李丽 刘伟
(1.中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院,四川德阳 618000;2.中国石化西南油气分公司工程技术管理部,四川德阳 618000)
川西高庙子防塌钻井液技术研究及应用
李丽1刘伟2
(1.中国石化西南油气分公司石油工程技术研究院,四川德阳 618000;2.中国石化西南油气分公司工程技术管理部,四川德阳 618000)
高庙地区施工井普遍出现长井段井壁失稳,影响安全顺利成井。通过实钻、测井分析,在室内试验基础上,明确了该地区井壁失稳层位。通过抑制封堵剂种类优选、加量优化和钻井液密度合理取值等研究,形成一套防塌钻井液技术,并在两口高庙水平井中进行了成功应用。现场应用表明,通过强化钻井液抑制封堵性,能使施工井的起下钻时间和下套管前通井时间有效缩短,提高钻井时效,降低复杂事故率。
高庙子构造 井壁稳定 钻井液 防塌技术
川西坳陷高庙子构造位于川西坳陷中段孝泉―丰谷NEE向大型隆起构造带的东段,主要分布在合兴场构造区和丰谷构造区之间,沙溪庙组是该区的主要含气层,主要砂组中JS33-2为主力开发层,砂体总体呈北东向展布。
高庙子实钻井施工中最常见的复杂工况主要是遇阻卡、划眼掉快,如GM2井第二次开钻井段发生长段划眼,返砂量达35 m3以上,划眼时间超过12 d;GM103D井钻至3 311.31 m,井下发生井下垮塌,后填井侧钻,后钻进恢复至原井深,耗时64.65 d。井壁失稳是高庙地区钻井施工面临的主要技术难题。
高庙地区实钻井井径分析显示(图1),高庙区块易失稳层段主要集中在沙溪庙组,尤其以上沙—下沙交界和下沙层段为主。
图1 GM2井和GM4井井径对比图
失稳岩石中黏土矿物含量为29%~47%,非黏土矿物以石英为主,斜长石、方解石次之,由于石英、长石为脆性矿物,易于形成裂缝。黏土矿物中不含有蒙脱石,以伊利石和绿泥石为主,高岭石次之,其中伊/蒙混层含量为3%~15%,间层比为15%。图2为扫描电镜显示,局部地方黏土排列具有一定方向性,易于剥裂;泥岩表面有较多微裂缝和微孔,局部发育溶蚀孔隙。高庙区块沙溪庙组失稳泥页岩在蒸馏水中滚动回收率为69.14%,属于硬脆性泥页岩中的4~5类,即良好定向不易膨胀分散泥页岩—高度定向低膨胀弱分散泥页岩类[1]。
图2 GM33-4井电镜扫描图
高庙区块井壁失稳机理为力学和化学的耦合作用,其中力学失稳作用明显:①高庙子构造属于应力敏感区域,蓬莱镇组中下部—须五段地层坍塌压力主体高于地层孔隙压力,低于地层破裂压力,安全钻井液密度窗口下限受控于地层坍塌压力,上限受控于破裂压力。从GM2井和GM4井的施工情况可以看到,当第三次开钻井眼施工井尺仅12 m就发生井壁失稳,显示出显著的力学失稳特征;②蓬莱镇—沙溪庙组泥岩黏土矿物以伊利石和绿泥石分散性黏土矿物为主,泥岩自身微裂缝发育,当岩石浸泡于钻井液中时,不会迅速发生膨胀和变软,但随着钻进时间延长,钻井液滤液沿微裂隙侵入,减弱泥岩之间的结合力,降低岩石强度,导致掉块垮塌。
针对高庙地区井壁失稳因素,高庙地区井壁稳定采用物化封固井壁阻缓压力传递—加强抑制水化—化学位活度平衡—合理密度的有效应力支撑”的“多元协同”技术[2]。
2.1 抑制剂优选
K+的无机盐有KCl、K2SO4和K3PO4,在聚磺浆中加入不同钾盐和石灰的配比,室内实验浆的基础配方为:3%NV-1+0.3%FA367+0.2%XY-27+2% SMC+3%SMP-2+1%SMT+2%FT-342+适量BaSO4,密度为1.8 g/cm3,如表1所示。试验浆体中加入3种钾盐+生石灰复配抑制剂后,钻井液滚动回收率提高明显,其中KCl、K2SO4性能较优。相比Cl-和SO42-离子,PO43-离子严重影响聚磺钻井液的滤失性能,使聚磺浆80℃老化后滤失量上升至35 mL,兼顾性能和经济性评价考虑,选择KCl和生石灰作为抑制剂。
表1 不同盐类中试验浆滚动回收率对比评价表
2.2 KCl加量优选
随K+浓度增加,钻井液滚动回收率逐渐增加,当K+浓度超过15 500 mg/L后,钻井液滚动回收率超过90%,随K+浓度继续增高,滚动回收率变化缓慢。当KCl加量超过7%后,钻井液滤失量剧增,滤失性能不可控,因此控制KCl加量4%~5%。
2.3 封堵剂优选
2.3.1 高压砂床实验评价
对目前常用的封堵剂如纳米乳液、超细碳酸钙、FGL等进行室内评价,室内评价采用了高压(5 MPa)砂床测试方法,测试步骤:先将500 g河砂(20~40目)装入高压滤失杯,再加入适量测试浆;将压力从0增加至0.7 MPa,稳压30 min;然后在60~90 s内将压力从0.7 MPa增加至5 MPa;在5 MPa下稳压30 min,观察试验浆承压情况,较常规的砂床实验而言,能够定量测试钻井液的封堵抗压性。
