张彦东,卢主飞,李勇,刘树岭,崔富安
(河北华油一机图博涂层有限公司,河北沧州062658)
油套管接箍喷涂设备改造与管理
张彦东,卢主飞,李勇,刘树岭,崔富安
(河北华油一机图博涂层有限公司,河北沧州062658)
油套管内涂层接箍生产设备及其在实际使用中存在的问题,通过对生产过程的分析,结合设备的实际情况对供粉系统进行全面改造。
油套管接箍;涂层防腐;改造
油套管接箍喷涂工序是油套管内涂层质量控制的重要工序之一,接箍喷涂质量和效率的高低直接影响到油套管整体防腐性能,也直接关系到油套管接头的连接强度和密封性能。接箍粉末喷涂大都采用手工喷涂,由于员工手工操作时存在一定差异性和不稳定性,生产过程中会出现膜厚不均匀的问题,产品一次通过率仅为90.95%,导致质量成本居高不下。因此,急需对油套管接箍喷涂设备进行改造,以提高产品一次通过率,降低质量成本。
经过对2015年7~12月接箍产品不合格原因进行统计(表1),可以看出膜厚不符数量占到不合格品总数的73.83%,所以膜厚不符是产品合格率低的主要原因。
1.1 原因分析
(1)确认膜厚不符为主要问题后,经过现场调查和分析得出造成膜厚不符的末端因素共有6个,分别是操作水平低、喷枪运行速度不均匀、供粉压力不稳、炉子热平衡不好、粉末受潮结块、膜厚标准不明确。原因分析框图见图1。
表1 接箍涂层产品不合格原因统计表
图1 原因分析框图
(2)对末端因素进行分别确认。喷涂岗位操作人员的工作时间都超过3年,经验丰富,实际操作水平较高,而且经过现场随机抽查提问,操作人员也知道膜厚标准。
现场查看喷枪运行情况时,喷枪前进和后退速度由人工操作,运行速度变化较大,较难控制,运行时间最快和最慢相差5 s,不符合运行速度误差≤1 s的要求。根据统计情况,第一次运行时间15,第二次12 s,第三次16 s,第四次11 s,平均运行时间13.5 s。
现场使用手工喷壶喷涂粉末,出粉量和供粉压力关系较大,而供粉压力随操作人员握力变化而变化,通过读取喷壶上的压力表读数显示,供粉压力波动≥0.05 MPa,不符合要求,具体统计数据,第一次压力读数0.28 MPa,第二次0.37 MPa。第三次0.33 MPa,第四次0.26 MPa,平均压力读数0.31 MPa。
1.2 确定问题原因
根据SOP规定,接箍的加热温度要均匀,要求炉子热平衡误差应≤±5.5℃,经查阅2014年6月炉子热平衡记录,记录表明,炉子热平衡平均误差为±4.3℃,符合要求。另外,现场查看了岗位人员从冷库取出粉末,到粉末加入喷壶的整个过程,未发现粉末结块现象,粉末经喷头喷出雾化效果良好。由此得出:喷枪运行速度不均匀、供粉压力不稳定是造成膜厚不符的主要原因。
2.1 制作喷枪固定支架及运行轨道
设计了喷枪固定支架、运行轨道(滚珠丝杆),与喷枪平行,轨道由两支不锈钢管加上丝杆导轨组成,在丝杆上安装了型号为86BYGH250C的步进电机,使用KH-01步进电机控制器,该控制器可以进行编程,用来控制前进和后退的速度,并使速度保证匀速。
2.2 制作可调压力供粉装置
原有的粉末喷壶为压吸式,难以保证出粉量均匀,通过制作流化床供粉桶,在桶上安装粉泵,粉泵和喷枪由软管连接,粉泵的吸粉管插入悬浮的粉末涂料颗粒中,通过调整连接粉泵的压缩空气压力可以实现出粉量的稳定调节。改进前后情况(图2、图3)。
实施改造措施后,对2016年1~6月接箍粉末喷涂合格率进行统计,膜厚不符问题由73.83%下降至8.82%,整体合格率由90.95%上升到97.75%,生产效率极大提高,生产成本和能源消耗降低,产品的市场竞争力大幅提升。
〔编辑 王永洲〕
图2 改进前
图3 改进后
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.03.04
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