莱钢再制造项目研究与实践

2017-02-01 11:51
设备管理与维修 2017年8期
关键词:衬板轧辊生产线

高 峰

(莱芜钢铁集团有限公司设备检修中心,山东莱芜 271100)

0 前言

再制造是指将机电产品运用高科技进行专业化修复或升级改造,使其恢复到像新品一样或优于新品的批量化制造过程。其重要特征是再制造产品的质量和性能不低于新品,与新品相比,节约成本50%,节能60%,节材70%,对环境的不良影响与制造新品相比显著降低。我国的再制造是在维修工程、表面工程基础上发展起来的,主要基于复合表面工程技术、纳米表面工程技术和自动化表面工程技术。这些先进的表面工程技术是国外再制造时尚未采用的,为发展我国现代化生产性服务业增加了新的内容。

目前,冶金设备检修只是简单的以更换备件、实现设备运行为目标。这样的检修因为没有分析设备故障的原因、没有针对故障原因进行备件升级、未制定相关的设备运行保养维护制度,因此设备故障会重复发生,造成检修恶性循环直至设备完全损坏。

1 生产线故障原因分析

莱钢设备检修中心主要负责10余个生产单位主体设备的检修工作。成立的第一年,共进行十万余次检修,发生检修费用13 000余万元。

自2012年7月份统计开始至2012年11月份,共统计故障停机次数555次,因机械故障停机423次,因电气故障停机132次。在各生产线发生故障后,各单位按要求组织开展设备检修,检修只停留在设备故障消除和备件更换。在检修过程中发现,同一设备同一备件重复检修率在70%以上,其中50%以上是由于设备备件原因导致。

针对莱钢设备检修特点和开展再制造项目的优势,检修中心不断探索将再制造技术应用于检修过程中,不断提升设备检修效率,延长设备使用寿命。

2 导卫件、轧辊堆焊再制造

2.1 项目背景

轧机导卫装置是安装在轧钢机械的入口和出口处,辅助轧件按既定方向和状态准确稳定进入和导出的轧钢专用设备。导卫装置对轧钢生产线的正常运转非常重要,能防止缠辊、堵钢、飞钢、倒钢等事故发生,保证轧制顺利进行,是提高钢材质量、增加产量、提高成材率、节约能源的保障。特别是对于长材(如线材、棒材、型材)来说,导卫装置对于保证产品的公差和屈服强度起到了主要作用。

莱钢集团下属各轧钢厂共有17条轧材生产线,其中板材有4条生产线,分别是窄带钢、中宽带、宽厚板、冷轧薄板;棒材有4条生产线,分别是中小型、一轧、二轧、小型;750粗轧机改造的大圆钢生产线1条,水压机—大锻件生产线1条,专业生产螺纹钢筋、圆钢、锻件及锚杆钢等产品;特钢生产线3条,分别是大型、中型、小型;特大圆钢生产线1条;H形钢有大型、中型、小型3条生产线。17条生产线具备年产1400万t钢材的产能,按实际轧制1000万t钢计算,年消耗导卫件3000多吨,导卫的失效形式主要有表面磨损、R角磨损,以及安装、连接部位变形。

2.2 再制造过程

2.2.1 导卫失效原因分析

以大H形钢串列轧钢导卫为例(图1)。失效位置主要在图示1安装孔,主要表现为安装孔润滑不良、变形超差,造成导卫安装精度降低。图示2位置磨损过度,造成导卫与轧辊间距增大,生产过程中易出现跑钢等生产事故。

图1 大H形钢串列轧钢导卫安装示意

图示1位置安装孔润滑主要依靠装配前涂抹黄油。钢材轧制过程中,安装孔受红钢辐射热长时间烘烤,黄油变质失效,造成安装孔与安装销轴硬接触而产生机械磨损,导致安装孔失效。

