井口回压对系统效率和泵效的影响

2017-03-27 07:16罗日蕾大庆油田有限责任公司第七采油厂
石油石化节能 2017年3期
关键词:泵效损失量抽油泵

罗日蕾(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

井口回压对系统效率和泵效的影响

罗日蕾(大庆油田有限责任公司第七采油厂)

随着地面管线工艺流程的简化设计,环、树状流程的应用。采出井回油压力因原油黏度增加、管径变细等原因不断升高,机采井的平均回油压力由原来的0.3 MPa左右升至了0.7~0.9 MPa。在实际生产中发现回油压力对油井的能耗及产液量造成了很大影响,回压升高后单井能耗升高、产液明显下降。因此,为保证抽油机井系统低能耗合理运行,井口回压应控制在0.7 MPa以下。通过理论和现场试验研究确定了机采井井口回压的合理界限,为以后合理降回压,降低生产能耗,提高油井产量有重要意义。

回油压力;产量;泵效;系统效率

回压反映从油井到计量站之间地面管线中的流动阻力,是采油生产管理中的一项重要参数,由于诸多因素影响,时常发生回压高停井,影响产量的问题。因此,研究高回压井产生的原因,回压升高对油井能耗和产量的影响,对合理优化机采系统和集输系统,降低生产能耗,提高油井产量有重要意义。

1 井口回压影响因素

回压的高低直接影响机采井的工作状况,回压过高,产生憋压现象,同时增加机采井的能耗。回压高低从侧面反映出地面管道的流体运行状态,油井实际产出流体为油水混合液体及气体,为方便研究,将集油管网中的流体简化为纯油,流动状态简化为圆管层流,根据圆管层流流动水力损失计算公式及流量与流速关系得

式中:hf——水力损失,MPa;

μ——流体黏度,MPa·s;

Q——圆管流量,m3;

L——管长,m;

ρ——流体密度,kg/m3;

g——重力加速度,cm/s2;

d——管径,mm。结合生产实际分析,高回压井产生主要原因有以下四个方面:

1)原油黏度大,冬季温度降低,结蜡严重,导致管径变细。

2)油井与计量间距离远,集输管线过长。

3)油井产液量增加或集输井数增加,部分管线内径与集输液量不匹配。

4)部分管线埋地深度不够等各类因素的共同影响。

2 系统效率及泵漏失量的影响分析

对于抽油机井来说,井口回压的存在增加了抽油泵排出口压力,抽油泵排出口压力升高,一方面加大了抽油泵柱塞载荷与抽油机悬点载荷,导致抽油机井能耗上升;另一方面增加了抽油泵漏失量和冲程损失,导致泵效降低、油井减产。

2.1 回压对系统效率的影响

当井口回压升高时,抽油机举升井筒内液体所受阻力随之增加,同时油管内液体压缩程度变大,液体密度增加,油管内液柱重量同比增加,导致抽油机悬点载荷增大,电动机能耗随之升高。

现场应用模拟回压装置分别控制回压,压力稳定后测试电参数,试验数据表明,回压下降0.3 MPa时,A井日耗电由241.44 kWh下降到215.11 kWh,下降了26.33 kWh(表1)。

现场选取不同区块的50口井试验平均回压与系统效率关系,当回压由0.9 MPa下降到0.4 MPa时,系统效率由13.5%上升到15.7%,当回压控制在0.7 MPa以下时,日耗电波动幅度不大;当回压超过0.7 MPa后,日耗电呈直线上升,且上升幅度很大(表2)。

表1 A井回压与系统效率关系

表2 50口井平均回压与系统效率关系

2.2 回压对泵效的影响

抽油泵泵效的影响因素是多方面的,但主要是漏失量、抽油杆柱和油管柱的弹性伸缩及充满系数的影响三个方面。由于充满系数是和井底供液能力相关,供液能力和回压无关,因而回压对充满系数无影响[1]。

