马 杰,王 超,张朝辉,赵福才,王贺龙
(西安建筑科技大学 冶金工程学院,陕西 西安 710055)
500 MPa级热轧带肋盘条力学性能不足原因分析
马杰,王超,张朝辉,赵福才,王贺龙
(西安建筑科技大学 冶金工程学院,陕西 西安 710055)
针对某钢厂生产500MPa级热轧带肋盘条时出现力学性能不足的问题,采用化学成分分析、显微组织分析、断口扫描分析以及夹杂物分析等方法进行研究。结果表明,钢中大量的魏氏体和上贝氏体的存在,以及大颗粒夹杂物含量过多、分布较集中是导致HRB500E热轧带肋钢筋力学性能不足的主要原因。可通过吹氩促进夹杂物上浮来均匀钢水成分,控制冷却条件来减少异常组织以解决该问题。
HRB500E钢筋;力学性能;夹杂物;异常组织
HRB500E钢筋韧性好、强度高以及抗震性能良好,可以满足高层、超高层建筑和大型框架结构等对高强度、大规格钢筋的需求。用它取代HRB335钢筋,可以节约用量28%以上;取代HRB400,可节约14%的用量,这样不仅能提高钢筋的抗震性及其他性能,满足我国乃至世界各国对于抗震结构材料强度的需求,同时还能节约能源,减少污染气体和粉尘的排放,符合国际低碳经济的要求。
某钢厂在生产HRB500E热轧带肋盘条过程中出现力学性能不足的问题,影响了钢材的质量和企业的经济效益。由于HRB500E钢筋的力学性能主要由C、Mn、Si和V等元素的含量及金相组织、非金属夹杂物等决定[1-3],因此,本文从成分、金相组织和非金属夹杂物等3个方面来分析出现力学性能不足的原因。
1.1生产工艺
龙钢生产HRB500E热轧带肋盘条的工艺流程为:高炉炼铁→混铁炉→转炉→吹氩站(氮气或氩气)→连铸→热轧。生产过程中利用硅锰、硅铁、碳化硅、铝锰铁、硅钙钡和氮化钒进行脱氧合金化及增碳。
1.2试验方法
为分析HRB500E热轧带肋盘条力学性能不足的原因,试验中所选取的试样来自于拉伸试验力学性能不足的产品。利用扫描电镜对断裂试样进行断口分析;利用光谱分析仪进行成分检测;利用金相显微镜观察和分析夹杂物的类别、数量和形貌;利用能谱仪分析夹杂物成分。试样力学性能见表1。
表1 试样力学性能
从表1数据可知,1#试样的屈服强度和抗拉强度均满足国家标准,但是断裂总延伸率偏低,强屈比低于国标;2#试样的屈服强度和抗拉强度均满足国家标准,但是屈服强度低于内控标准,断裂总延伸率低于国家标准;3#试样各项力学性能均合格。
2.1化学成分分析
将3个试样制成光谱试样,利用光谱分析仪检测3个试样的化学成分(见表2),并与成分内控标准对比。
表2 试样化学成分(质量分数) (%)
从表2可知,所有元素成分均在内控标准成分范围内,因此宏观成分不是导致力学性能不足的原因。
2.2断口宏观分析
对3个拉伸试样的断口进行宏观观察(见图1),可知断裂面与拉伸应力垂直,断口均有明显的塑性变形,试样的几何尺寸发生了显著的变化,可知3个拉伸试样均为韧性断裂。
图1 宏观断口形貌
2.3断口微观形貌分析
利用扫描电镜对1#和2#试样进行断口微观形貌分析(见图2),断口分布大量的韧窝,韧窝区孔洞较多,在韧窝底部存在有大量球状和不规则状的夹杂物,二次裂纹呈弧形分布。1#试样夹杂物能谱分析图如图3所示。由图2和图3可知,断口形貌以韧性断裂为主,有硫化物、氧化物和硅酸盐类复合夹杂物。夹杂物的存在破坏了钢基体的连续性,容易引起应力集中,导致钢材形成裂纹或断裂,严重影响材料的力学性能[4-5]。
图2 断口微观形貌分析图
图3 1#试样夹杂物能谱分析图
2.4夹杂物分析
夹杂物作为钢中的有害物质,应严格控制其含量与级别。沿断口中心将试样切割成两半,经磨制、抛光后利用金相显微镜观察。由金相显微镜得到的试样局部放大图如图4所示,观察此图可以发现,夹杂物的数量较多,有成群聚集分布级别为C3s条形的硅酸盐类夹杂物和级别为粗系A3的条状硫化物。2#试样夹杂物能谱分析图如图5所示。
图4 夹杂物显微分析图
由图4和图5通过与标准图片进行对比和能谱分析判定夹杂物为Mn、Si等的氧化物、锰和铁的硫化物、以及含SiO2较低的低熔点硅酸盐等的复合夹杂物。其产生的主要原因有:1)脱落的耐火材料存在于钢水中;2)出现了保护渣卷渣现象;3)冶炼环节操作过程所致,如吹氩不足导致夹杂物没有充分上浮而存在于钢水中。
2.5金相显微分析
将力学性能不合格的HRB500E热轧带肋钢筋从断口背面10mm处截取并制备成金相试样进行观察,对照标准图谱。金相试样的取样方向为垂直于拉伸方向,然后磨制抛光,抛光后用4%的硝酸酒精溶液腐蚀,利用金相显微镜分析其金相组织(见图6)。
图5 2#试样夹杂物能谱分析图
