XK6040型数控铣床电气系统改造

2017-04-12 05:30赵家平曹东
设备管理与维修 2017年3期
关键词:安川铣床数控铣

赵家平,曹东

(1.宁夏天地奔牛实业集团有限公司固定资产管理中心,宁夏石嘴山753001;2.西北稀有金属材料研究院,宁夏石嘴山753000)

XK6040型数控铣床电气系统改造

赵家平1,曹东2

(1.宁夏天地奔牛实业集团有限公司固定资产管理中心,宁夏石嘴山753001;2.西北稀有金属材料研究院,宁夏石嘴山753000)

XK6040数控铣床工作原理、机床配置、技术性能和电器元件。采用宝元LNC-M528A数控系统、安川伺服驱动对XK6040数控铣床进行电气改造。

XK6040;LNC-M528A数控系统;安川伺服驱动

0 前言

XK6040型铣床是三坐标数字程序控制铣床,由齐齐哈尔第二机床厂1994年生产,适用于小生产,加工多品种,几何形状比较复杂,精度要求比较高的零件。该机床采用FANUC3M-A数控系统,3M-A是一种用于铣床,高精度、高性能的软件固化的CNC系统,主要由电源单元、主印刷电路板、伺服控制单元、直流伺服电机、操作面板和手动脉冲发射器组成。目前,XK6040型铣床电气控制系统线路老化,主印刷电路板、伺服控制单元电器故障频繁,维修困难,维修成本高,而且很难买到原有电器配件。为此,采用宝元LNC-M528A数控系统和安川伺服驱动对机床进行电气改造。

1 XK6040型铣床工作原理

该机床采用机电一体化结构,机床电气元件主要有:①左壁柜,主要安装继电器控制元件、总电源开关;②变压器箱,装有数控控制变压器及伺服变压器;③数控柜,装有控制单元及伺服单元;④悬臂操作站,可旋转150°通过数控系统对机床进行操作;⑤主轴控制面板,安装在机床左侧壁柜上方,通过按钮开关可手动控制主轴正反启停及冷却操作。

该机床具有X,Y,Z三坐标的卧式数控铣床,其中X坐标为工作台纵向进给,Y坐标为升降台垂向进给、Z坐标为滑鞍横向进给,分别由3个伺服控制单元控制直流伺服电机坐标并可同时联动。机床主要传动零件均采用合金钢制造,保证机床传动的精度和使用寿命。进给系统工作台纵向、横向及升降运动采用滚珠丝杠传动,并由双螺母及垫片消除间隙,齿轮传动采用双片齿轮消除间隙保证机床运动的精度和刚性。主传动系统中,主轴是由7.5 kW电机通过一对皮带轮和两对三联滑移齿轮及一对双联滑移齿轮传动,使主轴获得18级转速,其转速范围30~1500 r/min。

2 改造方案

考虑到XK6040型铣床大部分故障均由电气故障造成停机,因此决定改造XK6040型铣床的电气控制部分,具体方案如下。

(1)保留原有主轴电机、保留原冷却系统、润滑系统,同时保留原有主轴控制面板。

(2)保留原有伺服变压器,其余电气元件全部从控制柜中拆除;安装一新电气控制柜,更换全部的电气元件并重新设计排列,即同时保证空间满足使用要求;更换原来的悬挂操作站,按照宝元LNC-M528A操作部件对悬挂操作站进行重新设计制作。

(3)选用安川伺服驱动器及配套伺服电机,配置与原机床电机功率相同。X,Z轴为SGDM-30ADAGSK系列伺服控制器及配套SGMG-30ACA21 0.29 kW系列伺服电机,Y轴为SGDV-470A01A系列伺服控制器及配套SGMGV-55ADC6C 5.5 kW系列伺服电机。

(4)完善设备改造后全部电气资料,方便后期维护。

3 改造实施过程

(1)保持原机床所有操作方式及动作,编制机床PLC的控制程序;编制机床操作面板控制按键的动作程序;编制PLC报警信息和相关的故障诊断描述(图1)。

(2)按照原机床电气原理重新设计机床电气控制策略,绘制控制原理图、电柜内元器件的布置图、接线图。

(3)设计、制作、安装与电气改造配套的机械加工件,主要是伺服电机支撑座和丝杠连轴器;安装伺服电机。

(4)安装新的电气控制柜,依据新的电路图安装伺服控制器,并重新配置电控柜内所有电气元件及各类引线和电缆(2)。安装宝元LNC-M528A数控系统操作面板。同时拆除旧电气控制柜内电气元件和旧操作面板。

4 现场调试

(1)电路检查。由于电气控制柜内元件重新设计和安装,其控制功能及连接导线较多,在机床通电前要认真的进行核实、检查,避免烧坏电器元件。

(2)送电要按一定的顺序送电。先断开所有低压断路器,合上总电源,再送控制电源,检测控制回路是否正常。当正常无误后再将其他的断路器按功能要求逐个合上。

(3)机床参数设定和数据配置。根据宝元LNC-M528A数控系统、安川伺服驱动的技术要求对机床数据进行配置,分别对伺服参数、轴参数、驱动参数、手轮参数等进行参数设定和数据配置。

(4)PLC控制程序联机调试。根据机床功能的PLC程序设计,调试运行PLC程序,结合数控系统面板进行联机调试。调试程序时要按步骤分段进行调试,手动运行、自动运行、工作台进给、机床安全保护、操作互锁等分段调试。对编制的PLC报警信息、故障诊断、信息描述进行调试校对,分段调试完毕后便可以进行程序的整体调试。

(5)运行加工程序对加工件试切。使用宝元LNC-M528A数控系统编制工件加工程序对加工件进行连续的复杂加工,并结合工件加工情况对NC数据进行优化。

图1 PLC程序

5 结束语

图2 改造后的电气控制柜内部(部分)

改造后设备运行正常,各项性能得到明显改善,宝元LNC-M528A数控系统使设备的操作管理加工能力及其加工质、程序编辑 有了进一步提升,从而提高了量。先进的数控系统和伺服驱动,大大提高了数控系统的可靠性,同时维护也十分方便。该机床改造涉及到数控系统的更新换代,主要包括:数控系统和伺服驱动的选配、PLC程序设计调试、机床参数设定和数据配置等。通过对老化淘汰的数控系统进行更新改造,从而使机床恢复原有的加工精度和加工质量,提高了生产设备的自动化水平和效率,可以作为新设备继续使用多年。

〔编辑 凌瑞〕

TG54

B

10.16621/j.cnki.issn.1001-0599.2017.03.34

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