长停井复产方式研究及应用效果评价

2017-03-04 02:16:45张莹中油辽河油田兴隆台采油厂辽宁盘锦124011
化工管理 2017年7期
关键词:增油兴隆采油厂

张莹(中油辽河油田兴隆台采油厂, 辽宁 盘锦 124011)

长停井复产方式研究及应用效果评价

张莹(中油辽河油田兴隆台采油厂, 辽宁 盘锦 124011)

兴隆台采油厂产生、积压了大量的长停井,长停井的产生有很多原因。随着地质研究的不断深入和开发认识的不断提高,长停井进入了地质措施的潜力区,采用不同途径和手段恢复长停井,成了我厂保持油气产量的重要工作内容。本文对长停井进行了分类,利用侧钻、大修、压裂等技术研究制定了不同类型的长停井复产方案。

长停井;技术;评价;复产;效果分析

1 长停井的现状分析

兴隆台采油厂历经了40年的开发,多数油田已进入“双高”(即采出程度高、综合含水高)开发期,老油田产量递减逐年加大,稳产难度越来越大,对停产井的恢复方案提出了更高的要求。油藏类型多样,开发特点也不相同,要求措施筛选方式及复产方案更需要有针对性,增加了长停井复产的难度。

我厂长停油井总计325口(停产3年以上177口井,1-3年85口,1年以下63口),按照停产原因的不同,可分为套(筛)、落物、砂卡砂埋、高含水、低压低产、地面原因、井下事故等七种类型。

2 现场应用情况

我厂精细组织运行,紧密围绕潜山低效井治理、注水开发油田调整、疑难区块剩余油挖潜、风险层认识有针对性开展长停井治理工作。在开展长停井潜力大调查的基础上,针对不同类型的长停井,制定合理复产措施,按照“优选潜力大、难度小”的长停井分批实施,采取大修、侧钻、压裂、调补层、检泵等技术手段,恢复油井产能。

(1)开展兴古潜山低效井治理,为潜山稳产指引方向 兴古潜山油藏为特殊岩性油藏,通过多年的开发,目前地层天然能量不足,压力持续下降,油井见水且含水上升快,原油产量逐步递减。这些问题严重影响油藏采出动用程度,制约了整个兴隆台潜山的稳产上产。

低效井兴古7-10-16井是潜山低效井治理的典型。该井是部署在兴古9块的一口开发井,2011年8月投产,初期日产油50t,日产气1.1×104m3。由于油井见水,于去年9月见水停喷关井,累产油6.3×104t。应用三维地震解释技术落实了空间距离后,优选适合该井的分簇射孔常规压裂技术在该层段实施,调层后压裂喜获高产,目前6mm油嘴生产,日产油36t,日产气7480m3,含水仅为5%,目前累计增油6011t,累计增气125.4×104m3。

(2)兴隆台老井复产,为区块后续部署提供依据,推动了老油田的二次开发 兴隆台油田经过40年的勘探开发,目前面临剩余油分布零散,油藏管理难度大,稳产基础薄弱等诸多难题。共在马19区块恢复长停井3口,指导部署新井19口,实现了老油田二次开发,降低了产能建设风险 。对该块进行精细油藏描述,结果表明剩余油位于断块高部位,并受断层控制。实施马242井侧钻,获得日产油15t高产,目前已累计产油9000t。

又部署停产井侧钻5口,其中马93C和马气2C井已投产,分别获得30t和10t的高产,验证了剩余油分布研究结果的正确性。通过对马19块构造特征的重新落实,发现马93井主力油层被断失,于是决定对马93井实施侧钻,目的是钻遇构造高部位的主力油层,投产开井后,累计增油3331t。今年在该块又部署二次开发新井19口,已完钻7口,其中马19-9-13井获得70t高产,区块产量由19t上升到133t,实现了马19块的整体二次开发。

(3)低渗油藏实施长停井复产,为区块综合调整提供依据 欧31块一直是欧利坨油田开发的低孔低渗块状油藏,主要发育沙三段上、下两套层系,采用两套注采井网实施分层注水开发。为了改善区块的开发效果,在构造有利部位,结合储层剩余油分布状况,优选潜力注水井转为油井,见到明显效果。

欧31-32-32井是欧31块北部开发下层系的一口油井,由于长期的注水开发,下层系已全部水淹,而上层系剩余油层恰好满足上层系的合理开发井距。决定射开上层系完善其注采井网,挖潜剩余油。取得良好效果,不仅达到了措施增油、完善井网的双重目的,而且进一步证明了欧31块上层系低渗油藏按照120m井距开发的合理性,为下步欧31块井网加密调整工作提供可行依据。

(4)与重大开发试验结合,进一步扩大注气受效范围 齐131块为厚层边水低渗透砂岩油藏,储层低孔低渗,不利于注水开发。对该块实施非烃类气驱先导试验,试注两个月后,地层能量得到补充,构造高部位油井产量、压力均有增长,受效明显。

为了验证氮气的气驱方向,扩大注气规模,同时完善注采对应,进一步扩大气驱效果,在井组内实施2口长停井(齐2-13-15、齐2-13-16)压裂复产,当年增油1375t,见到较好效果。

(5)边零停产井实施风险层认识,增加挖潜空间 由于我厂油田开发时间较长,测井解释的油气层基本动用殆尽,层间接替的潜力越来越少。通过精细地层对比,建立“四性”图版和邻井动态分析,实施“水层”、“未解层”、油水同层等风险层挖潜认识,取得较好效果。

热16-05井位于热河台油田,是一口低压低效井,对其进行潜力排查,具有良好的录井显示,并且邻井具有一定的潜能,射开该层后取得了一定的效果。初期日产油5.4t,累计增油470.6t。类似这样的方法,射开水层、未解释层的共有3口井,累计增油1463.4t。

3 结论及认识

①复产思路有所创新,即以点到面的复产模式。在恢复单井产能的同时,与注采井网调整、区块开发井位部署等方面深入地质认识,为下步区块动态调整及井位部署提供依据。②随着地质认识水平的不断提高,长停井有着丰富的潜力可挖。将长停井复产纳入区块研究,不再是单打独斗,单纯地为了复产而复产,而是通过对长停井的恢复,最大程度地完善注采系统,

调整注采对应关系。③长停井复产,要加强新工艺,新技术的应用及生产管理,争取做到“恢复一口,正常一口”,尽量避免增加新的长停井。

张莹,工程师,辽河油田兴隆台采油厂地质研究所,现从事油气田动态检测工作。

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