图6 HRB500E金相组织
HRB500E热轧带肋钢筋合格的组织为铁素体晶粒+均匀分布的珠光体,铁素体+珠光体含量约为65%+35%,晶粒为7~8级。从图6中可以看出,1#试样局部金相组织为铁素体+珠光体+魏氏组织,参照GB/T13299—1991魏氏组织标准图谱可知,魏氏组织级别为1.5级;2#试样边缘局部区域的金相显微组织为铁素体+珠光体+大量魏氏组织+大量上贝氏体组织,可判断其魏氏组织级别为2.5级;3#试样的金相图片为铁素体+珠光体。
魏氏体组织和贝氏体异常组织的出现,均能导致钢的力学性能下降,魏氏体组织虽使钢的强度有所增加,但能使其塑性降低;上贝氏体能使钢的强度和塑性指标均变差[6],这也和钢的实际性能检验结果相符。
3.1组织控制
1)降低钢水过热度,加强控制二冷水量,防止钢材冷却速度过快。在西北环境温度低的冬季,可适当降低二冷配水量。
2)应严格控制吹氩工艺,及时调整吹氩压力、时间,注意合金加入时间及块度,避免化学成分不均匀及成分偏析。
3)严格控制加热温度、时间和终轧温度,防止奥氏体晶粒粗大。
3.2夹杂物控制
夹杂物控制因素较多,应予以全方位控制。可从夹杂物类型、数量、尺寸及分布等方面着手,最大限度地降低夹杂物的有害作用。
1)浇注环节应保证液面高度符合要求并减少波动,避免出现卷渣现象。
2)吹氩时间应充足,以促进夹杂物的上浮,确保钢水纯净度,同时也进一步提高成分的均匀程度[7]。
3.3轧制控制
1)严格按照规程进行连铸坯加热的控制,确保加热质量。
2)如出现异常情况(如连铸坯留在炉内),按照不同钢种执行停轧降温,避免晶粒异常长大现象。
3)在热量不充分、加热温度偏低时,适当延长加热时间,确保合金元素充分溶入奥氏体中。对于钒微合金强化的钢筋,确保加热质量,目的是充分发挥强化元素作用,同时又不生成影响性能的异常组织[8-9]。
通过上述分析,可以得出如下结论。
1)导致HRB500E力学性能不足的主要原因是夹杂物数量多、尺寸大且分布相对集中,存在魏氏体、上贝氏体组织等。
2)应制定严格的吹氩制度,吹氩压力、时间等应根据情况进行调整,以保证吹氩对消除偏析所起的重要作用。
3)应严格执行轧制工艺,控制加热温度、加热时间和终轧温度。
[1] 卢爱凤,栾兆亮,尹晏生,等.HRB400 热轧带肋钢筋延伸率偏低原因分析[J].新技术新工艺,2010(12):70-72.
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责任编辑郑练
AnalysisofLowMechanicalPropertiesofHighStrength(HRB500E)HotRolledRibbedBars
MAJie,WANGChao,ZHANGChaohui,ZHAOFucai,WANGHelong
(CollegeofMetallurgicalEngineering,Xi’anUniversityofArchitectureandTechnology,Xi’an710055,China)
Forthelowmechanicalpropertyof500MPahotrolledribbedwire,methodssuchaschemicalcomposition,macrostructure,SEMoffracture,andslaginclusionsanalysisareusedinproductanalysis.TheresultsshowthatthekeyreasonforthelowmechanicalpropertyofHRB500Ehotrolledribbedbarsareduetothelargenumberofabnormalmetallographicalstructureandhighcontentofnon-metallicinclusionsaswellastherelativelyconcentrateddistribution.Theproblemcouldbesolvedbymeasuresofbringinghomogenizationtoliquidsteelbyargonstirringtofacilitatetheinclusiontofloatandcontrolofcoolingconditions.
HRB500Erebar,mechanical,inclusions,abnormalmicrostructure
TG142
A
马杰(1958-),男,副教授,博士,主要从事钢铁冶金等方面的研究。
2016-01-08