表2显示现场取样井浆通过石英砂床,随即击穿砂床发生漏失,显示井浆无法在石英砂床快速有效地形成封堵层;其中碳酸钙、井眼强化封堵剂和FGL能在5 MPa下承压30 min无漏失。由于碳酸钙作为架桥离子增大了井浆的粒径尺寸;井眼强化封堵剂中的纤维及可膨胀树脂复合物可有效填充地层裂缝;FGL(多软化点沥青)粒径分布较宽,加入井浆后可使井浆的整体粒径降低,但由于其能变形封堵,有利于封堵地层中不同缝宽的裂缝。
表2 井浆中加入封堵剂后粒径分布及高压砂床实验评价表
2.3.2 变形封堵剂不同温度下滤失评价
由于变形封堵剂与温度关系密切,室内对沥青和乳化石蜡的封堵剂进行了不同温度下的作用效率评价。在实验浆中加入不同变形封堵剂,然后在60℃、90℃、120℃下测试实验浆的高温高压滤失量,通过滤失量的变化描述不同变形封堵剂发生有效作用的温度范围。实验浆配方:3%膨润土+0.12%纯碱+0.4MMAP+3%SMC+3%SMP-1+1%SMT。
表3的实验结果显示,变形封堵剂能显著降低实验浆高温高压滤失量,3种变形封堵剂在井浆温度60~90°使用时效果均较好,而当井浆温度升至120℃时,FGL、FT342效果更优。
表3 3种变形封堵剂滤失量数据对比表
2.4 合理密度值分析
图3显示,在前期施工复杂井中如CG561、GM2、GM3、GM103井等井中,上沙溪庙和下沙溪庙钻井液密度普遍低于后期施工井,同时复杂施工井在下沙溪庙井段密度调整幅度大;而施工较顺利的井,下沙溪庙井段钻井液密度值变动范围较小。鉴于上沙溪庙井段为易塌井段,进入上沙溪庙组时,推荐钻井液密度值达1.85 g/cm3,进入下沙溪庙组时,推荐钻井液密度值提至设计高限值,维持钻井液施工密度值,降低钻井液密度值的变化对井壁稳定的影响。
图3 上沙溪庙组钻井液统计值图
高庙防塌钻井液技术在GM33-5HF井和GM33-6HF井进行了现场应用,两口井均为开发水平井,完钻层位沙溪庙组(J2x),目的层为JS33-2。现场采用的钾石灰体钻井液体系中KCl加量4%~5%,并保证了滤液中K+高于15 500 mg/L;上部井段采用FDFT-1、FT342、FGL封堵剂,水平井主要使用了FGL封堵剂,进入上沙前在强化钻井液封堵性的情况下,将钻井液密度提至1.85 g/cm3以上。
表4的室内评价显示两口井的滚动回收率均超过90%,失稳岩样在GM33-6HF井钻井液中24 h后滚动回收率为92.18%,32 h后滚动回收率为92.12%,几乎无变化,显示钻井液抑制防塌性能较强。
现场应用表明,防塌钻井液技术有利于井壁稳定,能有效降低复杂事故率(井壁失稳、卡钻等)[3]。前期高庙地区水平井的复杂事故率为3.76%,而GM33-5HF井和GM33-6HF井均未发生复杂事故,安全顺利钻至目的井深。
防塌钻井液也有利于起下钻具和套管,前期完钻井平均井深3 650 m,平均起下钻时间292.3 h,下套管前通井时间103 h,而实验井的平均井深3 739 m,其中平均起下钻时间258.5 h,下套管前通井时间30.5 h,
表4 实验井的滚动回收率数据表
时间缩短效果明显,显示出良好的井筒条件。
1)高庙子构造的失稳机理为力学和化学的耦合作用,其中力学是主要因素,而失稳层段主要集中在沙溪庙组。
2)沙溪庙组需采用合理的钻井液密度值,推荐采用不低于1.85 g/cm3的钻井液密度值进入上沙溪庙,进入下沙前将钻井液度值提至高值,但在提密度前,须加强钻井液的封堵性能,降低高密度下的滤液对薄弱地层的入侵。
3)高庙子防塌钻井液性能优异,能有效提高施工井的钻井时效和降低复杂事故率。
[1]雷又层,向兴金.泥页岩分类简述[J].钻井液与完井液,2007,24(2):63-66.
[2]邱正松,徐加放,吕开河,等.“多元协同”稳定井壁新理论[J].石油学报,2007,28(2):117-119.
[3]贾涛,刘军,韩喜正,等.高平3井强抑制强润滑钻井液体系研究与应用[J].天然气技术与经济,2011,5(6):43-45.
(编辑:李臻)
B
2095-1132(2016)06-0027-03
10.3969/j.issn.2095-1132.2016.06.008
修订回稿日期:2016-11-08
李丽(1978-),女,工程师,从事钻井液设计与研究工作。E-mail:ilovemyfamiliy@163.com。