唐永江(中国石油辽河油田分公司)
注汽锅炉节能技术应用
唐永江(中国石油辽河油田分公司)
注汽锅炉大量应用于稠油热采开发的辽河油田,由于使用年限较长、技术及设备不完备等原因,导致注汽锅炉普遍存在燃料消耗量大、表面温度高、热能损失多、热效率低等问题。通过有针对性地实施注汽锅炉绝热保温技术、柴油起炉技术、稳燃室改进等一系列节能降耗技术的研究与应用,有效地降低了注汽锅炉的表面温度约22℃,降低注汽单耗3 kg/m3,注汽锅炉热效率提高了2%以上,减少了能量损失;同时,减少了污染物排放,降低了生产成本。
注汽锅炉;节能;热效率
辽河油田某采油厂目前拥有注汽锅炉设备13台,其中燃煤加热炉1台、燃煤注汽炉1台、石油焦注汽炉4台、燃油注汽炉7台,年均燃料成本6800万元以上。由于技术和管理上的欠缺,各种注汽锅炉普遍存在热效率低、燃料消耗量大、热能损失多等缺点。特别是石油焦注汽锅炉,国内应用较少,没有成熟的技术可供参考。几年来,围绕节能降耗,提高注汽效率,减少污染,采取了一系列技术改进手段,大幅提高了石油焦注汽锅炉热效率,减少能量损失,降低生产成本。
1.1 技术原理
注汽锅炉自身散热达到总热量损失的20%左右[1]。通过对注汽锅炉炉体表面喷涂GR-200绝热保温涂料,进行隔热保温处理,以此减少注汽锅炉自身的热量损失。GR-200绝热保温涂料具有绝热、保温、抗辐射、防腐、防水等优点,是新一代的绝热保温材料。该涂料以多孔微珠为功能填料,采用复合配方研制而成。其绝热性能出众,同时具有防辐射性能,质量轻,延伸率良好,可涂覆于不同环境下各种基材表面。
1.2 技术特点
1)绝热性能。经过测试分析中心检测,其50℃热导率为0.10 W/(m·K),经过与聚苯乙烯泡沫样品的隔热比较试验,喷涂GR-200绝热保温涂料的箱子要比用聚苯乙烯泡沫填充的箱子的温度平均低8.1℃。0.5 mm的绝热保温涂层用量能够取得与110 mm聚苯乙烯泡沫板相同的绝热保温效果。绝热性能测试如表1所示。
2)辐射性能。GR-200绝热保温涂料采用了储箱保温技术,而且融入了卫星天线表面采用的太阳能热反射技术成果,具有优异防辐射性能,其辐射系数为0.87,反射比为0.96。
3)附着力。GR-200绝热保温涂料具有良好的吸附性,可以直接喷涂于金属、玻璃、陶瓷、玻璃钢等基材表面,形成牢固的绝热保温涂层。喷涂基材表面温度范围在18~175℃之间,能适应多种环境。在涂层没有完全固化的情况下,经过划格法测试附着力,测试结果就能达到0级。该绝热保温涂料的树脂乳液与多孔微珠填料能起到隔音作用,可用于工业降噪,密度为0.47 g/cm3。
4)阻燃性。通过航天科技集团测试分析中心检测,GR-200绝热保温涂层的火焰蔓延率为4%,其闪点不燃。通过使用无溴、无卤环保助燃剂进行燃烧试验,涂层在燃烧过程中迅速产生膨胀碳保护层,隔绝空气达到阻燃的作用,防止表面火焰进一步扩散。整个燃烧过程低烟、无毒。
5)防腐性能。该绝热保温涂料本身含有一定的防腐成分。使用时,主要靠涂层直接附着在被隔热体的表面,中间不含空气,可有效阻隔水汽的冷凝和侵入。其次自身有很好的耐老化性能,长期暴晒不会开裂,耐水性优良,弹性好,耐高低温交变性好,能有效保护被隔物体的表面不被氧化,进而达到防腐蚀目的。
表1 GR-200绝热保温涂料绝热性能
1.3 应用效果
在5台锅炉上进行了炉体表面绝热保温涂覆试验,总投入经费47.5万元。经现场测量对比,平均节能2%左右。使用绝热保温涂料前,炉体表面温度75℃以上,使用后降低至53℃。不仅降低炉体表面温度,有效减少了锅炉热量损失,而且更改善了锅炉周边工作环境。
2.1 石油焦注汽锅炉柴油起炉改造
原有的4台石油焦注汽锅炉,每次用稳燃室起炉需消耗原油2 t左右,全年需要大量原油作为燃料。同时,该起炉方式需天然气引燃,增加了安全风险。为了减少单耗、降低成本,研制了一种小型柴油点火系统,转换点火方式,达到节约成本的目的。在现有设备基础上,完成柴油点火系统的结构原理设计,采用柴油压力雾化电极引燃,替代现有的原油起炉方式,达到节能目的。同时,该点火系统满足注汽锅炉的耐压、防爆要求,有效提高安全性(图1)。
