CHTC4/6SP型电动给水泵转子抱住原因分析

2017-03-28 14:31谷啸威
山东工业技术 2017年4期
关键词:给水泵修复防范措施

摘 要:火电厂备用電泵在定期升速试验时,转子被抱住,根据设备解体后部件损坏情况以及检修、运行情况,制定了处理方案及防范措施,为此类型设备故障处理提供了依据。

关键词:给水泵;抱住;修复;防范措施

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.04.108

0 前言

华电集团山东莱城电厂(机组容量:4×300MW)#3机电动给水泵为备用给水泵,型号为CHTC4/6sp,为原沈阳水泵厂引进德国KSB技术制造的多级高压给水泵,投产日期2002年,2015年12月21日定期升速试验时,转子抱住不动。

1 事件经过

2015年12月21日10:43,运行人员做#3机电泵升速试验,就地检查无异常,电泵上下壳温差最大为15℃,充分放气后启电泵,10:46 检查电前泵转而电泵不转,立即停运。解开对轮后,手动盘车不动。就地检查电泵地脚螺栓及顶丝等无异常,对液力偶合器进行勺管开度调速试验正常,检查电前泵及电泵入口滤网无堵塞、无破损等。解体时发现芯包末级叶轮拆卸难度较大,芯包部分返沈阳某水泵厂进行解体。

(1)以往检修情况:2012年9月曾进行了#3机电泵唯一的一次设备解体大修,由于7级叶轮均为热装在泵轴上,各级中段间为止口配合,现场也无芯包专用检修平台及专用检修工具,现场解体及复装时,施工难度就相当大,转子复装后也没有进行高速动平衡试验,无法保证复装后的转子能达到动平衡试验标准。大修后,曾因驱动端轴承振动大,2013年5月30日及2014年2月11日,两次进行对轮中心复查、调整。

(2)以往运行情况:2012年9月大修后至今日,除了每月定期3100rpm升速试验运行外,还有14次运行时间段(共计99小时4分钟),其中2015年11月27日22:07—11月28日17:50,B汽泵非驱动端机械密封更换时,电泵运行(19小时43分钟)。期间运行转速为3800—4740rpm,泵体振动较大,放空气后逐渐消失。

(3)其他情况:对2015年#3、4机电泵(同型号给水泵)最近5次定期升速试验时惰走时间统计,#3电泵惰走时间(平均123秒)明显小于#4电泵(平均249秒),说明#3电泵在惰走期间,动静之间有轻微摩擦的可能。

2 解体检查情况

(1)推力瓦正推瓦块有磨损。(2)泵轴弯曲,中部的4、5级叶轮处最大跳动值0.16mm,远大于标准值0.03mm,第1-7级及平衡盘处跳动值在0.12—0.16mm。(3)叶轮口环、轮毂及外径均有不同程度的磨损,其中第4、5、6级磨损严重,口环、轮毂及外径磨损可测量磨损量约1-1.5mm。(4)第一级导叶叶片全部磨损,与中段接触部分磨损量约0.5-1mm。(5)导叶衬套及密封环内径全部轻微磨损。(6)吸入段与第二级中段配合的密封面冲刷严重,已失效;第二级中段有4道贯通性旧裂纹,长度约为40—100mm,与第一级导叶相接触的密封面被导叶片碰磨,碰摩深度约0.5-1mm;第三级中段与第二级中段接触的密封面损坏;第五级中段与第六级中段接触的密封面损坏;第六级中段定心止口损坏2处。

3 原因分析

电泵在2012年9月大修后,由于现场检修条件较差,修后转子动平衡达不到质量标准;泵轴为挠性转子,经过一段时间运行,导致泵轴由弹性变形逐渐演变成塑性变形,转子弯曲越来越大;转子弯曲时,由于转子动静径向间隙很小,最大为0.50-0.60mm,运行时导致动静部分摩擦,叶轮口环、轮毂及外径磨损,轴承室及泵体均振动大;转速越高,离心力作用越大,转子中间位置偏心越大,动静部分摩擦越严重,导致第4、5、6级叶轮部分摩擦较为严重,平衡盘径向也出现磨损。中段部分在动静部分的摩擦所产生的强烈振动下,必然导致了摩擦、损坏。

2015年11月27-28日电泵运行时,泵体振动较大,除了动静部分摩擦所致外,泵体内积存空气也是原因之一;当泵体内无暖泵水或流量不足时,易导致泵体内积存空气。

2015年12月21日电泵升速试验时,由于泵轴已经弯曲较大且动静部分包括平衡盘已经磨损,在启动期间,转子前后轴向力无法形成平衡,朝向吸入端方向的轴向力瞬间增加,致推力瓦块磨损;转子弯曲过大导致动静部分抱死。

4 返厂处理措施

(1)泵轴 泵轴弯曲0.16mm,进行热处理直轴修复。(2)叶轮 清理全部叶轮流道、内孔、抛光;利用专用工装将轮毂和口环磨削到设计的修复尺寸,以保证配合间隙和对中心线的跳动。(3)导叶 分别按照导叶的内孔尺寸配制导义衬套,镶装并固定处理后,再车制内孔达到设计的修复尺寸,以保证配合间隙;第一级导叶叶片全部损坏,不能修复,更换新导叶。(4) 吸入段 吸入段与第二级中段的配合密封面“B”全部被破坏,将“B”面车削成平面,将要更换的第二级中段的相应部位加长以保证轴向安装尺寸不变;轴向定位的“A”平面,做修刮毛刺处理,以保证前后泵盖处的缠绕垫的压紧力不变。(5)中段 重新配制全部中段密封环;更换第二级中段,与吸入段的结合部按照吸入段修后的尺寸配制;第三极中段密封面进行焊补处理,然后再进行热处理,最后加工到符合图纸要求,第五、六级中段更换新件。

5 防范措施

(1)芯包解体大修时应外委由专业水泵厂家完成,以提高检修质量标准,修后必须做动平衡试验并合格。

(2)电泵备用期间,运行人员要定期监测泵体上下温差,当超过20℃时,要及时通知检修人员进行处理,设备启动前,应对泵体及入口管道充分放空气。

(3)定期对电泵暖泵截止门及逆止门进行解体检查,避免因阀芯脱落等原因导致暖泵水流量不足,备用期间应保证暖泵系统阀门处于全开状态。

(4)检修人员应定期对电泵保温材料进行检查,无缺失、厚薄不均匀等影响泵体保温效果的现象。

6 结束语

按照处理方案及防范措施执行后,运行一年多来,设备一直保持良好的运行状态,为机组的安全生产打下了良好的基础。

参考文献:

[1]郭立君.泵与风机[M].重庆大学.

[2]东北电力集团公司.电力工程师手册(动力卷)[S].2001.

作者简介:谷啸威(1972-),男,工程硕士,生技部汽机点检长, 主要从事火电(核电)汽轮机系统设备安全生产及节能技术与管理等工作。

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