炼油厂污水汽提装置结垢原因分析与对策①

2016-12-28 03:03
石油与天然气化工 2016年6期
关键词:环烷酸汽提管程

孙 委

中国石油乌鲁木齐石化分公司



炼油厂污水汽提装置结垢原因分析与对策①

介绍了中国石油乌鲁木齐石化分公司的120×104t/a污水汽提装置在不到一年时间内处理量由最大175 t/h逐步降到140 t/h以下,净化水的水质出现波动的情况。通过检修,发现塔盘、重沸器结垢堵塞现象严重,结垢造成重沸器的管程凝结水进、出口的温差、压差出现降低,重沸器汽提蒸汽量无法提高,致使含硫污水中氨氮不能有效地分离,严重影响净化污水水质。通过实施除油、过滤、注碱等措施后有效地延长了装置的运行周期。

污水汽提 处理量 结垢 过滤

中国石油乌鲁木齐石化分公司炼油厂(以下简称乌石化炼油厂) 120×104t/a污水汽提装置二单元采用单塔加压汽提侧线抽氨的工艺使含硫、氨污水得到净化。污水汽提装置侧线抽出富氨气利用“高温分水、低温固硫”原理,得到高浓度的氨气。污水汽提装置处理乌石化炼油厂催化裂化类、常减压类、焦化类、加氢类等装置混合后的含硫污水,没有条件将焦化类和加氢类含硫污水进行分储分炼。针对污水汽提装置运行过程中首次发现由于汽提塔重沸器最大蒸汽量逐渐下降而导致汽提塔最大处理量逐渐下降的现象,进行了原因分析,并制定了降低装置结垢的措施手段,以指导装置后期的长周期稳定运行。

1 污水汽提塔结垢问题及分析

污水汽提装置二单元在运行8个月左右后,重沸器E-209/1.2的管程凝结水进出口温差、压差开始出现减小,导致重沸器汽提蒸汽量降低无法提升,处理量由最大175 t/h逐步降到140 t/h以下,净化水的氨氮质量浓度时常超过120 mg/L的质量指标。重沸器管程凝结水进、出口温差、压差见表1。

表1 汽提塔重沸器2015年抢修前后管程(蒸汽/凝结水)的温差及压差变化Table1 Tube(steam/water)temperatureandpressuredifferencesofstripperreboilerrepairedbeforeandafter2015项目2015年8月20日~2015年9月9日8.208.218.228.238.249.59.69.79.89.9重沸器管程入口温度/℃250245244253250245246245250250重沸器管程入口压力/MPa1.081.111.11.081.031.081.091.051.081.12重沸器管程出口温度/℃178178178180178161163160160165重沸器管程出口压力/MPa0.950.950.940.960.940.740.750.70.710.7重沸器管程进出口温差/℃72676673728483859085重沸器管程进出口压差/MPa0.130.160.160.120.090.340.340.350.370.42 注:2015年8月24日~2015年9月4日期间为装置抢修期。

检修期间对重沸器进行抽芯高压水洗后,管束间和管束外壁污垢均清理干净,从表1中的重沸器换热效果对比可以看出,检修后换热效果明显得到改善。

停工抢修时发现结垢严重,污垢的主要分布及特点为:污垢为黑色,黏附在塔盘、浮阀、换热器以及重沸器管束上。净化水换热器及塔底重沸器的壳程结垢明显,尤其是塔底重沸器结构十分严重,几乎将重沸器的管束间间隙全部堵塞,如图1所示。侧抽口以下40层至49层塔盘上有约5 mm的污垢,如图2所示。

从表1的数据和图1、图2的检查结果可以看出,重沸器检修前因壳程管束的污垢堵塞使得重沸器换热受限,换热效果下降,导致重沸器的蒸汽冷后温度、压力升高,从而影响蒸汽量的正常提升。

1.1 污水汽提塔结垢的组成

1.1.1 重沸器管束垢样分析

对重沸器管束采集垢样进行元素能谱分析,其能谱图及其分析结果见图3、表2。

表2 重沸器管束垢样能谱分析结果Table2 EDSanalysisresultsofthereboilertubesdirt垢样成分COSiSCaMnFe总计w/%64.2917.120.459.800.150.937.27100.00

从图3和表2可以看出,重沸器管束污垢的主要成分是C、O、S的化合物,尤其是以碳的有机物结垢为主,含有少量铁的腐蚀垢,塔底钙垢极其微量。

1.1.2 汽提塔塔盘垢样分析

对汽提塔塔盘采集的垢样进行元素能谱分析,能谱图及其分析结果见图4、表3。

表3 塔盘垢样能谱分析结果Table3 EDSanalysisresultsofthestrippertraydirt垢样成分OSiPSCaCrMnFeNi总计w/%10.520.323.0140.536.620.610.7736.930.68100.00

从图4和表3可知,汽提塔塔盘垢样的成分是无机物,主要是铁和硫的化合物,少量钙化合物。其次,塔盘和塔底重沸器结垢成分差异较大,塔盘主要以铁的腐蚀垢为主,塔底重沸器主要以有机碳垢为主。

