一种不迁移、无味再生胶生产技术配方优化

2016-12-21 03:42原晓城王传东马义明张景亮
橡塑资源利用 2016年5期
关键词:煤焦油异味国标

原晓城 王传东 马义明 张景亮

(1天津市橡胶工业研究所有限公司,天津,300384)

(2海军驻天津地区兵器设备军事代表室,天津,300384)

一种不迁移、无味再生胶生产技术配方优化

原晓城1王传东2马义明1张景亮1

(1天津市橡胶工业研究所有限公司,天津,300384)

(2海军驻天津地区兵器设备军事代表室,天津,300384)

通过再生胶不同软化剂试验对比,含有煤焦油的再生胶有异味,含有芳烃油的再生胶发生迁移,含有YNT800、萘和小苏打的再生胶配方既无异味,也不发生迁移,且拉伸强度、伸长率满足国标要求。

再生橡胶;无异味;无迁移

1、前言

由于成本底,再生胶在橡胶行业有较广范围的应用。传统再生胶生产技术普遍采用松焦油等植物油或者芳烃油等矿物油。采用松焦油,其物理性能优异,但是异味大,许多场合不能使用;采用芳烃油,虽无异味,但其强度和伸长率有所降低,且再生胶泛黄,表面发生迁移。

针对松焦油等植物油异味大、采用芳烃油发生迁移,物理性能不高的缺陷的问题,采用萘和油的调节,确定其对再生胶性能的影响。

2、实验部分

2.1 主要原材料

再生胶粉,衡水三源橡胶化工有限公司;活化剂480,河南焦作市温县橡胶助剂厂;萘,抚顺齐隆化工厂;YNT800调和油,天津市益耐特润滑油有限公司;小苏打,天津渤海化工集团供销公司

2.2 仪器与设备

XK-160型开炼机,呼和浩特新生联合机械厂产品;XLB平板硫化机,青岛第三橡胶机械厂;电子橡胶拉力机,台湾高铁科技有限公司;硬度计,江都明珠实验机械厂;脱硫罐,青岛汉威环保设备有限公司

2.3 试验配方及测试

2.3.1 试验配方

天然胶胶粉,1500kg;活化剂480,8kg;水,200kg,软化油及调节剂,变量。

具体变量如下:

2.3.2 性能测试

硬度按照GB/T 531.1-2008 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法第1部分 邵氏硬度计发(邵尔硬度)》

拉伸强度、拉断伸长率按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》

3、试样制备

按所列配方中原材料及用量进行混合,原材料称量→加入脱硫罐→升温至200℃,约120分钟,每间隔半小时放一次气→保压30分钟,2.5兆帕,200℃→完成脱硫→下片→性能检测。

4、结果与讨论

4.1 再生胶气味

表1 不同软化油对气味的影响

由表1可见,煤焦油有较大的气味;芳烃油(2#)、YNT800(3#、4#)配方,均无异味。这是由于煤焦油在裂解过程中产生的多种有机物较多,有较严重的矿物油味道。

4.2 再生胶外观

表2 不同软化油对外观的影响

由表2可见,2#添加芳烃油的再生胶发生迁移现象,表面泛黄。采用煤焦油的1#、采用YNT800的3#、4#配方,均不迁移。这是由于芳烃油中的杂环物质较多,析出再生胶表面。

4.3 拉伸强度

表3 不同软化油对拉伸强度的影响

由表3可见,添加煤焦油的再生胶拉伸强度最高,但各配方的强力相差不大,都满足不低于8MPa的再生胶国标要求。

4.4 伸长率

表4 不同软化油对伸长率的影响

由表4可见,添加煤焦油再生胶伸长率最高,其余各配方的伸长率相差不大,都满足不低于360%的再生胶国标要求。

5、结论

(1)含有煤焦油的再生胶(1#)有异味,不迁移,拉伸强度、伸长率最高。

(2)含有芳烃油的再生胶(2#)发生迁移,拉伸强度、伸长率最满足国标要求。

(3)仅含有YNT800的配方(3#)的再生胶既无异味,也不发生迁移,但拉伸强度不满足国标要求。

(4)含有YNT800、萘和小苏打的配方(4#)的再生胶既无异味,也不发生迁移,且拉伸强度满足国标要求。

原晓城(1980.05~),男,山东莱州人,高分子材料专业,天津市橡胶工业研究所有限公司高级工程师,主要从事橡胶制品配方及工艺开发。

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