张鹏 (中国石油吐哈油田公司技术监测中心)
电动机Y-Δ转换运行在油井的应用效果分析
张鹏 (中国石油吐哈油田公司技术监测中心)
吐哈油田公司鲁克沁采油厂属稠油开采区,机采系统耗电量占生产总耗电量的40%以上,为了有效解决稠油开采普遍存在“低负荷”现象,进一步降低机采系统电耗,该厂投入大量资金进行节能技术措施改造。采油厂针对现有抽油机配备的大容量三相异步电动机进行Y-Δ形转换运行节能改造,即从控制柜到电动机接入2组输入线,Δ接线运行启动,正常工作后切换到Y形接线方式运行,测试分析在抽油机电动机Y-Δ形转换运行的稳定性和应用效果,试验结果显示:切换到Y形接线方式运行后电动机的无功功率下降66.88%,运行电流下降59.88%,功率因数提高了0.28,综合节电率达到20.79%,有较好的节能效果,为稠油区块进一步节能降耗,推广应用该节能措施提供科学依据。
抽油机电动机;Y-Δ转换;节能降耗
鲁克沁稠油聚集带原油具有高密度、高黏度、高凝固点、高非烃含量和中等含蜡量的“4高1中”的特点,属典型的芳香型稠油。目前,已发现三级石油储量2.31×108t(探明0.988 6×108t、控制0.316 6×108t、预测1.007 5×108t),控制、预测储量主要分布在东区。相比国内其他稠油油田,具有深、稠、物性较差特点,开发难度大,被认为是世界级难题。
鲁克沁采油厂现有抽油机井600余口,因属于稠油开采,油品黏度大,大多配置为45 kW和55 kW电动机驱动,占电动机总配置数的98%以上。2014年抽测该厂338口抽油机井,电动机功率因数0.32,合格率21.60%,按照相关评价标准对其功率因数、平衡度和系统效率3项指标进行综合指标评价,综合合格率仅为11.24%,综合达标率10.36%。因此,针对抽油机井的节能改造势在必行[1]。
Δ接线时,三相电动机每一个绕组承受线电压380 V,而Y接线时,电动机每一个绕组承受相电压220 V。在电动机功率相同的情况,Δ形接线电动机的绕组电流较Y形接线电动机电流大。当电动机接成Y形运行时启动转矩仅是Δ形接法的一半,但电流仅仅是Δ形启动的1/3左右。Δ形启动时电流是额定电流的4~7倍,但转矩大。
1.1 Δ形接法
电动机的Δ形接法(图1)是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的3个相线。Δ形接法时电动机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。Δ形接法有助于提高电动机功率。缺点是启动电流大、绕组承受电压(380 V)大、增大了绝缘等级。
图1 Δ形接线法(380 V)
1.2 Y形接法
电动机的Y形接法(图2)是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为3个相线。Y形接线时,线电压是相电压的根
号3倍,而线电流等于相电流。Y形接法有助于降低绕组承受电压(220 V),降低绝缘等级和启动电流。缺点是电动机功率减小、降低运行电流。
图2 Y形接线法(380 V)
当电动机处于轻载运行时,其效率和功率因数都较低,此时若适当调节电动机定子的端电压,使之与电动机的负载率合理匹配,这样就降低了电动机的励磁电流,从而降低电动机的铁损和从电网吸收的无功功率,可以提高电动机的运行效率和功率因数。将电动机的定子接线方式从Δ形切换成Y形时,电动机端电压降低为原来的1.732倍,电动机铁损也降低为原来的1/3(因电动机的铁损与端电压的平方成正比),同时,电动机的电流也随之下降,因铜损与电流的平方成正比,所以铜损也随之下降,因此,Δ形接法的电动机在承载较大负载时启动,正常工作平稳运行延时十几秒后再切换为Y形接法以降低运行电流,轻载是条件,降低运行电流,达到节能的目的。
吐哈油田公司节能监测站于2016年6月25日对鲁克沁采油厂20口抽油机井控制柜进行Y形-Δ形转换运行状态节能效果测试。测试按照SY/T 6422—2008《石油企业节能产品节能效果测定》和SY/T 5264—2012《油田生产系统能耗测试和计算方法》执行。由于玉东204-39井测试数据异常,在评价时予以剔除,因此对19口抽油机有效数据进行了分析评价,测试结果见表1。
通过Δ形和Y形接线方式运行比对分析,Y形接线方式相比Δ形接线方式运行电动机无功功率下降了23.38 kvar,下降了66.88%,电动机运行电流下降了34.70 A,下降了59.88%,电动机功率因数提高了0.28,平均吨液百米耗电量下降0.58 kWh。
1)近年来,吐哈油田分公司每年的节能监测公报显示,鲁克沁采油厂的抽油机电机功率因数合格率低,单耗高。鲁克沁采油厂节能管理部门,针对稠油区块开采难度大,能耗高的现状,积极创新
思维,加大抽油机节能改造力度,此次针对鲁克沁采油厂稠油井抽油机电动机运行方式的改变,有效降低了电动机无功功率,降低了电动机运行电流,提高了功率因数,综合节电率达到20.79%,取得显著节能效果。
表1 电动机Δ-Y形转换运行测试效果
2)随着国际油价的持续走低,国内石油开采难度越来越大,开采成本越来越高,能够在现有条件下进行革新改造,是一项不错的节能措施。
[1]马建国.油气田节能监测技术问答[M].北京:石油工业出版社,2015:68-69.
10.3969/j.issn.2095-1493.2016.11.012
2016-07-05
(编辑 杜丽华)
张鹏,工程师,2008年毕业于重庆科技学院(电气工程与自动化专业),从事节能监测与评价工作,E-mail:pm398740692@qq.com,地址:新疆鄯善火车站镇吐哈油田公司技术监测中心节能监测站,838202。