图示2位置按照设备理论安装标准,需要与轧辊保持5 mm左右间隙,实际生产过程中,因设备结构变形导致装配精度下降、钢材轧制过程中导卫件振动等原因制约,5 mm间隙无法保证,导致导卫与轧辊硬接触而发生磨损,当导卫磨损量达到15 mm左右时,导卫就因不能满足钢材轧制需要而报废。

2.2.2 导卫失效后的处理措施

导卫安装孔失效时,各单位基本不采取修复措施,只对表面磨损部分进行简单处理。一般采用的方法为补焊,即:将磨损部位切割打磨后,视磨损量补焊一定长度的钢板。这种处理方法一方面不能保持或提高导卫件的安装精度,另一方面在对磨损部位进行切割时,浪费了部件材料,提高了设备修复成本。同时,补焊钢板为一般材料钢板,不具备提升修复件本身质量从而延长使用寿命的性能。

依据再制造“两型产品、五六七”的工作特征(再制造产品的质量和性能达到或超过原型新品,成本不超过原型新品的50%,节能60%、节材70%,对环境的不良影响显著降低,有力促进了资源节约型、环境友好型社会的建设),提出以下4种导卫修复再制造措施。

(1)耐磨材料表面堆焊。导卫件的表面磨损主要是因为与轧辊接触摩擦造成。如果整体提高导卫件耐磨性,在提高使用寿命的同时,也大幅增加了备件成本。采用在主要磨损表面堆焊厚10 mm的耐磨层,低于轧辊表面硬度,使用过程中不会对轧辊表面产生划伤而降低轧辊使用寿命。此种表面堆焊方法已经实施,经过后期硬度测试,完全达到目标要求。本方法不仅可以在废旧导卫件实施,在新件制作时,同样可以在磨损部分提前堆焊耐磨层,在本质上提高导卫件的使用寿命。

(2)安装成品耐磨件。按照粉末成形的产品制造原理,以石墨基等自润滑材料作为耐磨基质,通过其他材料配比后压制成成品的耐磨件,与废旧导卫件通过焊接、螺栓连接等方式连接,达到修复再制造的目的。因为石墨基的自润滑特性,修复的导卫件表面摩擦系数降低,在降低导卫本身磨损量、提高导卫使用寿命的同时,可以大幅降低对轧辊的磨损,提高轧辊的使用寿命。本方法已具备成熟的生产工艺。

(3)导卫表面贴膜法。在导卫修复时,可使用该种太空纺织布,采用胶接方法与导卫连接,作为导卫表面的耐磨层与轧辊接触。钢材轧制过程中,轧辊表面在冷却水作用下,温度较低,不会对纺织布产生热损伤。导卫下线后,在生产现场即可实现纺织布的更换,方便快捷。

(4)对安装孔镶嵌自润滑铜套。导卫安装孔经过扩径后,镶嵌含石墨基的铜套,提高润滑性能,降低因磨损导致的安装孔损坏。

2.3 实施效果

(1)恢复并提高了导卫件的性能,延长了导卫的使用寿命,降低了生产成本。

(2)进行导卫件的修复再制造研究,设备检修中心可以逐步介入到设备再制造领域。通过多种设备再制造研究的积累,获得地方相关部门的认可,获得国家政策和资金支持,在提高中心核心竞争力的同时,为中心创造可观的效益。

(3)设备检修中心在2013年可实现辊道修复产值600万元以上,有效降低莱钢辊道修复的外委费用。目前正在开拓行车、冶金车辆车轮修复等大量潜在的堆焊市场,经济效益前景广阔。

3 电机修复再制造

3.1 项目背景

2012年莱钢主业外委电机修理费用约600万元,且存在维修质量不高的现象。部分进口电机需返厂维修,国内生产的高压电机也需委托有维修资质的电机维修厂家进行维修,这种电机维修方式导致维修费用较高,同时造成电机维修时间过长,经常出现影响主业生产线正常运行的情况。