2.2.1 对漏失量的影响

抽油泵的漏失量主要有:活塞和泵之间的间隙漏失、游动阀漏失、固定阀漏失三部分组成,阀的漏失量主要和阀的工作状态和原油物性相关,因而回压对阀漏失量可以不做考虑[2]。

抽油泵间隙漏失量的计算公式:

式中:q——抽油泵间隙漏失量,cm3/s;

D——泵径,cm;

v——物体的运动黏度,cm3/s;

I——活塞长度,m;

ΔH——活塞两端的液体压差,MPa;

g——重力加速度,cm/s2;

e——柱塞与泵筒径向间隙,cm;

Vp——活塞运动速度,cm/s。

根据公式(2)可知,漏失量与活塞两端的液体压差ΔH成正比关系,活塞下部的压力为沉没压力,与井口回压无关;活塞上部的压力来源于液柱,而井口回压作用在液柱上,最终作用在活塞上;且井口回压升高,使得井筒内气液两相流密度增加,最终导致活塞上部压力增加。所以,在泵径及抽油杆组合一定情况下,当井口回压上升时,活塞两端液体压差增加,漏失量增加[3-4]。

现场应用罐车模拟回压量油计量B井在不同回压值生产的产量,该井原始回压为0.9 MPa,分别控制回压为0.5 MPa和1.5 MPa,当压力稳定后进行产量计量,每次量油2 h,采用称重的方法计算每次量油结果,现场试验表明,回压升高1 MPa时,B井日产量下降1.56 t(表3)。

表3 B井不同回压值量油情况

2.2.2 对抽油杆柱和油管柱的弹性伸缩的影响

由于井口回压作用于液柱上,使得作用在抽油杆、管上的载荷增加,增加抽油杆、管的弹性伸缩,增加冲程损失,降低泵效。另一方面,液柱压力增加使得原油中溶解的气体析出量减少,气液两相流体的密度增加,液柱的载荷进一步增大,又会增加抽油杆、管的弹性伸缩,使泵效降低[5-6]。

2.2.3 现场试验

选取不同区块沉没度在合理范围内,产液量稳定的12口井,分别调节井口回压上升1、2、3 MPa情况下,现场憋泵,测试泵效损失量(表4)。

表4 回压增加与泵效损失量关系

应用统计分析方法对现场憋泵损失量回归分析,泵效与井口回压成线性关系,井口回压每增加1 MPa,模拟 1#~7#井的泵效损失量在 2%~3%(图1)。

图1 1#~7#井口回压与泵效关系

3 结论与认识

1)通过现场试验,确定合理回压值应小于0.7 MPa,当回压超过合理值后,日耗电呈直线上升,且上升幅度很大。

2)井口回压升高,增加悬点载荷,降低泵效。

3)井口回压每增加1 MPa,泵效损失量在2%~3%,现场摸索回压与泵效成线性关系,井口回压越大,泵效越低。

[1]陈涛平,胡靖邦.石油工程[M].北京:石油工业出版社,2000:280-290.

[2]王鸿勋,张琪.采油工艺原理[M].北京:石油工业出版社,1996:25-32.

[3]董世民,冯娜娜,张伟.抽油泵柱塞与泵筒间隙漏失量计算方法的研究[J].石油机械,2006,34(11):20-23.

[4]张晓东,谢先华,李正耀,等.抽油机井泵效影响因素之主成分分析法[J].西南石油大学学报(自然科学版),2011,33(5):176-180.

[5]何毅,郭靖,范原搏,等.长庆油田井口高回压影响因素及治理措施[J].石油工程建设,2010(3):124-126.

[6]赵新智,李文学,李永明.高回压井组的综合治理[J].油气田地面工程,2007,26(5):23-24.

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.03.009

2016-11-15

(编辑 巩亚清)

罗日蕾,工程师,2008年毕业于大庆石油学院(石油工程专业),从事采油工程机采井管理、机采节能管理工作,E-mail:luorilei@petrochina.com.cn,地址:黑龙江省大庆市大同区第七采油厂工程技术大队,163517。

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