的应用

选取A油田的3口井进行现场试验,为验证该防蜡器的试验效果,选择的含水级别不同,其试验前的基本生产情况见表4。

表4 试验井试验前的基本生产情况

2.1 试验后上载荷下降,起到降黏效果

如表5所示,从试验前后的载荷对比来看,试验后平均单井上载荷下降3.9 kN,下载荷上升1.3 kN,见到了防蜡效果。

表5 试验井试验前后的载荷对比

2.2 与井口加防蜡剂相比,效果更优

研究者利用starBase数据库预测lncRNA ASB16-AS1可能结合的miRNA:hsa-miR-4306、hsa-miR-370-3p、hsa-miR-379-5p、hsa-miR-411-5p、hsa-miR-3529-5p、hsa-miR-122-5p、hsa-miR-185-5p、hsa-miR-4644。下一步实验拟探索lncRNA ASB16-AS1与这些miRNA有无相互作用以及对应下游机制。

跟踪30口不同含水级别油井加防蜡剂的降黏效果,长效缓释防蜡器与加防蜡剂相比,在含水低于30%时效果稍优,在含水大于30%时效果相当,说明使用该装置可替代井口加防蜡剂。

2.3 与固体防蜡器相比,有效期延长

统计A油田56口应用固体防蜡器效果情况,措施后上载荷下降3.4 kN,下载荷上升0.7 kN,平均有效期在6个月左右;而长效缓释防蜡器在防蜡降黏效果上优于固体防蜡器,有效期延长到2年,延长了4倍。

表6 应用长效缓释防蜡器与井口周期加防蜡剂1~10 d消耗功率情况对比

2.4 节电效果显著

试验前连续测试井1、井2、井3在井口周期加防蜡剂时电动机消耗功率情况,应用长效缓释防蜡器后,再连续测试这3口井的消耗功率情况,如表6所示。应用长效缓释防蜡器后消耗功率运行稳定,与加防蜡剂相比,3口井的平均消耗功率分别下降0.17 kW、0.16 kW、0.32 kW,日节电分别为4.08 kWh、3.84 kWh、7.68 kWh,节电效果显著。

3 长效缓释防蜡器应用的效益分析

单套长效缓释防蜡器加工费用1万元,2年内不实施井口加防蜡剂的措施,节省了加药降黏的人力、物力、电力。A油田油井平均加防蜡剂周期为10 d,1年需加药36次,单次加药费用260元,年费用9360元,2年费用为18 720元。使用长效缓释防蜡器后,可节省费用8720元,年节省4360元。

同时,试验的3口井平均单井日节电5.2 kWh,年节电1898 kWh,按0.6元/kWh测算,年可节省电费1 138.8元。

由以上分析可知,应用长效缓释防蜡器与目前井口加防蜡剂对比,预计单井年可节省费用5498.8元,效益较好。

4 结论

2)长效缓释防蜡器的防蜡率达到了60%以上,可以满足日常防蜡需求,通过二级3段来实现有效防蜡,有效期可达2年以上。

3)长效缓释防蜡器防蜡效果与A油田所应用防蜡剂、固体防蜡器相比,效果更优。

4)长效缓释防蜡器应用后,平均单井日节电5.2 kWh,年节电1898 kWh,节电效果显著。

[1]于海山.低渗透油田清防蜡精益质量管理实践[J].石油工业技术监督,2015(11):1-5.

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.04.004

2017-01-10

(编辑 张兴平)

赵君峰,工程师,2007年毕业于中国石油大学(华东),从事机采技术管理方面工作,E-mail:zhaojunfeng0929@163. com,地址:黑龙江省大庆市大庆油田有限责任公司第八采油厂工程技术大队,163514。

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