通过进一步对重沸器管束垢样进行灼烧失重检测(见表4),重沸器管束污垢550 ℃灼烧减量67.08%,剩余32.92%的物质再经过950 ℃灼烧后减量1.98%,说明原垢样在950 ℃下总共能挥发或燃烧掉的固体有机物占总质量的67.73%。灼烧后的最终残留物中三氧化二铁的质量分数为25.11%,酸不溶物的质量分数为7.14%,与表2中能谱分析结果中有机物浓度基本吻合。

表4 重沸器管束污垢灼烧失重检测结果Table4 Testresultsofignitionlossofthereboilertubesdirt垢样550℃灼烧后减量950℃灼烧后减量灼烧后三氧化二铁灼烧后酸不溶物w/%67.081.9825.117.14

1.2 污水汽提塔重沸器结垢机理

1.2.1 环烷酸盐的影响

环烷酸盐主要为环烷酸钙盐、环烷酸腐蚀物铁盐和环烷酸铵。乌石化炼油厂原料水中的钙主要来源于原油,分为无机钙和有机钙两大类。无机钙以氯化钙、碳酸钙、硫酸钙等形式存在;有机钙主要以环烷酸钙、脂肪酸钙、酚钙等形式存在。有机钙盐易溶于油而难溶于水,一般不能通过常规的电脱盐除去。据文献[1]报道,高浓度的环烷酸钙会导致设备迅速结垢,使乳化趋于稳定。在原油加工过程中,这些钙盐部分随酸性水到污水汽提装置。在汽提塔内部分水汽化后,钙盐就会在塔盘析出形成沉淀,这就是污水汽提塔盘、换热器高温部位结垢严重的主要原因[1],而且主要形成于汽提塔塔底至侧抽口的高温段塔盘处。

1.2.2 易溶于水的有机物及焦粉的影响

污水中除含有氨、硫、油及酚、酮、醇等易溶解于水的有机物外,还含有从焦化装置、催化装置过来的大量细小焦粉和催化剂粉末。本应该在酸性水原料罐中沉降的无机粒子则与有机物稳定地乳化、分散在污水中进入汽提塔。在污水汽提塔、塔底重沸器等设备中,由于温度升高,使污水中能降低表面张力的物质,如酚、酮、醇等不断挥发,从而使污水的表面张力不断增大,

其分散性、乳化性不断下降,导致污水中碳氢化合物中的一些单体在高温下聚合反应形成聚合物,起到黏连粉尘、无机粒子成垢的作用,并在低速区域堵塞沉降,导致结垢加深[1-2]。

1.2.3 设备腐蚀对结垢的影响

从表3可以看出,塔盘的垢样主要以铁和硫的无机成分为主,约占垢样总组分的80%,其他金属元素浓度很低。而垢样中的铁主要来源为腐蚀产物,系统腐蚀是结垢的原因之一。

装置每月对三级分凝的凝液进行铁离子取样检测,以辅助监控系统腐蚀情况,如图5所示。

从图5中可以了解到,2014年11月至2016年6月,V-205凝液中ρ(铁离子)约为2 mg/L,系统腐蚀速率相对较稳定;2016年3月以后系统的ρ(铁离子)明显下降,腐蚀速率较前期低。而这部分因系统腐蚀产生的铁的化合物最终被带入汽提塔内,并在塔盘不断沉积。

2 装置结垢的解决措施和建议

2.1 降低系统含硫污水带油量

乌石化炼油厂系统来含硫污水无法实现分储分炼且逐渐加大了劣质原油的炼制,导致系统来含硫污水来源复杂,并经常出现带油情况。车间取样对系统来含硫污水进行目视化检查,一旦发现带油情况,及时联系调度室和技术科对上游装置进行管控,降低原料水带油量。其次,加强原料污水罐的沉降时间,每两个月对原料罐进行撇油,每年在条件允许的情况下对原料污水罐进行清罐检修。

2.2 加强对系统含硫污水的过滤

系统来含硫污水进装置前先经过滤器过滤掉含硫污水中30 μm以上的焦粉及杂质,并规定当过滤器压差大于0.15 MPa或连续运行15天时必须对过滤器进行切换清洗。其次,国内已有采用过滤和聚结脱水组合技术把焦化的污水中油的质量分数除到50×10-6以下,焦粉总量(大于20 μm)除到1%以下的应用[3]。因此,可在污水汽提原料进罐前增加除油、除杂质措施。

2.3 降低设备腐蚀

2.4 适度注碱降低结垢

注碱脱氨技术是在汽提塔内注入一定量的碱液,与污水中的固定铵反应生成游离氨,并与污水汽提时将氨去除,降低净化水中的氨浓度[5-6],这在溶剂再生装置胺液净化设施的废碱渣排放至污水汽提装置的运行期间已得到实际论证。实验研究表明,注碱不仅可以脱除固定铵,而且还可以有效地控制系统结垢的发生。分析认为,当NaOH注入量大于或等于污水中表面活性剂浓度时,使表面活性剂与NaOH反应全部生成钠盐,才能有效防止结垢。以污水中环烷酸铵为例,反应过程如下:

RCOONH4+NaOHRCOONa+NH3·H2O (Ⅰ)

生成的RCOONa水溶性好,可以随净化水带出汽提塔[7]。

2015年溶剂再生装置胺液在线净化设施运行周期加大,其固碱消耗量提至30 kg/h,排放至污水汽提装置的碱渣废水折算为纯碱量约为167 mg/L。净化水中pH值控制在7~8之间,氨氮质量浓度较好地控制在40~60 mg/m3之间。不用额外增加纯碱的消耗,也能解决碱渣的回收处理问题,同时对净化污水回用装置也未产生不良影响。

2015年8月抢修至2016年6月全厂停工大检修的运行期间,装置运行平稳,对重沸器抽芯及塔盘打开检查,发现结垢现象明显得到改观,如图6、图7所示。

3 结 论

(1) 对污水汽提装置运行期间发生重沸器蒸汽无法提升而影响污水处理量的问题诊断分析,为同类装置长周期运行过程中设备结垢的监控提供了技术分析手段,在日常运行过程中通过监控重沸器的进出口温差与压差来判断汽提塔结垢堵塞的程度可行有效。

(2) 装置自2015年8月抢修至2016年6月全厂停工大检修的运行期间,运行较为平稳,对比重沸器E-209的进出口温度,换热效果没有明显下降。通过打开汽提塔的塔盘及对重沸器管束抽芯鉴定:塔盘、重沸器管束较干净,结垢不明显。表明采取上述措施后,在保证污水汽提装置长周期运行上起到了十分显著的效果。

(3) 注碱对优化污水汽提装置中净化水的氨氮含量作用效果十分明显,也未对常减压、焦化等净化水回用装置产生不良影响。本研究也为石油炼化企业运行期间产生的废碱的处理与回用提供了解决思路。

(4) 系统腐蚀造成装置结垢及设备损坏对污水汽提装置的安全稳定运行危害易被忽视,日常运行过程中有必要对各环节的腐蚀制定监控措施,以降低对污水汽提装置造成的腐蚀,实现长周期稳定运行。

[1] 佘浩滨, 花飞, 龚朝兵, 等. 污水汽提装置设备结垢原因分析及解决措施[J]. 中外能源, 2013, 18(4): 78-82.

[2] 牛春革, 陈永立, 聂春梅, 等. 炼油厂酸性水汽提脱硫装置结垢原因分析[J]. 炼油技术与工程, 2010, 40(11): 37-40.

[3] 黎大鹏. 过滤和聚结脱水组合技术的工业应用[J]. 发明与创新, 2008(7): 47-48.

[4] 王吉兴. 含硫污水汽提装置运行与改造[J]. 内蒙古石油化工, 2008(8): 42-43.

[5] 郑慧珍, 孙秋荣. 注碱脱铵技术在污水汽提装置的应用[J]. 化工环保, 2003, 23(2): 93-96.

[6] 王恒亮, 邹家敏, 费春利. 污水汽提装置氨精制系统技术改造[J]. 石油与天然气化工, 2003, 32(2): 85-88.

[7] 许国平, 左理胜, 谭红, 等. 污水汽提装置结垢原因分析及控制[J]. 清洗世界, 2014, 30(11): 12-15.

Cause analysis and countermeasures for refinery sewage water stripping unit scaling

Sun Wei

(PetroChinaUrumqiPetrochemicalCompany,Urumqi830019,China)

Because serious scaling phenomenon occurred on the reboiler and tray of the stripping column of 1 200×103t/a sewage water stripping unit in PetroChina Urumqi Petrochemical Company, the handling capacity decreased gradually from 175 t/h to below 140 t/h in less than a year, and purifying water quality appeared fluctuating. Scaling leads to temperature and pressure differences of tube condensed water between the inlet and outlet of the reboiler decreased, the amount of stripping steam could not be improved, ammonia and nitrogen in sulfur-bearing wastewater could not be effectively separated, which seriously affected the purification sewage quality. The measures about oil removal, filtration, injection of alkali and so on were adopted to effectively extend operating cycle of the equipment.

sewage water stripping, processing capacity, scaling, filtration

孙委(1985-),男,毕业于新疆大学化学与化工学院化学专业,工程师,现从事石油产品精制及废物处理技术管理工作。E-mail:sunwws@petrochina.com.cn

孙 委

中国石油乌鲁木齐石化分公司

TE624

A

10.3969/j.issn.1007-3426.2016.06.022

2016-08-26;编辑:钟国利

猜你喜欢
环烷酸汽提管程
油田环烷酸盐的危害及其防治探讨
超高酸原油中环烷酸类型及分布规律研究*
提高含硫气田水汽提效率技术及其应用
元坝气田含硫污水负压汽提脱硫工艺影响因素分析与优化
汽提条件对两段提升管催化裂化待生剂汽提过程的影响
环烷酸盐对稠油多环芳烃富存CO水热变换新生氢作用的影响
环烷酸对离心泵的腐蚀与防护
多管程布置微通道分液冷凝器的热力性能
利用管程概念求解哲学家进餐问题
为RTX51Tiny项目添加管程模块※