改进前,每次点火消耗原油2 t,年点火约48次,4台石油焦炉年消耗成本120万元以上;目前采用柴油点火,年均消耗成本只需40.24万元。起炉技术改造实施后,达到了减少成本、节约能源的效果。改成柴油点火系统后,不需要电加热,有效解决了管路和油枪的堵塞现象,减小了对油枪的损害。采用压力雾化电极直接点燃的点火方式,取消了天然气引燃系统。第二支油枪和第三支油枪点火容易,附属设备少。改造后系统安全可靠,操作简单,缩短了起炉时间;中途停炉后可以马上起泵点火。油泵不用长期工作,延长了设备使用寿命,降低了系统故障率。
2.2 稳燃室改进
由于石油焦锅炉工艺上的要求,锅炉本体中存在一段稳燃室,其作用是产生一个高达1200℃的高温区,使得石油焦碳化燃烧。稳燃室内部与火焰直接接触的为耐火层,材料为含锆特级砖。处于耐火砖与锅炉外壳之间的为保温层,包括保温砖、二级砖、一级砖(从外到内)。当炉体受热之后,保温层膨胀系数大于耐火层的受热膨胀系数。保温层受热膨胀将耐火层涨裂。每次维修费用都高达十几万元。维修之后也只能注汽3~5井次。为了降低维修费用,节约生产成本,提高经济效益,现研制一新型炉体保温层结构,达到稳燃室长期使用的效果。这样既能节约生产成本,又能提高锅炉使用率。
图1 改造前后锅炉点火方式对比
对耐火砖及保温砖的热膨胀性能进行了试验,对稳燃室的力学特性和受热条件做了初步研究。在相关科研机构的帮助下,改进耐火层及保温层的结构,对稳燃室火焰气体流体进行了力学计算,重新设计了稳燃室的结构,与专业厂家技术合作,完成稳燃室改造。改造后,稳燃室的维修次数由平均每年4~5次降低到1次,大大降低了维修费用。新结构稳燃室的投入使用,不仅降低了锅炉的维修成本,而且使燃料燃烧更完全,减少了污染气体的排放,对于保护环境具有重要的意义;同时使炉膛保温更好,提高了锅炉的热效率,节省了燃料。
2.3 燃煤锅炉对流段改造
在使用中发现,燃煤注汽炉对流段原有入孔狭窄,致使吹灰无法彻底进行,常有大量遗留死角,容易堵塞通风道,使引风加大,耗电量增加,并且烟温无法充分吸收,直接影响对流段热效率,增加单耗[2]。经过认真分析对流段积灰原因及组分,寻找解决办法[3]。在充分论证以后,决定在对流段护板侧面重开入孔,入孔直径1.2 m,入孔门板厚度0.2 m,极大方便了吹灰的进行。改造前单耗165 kg/m3,改造后单耗降低到162 kg/m3,全年节约煤300 t以上。
2.4 减少锅炉配套设备磨损
与13台注汽锅炉配套使用的各型电动机、泵、风机、压缩机及工程机械共计140余台,每年共耗电766×104kWh,消耗柴油120.5 t,消耗各种润滑油5 t。由于传统润滑,润滑油变质快,机械摩擦损失较大,占到消耗能量的35%~40%。为了提高能源利用率,结合实际,反复论证,采用超强抗磨润滑护理纳米技术,降低磨损,减少维修成本。
统计数据显示,该技术使用后,年节电率达到12%;延长换油周期,节约润滑油60%;5台工程机械节约燃油10%;13台注汽炉年节约维修费用28万元。
通过不断探索注汽锅炉节能降耗技术,提高了注汽效率,降低了生产成本。在实践中针对不同的锅炉类型,陆续采取了注汽锅炉绝热保温技术、柴油起炉技术改造、稳燃室技术改进等技术手段,节能效果显著。与此同时,不断加强管理,挖潜增效,在产值效益有所提升的同时,年消耗能源总量以每年2%的速度递减。
[1]刘超,朱瑞娜,王舂兰.提高注汽锅炉系统效率技术研究[J].技术与市场,2011,18(1):29.
[2]衣怀峰,韩春雨,马海斌,等.稠油热采注汽锅炉烟气控制节能技术研究[J].石油石化节能,2011(2):1-3.
[3]苗浩然.注汽锅炉弱爆吹灰技术的研究与现场应用[J].中国新技术新产品,2011(3):3-4.
10.3969/j.issn.2095-1493.2017.02.011
2016-10-25
(编辑 王 艳)
唐永江,工程师,2014年毕业于东北石油大学(石油与天然气工程专业),从事油田生产管理工作,E-mail:starmq@163. com,地址:辽宁省盘锦市兴隆台区油气合作开发公司,124010。