设备检修中心成立了电机修复再制造基地,基地内具有丰富的人力资源和先进的设备资源,有较强的电机修复再制造能力。

3.2 再制造过程

(1)对损坏电机进行编号登记,通过故障表现初步判断故障原因。

(2)对损坏电机进行拆检,对故障原因进行详细分析,制定再制造方案。

(3)对电机损坏部位进行升级改造,提高电机的使用性能。

3.3 项目效益分析

设备检修中心从2013年5月至2013年12月实现电机维修产值300万元以上,通过再制造完成的电机在各生产线使用寿命明显延长,适应环境能力大幅提高。

4 焦罐底部结构与衬板形状再制造

以焦罐衬板改造为例,焦罐故障主要体现为衬板损坏,经过改造和衬板材料的选用,2#衬板使已经相对稳定,现阶段主要问题集中在4#衬板损坏、4#衬板基础板变形等问题上,尤其表现在底部闸门两顶弧顶位置的衬板经常性损坏。通过现场次故障检查发现:在底闸门、4#衬板及4#衬板基础板组成一个相对密封的三角形,当满载红焦的焦罐在干熄焦装焦口放焦时,有些焦炭会积存这个三角形区域内,当底部闸门关闭时,此处存留部分焦炭就会阻碍底部闸门的关闭,最终在最大的力量作用下,引起基础板和衬板变形,衬板挂钩和螺丝断裂并最终导致衬板脱落。

4.1 焦罐底部衬板损坏原因(图2)

4#衬板下半部分开裂、变形等损坏,主要是由于焦罐底闸门开关过程中焦炭进入了由闸门底板、基础板和4#衬板下部所组成的相对密封的区域,当底闸门在关闭时如有粘罐现象会造成闸门底板、基础板和4#衬板相互挤压,巨大的作用力会导致底闸门弧顶的4#衬板、基础板和底部6#衬板变形开裂,甚至造成衬板脱落。

4.2 再制造措施

图2 焦罐底部衬板损坏原因

针对这种情况,攻关小组成员经过仔细的分析、论证,最终决定对现有焦罐进行改造,以达到减少甚至避免夹焦现象发生的目的(图3)。该结构包括4#A衬板、4#B衬板、加强筋、螺栓紧固套筒。4#A衬板、4#B衬板分别用螺栓、挂钩、圆柱销固定在基础板上,基础板呈直角梯形,内部由加强筋加固,并用石棉隔热材料填充。

结合以上几种情况,提出将4#衬板改为斜板与立板的形式:每一组4#衬板由一块斜板与一块立板组成,由于立板的存在减少底部基础板的宽度,减小下部基础板的宽度,由原来的350 mm减少到现在的220 mm。这样可以大大降低夹焦的机率。

此外,衬板下部的基础板内用25 mm钢板做成加强筋,防止基础板变形;采用石棉材料将基础板内部空间填实,减少基础板由于受热发生变形;用50 mm钢管做成固定螺栓的通道,方便衬板、螺栓的固定;在设计的过程中将4#衬板的立板增加倒角形成切削刃,可以切碎夹焦,减少大块焦炭对衬板的损坏。

4.3 实施效果

此种改造是在现有焦罐2块4#衬板改造的基础上进行,可以有效保护4#衬板。改造后的4#立板尺寸更小,即使在特殊情况下脱落也不会影响干熄焦炉的正常生产。由于采用加强筋及结构设计,焦罐的原有结构强度及容量均不会受影响。改造完成后,实际使用的反馈结果表明,焦罐易损坏衬板使用寿命明显增强,4#衬板易损坏的问题得到了解决。

图3 焦罐底部改造立体图

5 结语

修复再制造技术以优质、高效、节能、节材、环保为主要目标,是企业降低运行成本、提高市场竞争力的主要手段。莱钢设备检修中心开展设备再制造业务以来,依靠检修资源,充分发挥再制造项目的性能优势,不断提升设备检修水平,设备故障率呈现逐步下降趋势,对冶金检修行业的再制造业务具有指导意义。

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