谢建峰
(中国石化金陵分公司,江苏 南京 210033)
电站锅炉二级过热器及水冷壁爆管原因分析
谢建峰
(中国石化金陵分公司,江苏 南京 210033)
通过宏观爆管检查状况、微观化学成分分析、金相分析、拉伸性能检测、SEM分析对电站锅炉二级过热器、水冷壁爆管原因进行分析,确定爆管原因,推断损坏过程,从而制定防范措施。
二级过热器;水冷壁;浇注料;磨损
2015年8月26日,某电站锅炉运行中突发受热面泄漏事故,造成紧急停炉,待锅炉冷却并清渣后进入炉膛,检查发现翼墙水冷壁和二级过热器均有爆破损伤,损伤处集中在乙侧翼墙水冷壁炉内侧管束(图1)和二级过热器最下排的局部区域(图2)。
图1 乙侧翼墙水冷壁损伤泄漏状况
图2 二级过热器损伤泄漏状况
乙侧翼墙水冷壁炉内侧第1根 爆口泄漏,水冷壁泄漏点位于乙侧翼墙,标高略低于二级过热器漏点,有多处破口,其中第1根(从北向南数,下同)管子呈爆破状态,约200 mm长管段沿周向完全撕开;与爆口相邻的翼墙水冷壁管外表面均有明显冲刷痕迹,有三处冲刷凹坑泄漏点,破口边缘壁厚很薄,见图3。二级过热器泄漏点位于第6屏(从东向西数,下同)过热器上迎烟面第1根管子(从下向上数,下同),有3处漏点,泄漏点外表面有严重磨损及冲刷痕迹,原有的防磨护板只残留小部分,残留区域也有严重磨损痕迹,见图4。
图3 与爆口相邻的翼墙水冷壁管冲刷凹坑漏点
图4 二级过热器管排泄漏点
2.1 宏观腐蚀、爆管状况检查
水冷壁爆管管壁及邻近水冷壁管壁外表面有严重的冲刷痕迹,管内壁无明显腐蚀凹坑,断管水冷壁管可见疲劳辉纹;过热管泄漏破口不大,破口面粗糙,不平整,边缘锋利,破口壁减薄明显,内壁存在0.5~0.8 mm厚氧化层。
2.2 化学成分分析
水冷壁材质为SA210A-1、二级过热器Ω管材质为SA213T22,化学成分分析见表1,均符合标准要求,可以排除因材质错用导致事故的原因。
表1 受损水冷壁管、过热器管化学成分 w,%
2.3 金相分析
水冷壁金相组织为铁素体+珠光体,其金相照片见图5至图8(左:100倍,右:500倍),组织正常,几乎没有发现明显的球化现象;二级过热器管金相照片见图9(左:100倍,右:500倍)。水冷壁和二级过热器管试样金相检测结果见表2,结合金相照片,可以看出二级过热器管出现了严重的球化现象,球化达到了4.5级,说明过热管超温现象严重,长期处于超温状态。
图5 水冷壁迎火面金相照片
图6 水冷壁背火面金相照片
图7 水冷壁穿孔处金相照片
图8 水冷壁断管爆口金相照片
图9 过热器管爆口处金相照片
表2 水冷壁和二级过热器管试样金相检测结果
2.4 硬度检测
水冷壁管和二级过热器管硬度检测见表3,可见水冷壁管强度及塑性均在规定性能范围内,表明其材料未发生明显劣化。而过热器管在超温服役后,珠光体球化严重,屈服强度明显降低。
表3 显微维氏硬度测量结果
说明:按照DL/T869-2012和GB/T1172-1999标准,水冷壁材质硬度应不大于170 HV,过热器材质硬度应不大于210 HV。
2.5 扫描电镜分析
二级过热器管及水冷壁爆口扫描电镜分析见图10-图12,可见两者均有大量裂纹,过热管出现较多孔洞,且有大量氧化物存在;在水冷壁断口处出现典型疲劳断裂特征。
从图2中可见二级过热器下部包裹浇注料有部分已脱落,观察浇注料脱落区,可见表面颜色左右两边不同,左侧(靠近水冷壁侧)颜色较深,与上部未包裹浇注料的区域基本相同,右侧颜色明显较浅,应是浇注料脱落时间不同所致,左侧浇注料脱落时间较长,因而其表面颜色与上部未包裹浇注料区域趋于一致,而右侧浇注料刚脱落,颜色仍为原来金属锈色。
图10 过热管爆口周边及爆口处
图11 水冷壁泄漏处
图12 水冷壁断口
检查其他5屏二级过热器,发现第3屏二级过热器下部浇注料有明显开裂、松动情况。
翼墙水冷壁在与二级过热器相交汇区域,因烟尘流通截面变化而产生紊流,受到冲刷,尤其在烟尘出口方向(过热器上部)更为明显,仔细观察受磨损的水冷壁部位,与二级过热器管排上端平齐部位均有明显受冲刷痕迹,而对泄漏处的水冷壁外表面观察,没有发现此现象。
观察二级过热器残留的防护板,在背对水冷壁、过热器破口方向的区域,仍有明显的磨损痕迹,该区域无论是水冷壁爆口、还是过热器爆口,均无法吹到,见图4和图14,造成其损伤的原因为烟尘磨损所致。
综上所述,爆管过程推断如下:由于第6屏二级过热器下部浇注料局部脱落,受到烟尘的直接冲刷;同时二级过热器长期超温导致组织变化,管材强度下降,降低了管材的耐磨性能,最终导致二级过热器因烟尘冲刷而破损。破损后从破口中冲出的过热蒸汽又直接冲刷下方的翼墙水冷壁管,使水冷壁管受蒸汽冲刷而受损减薄,减薄到一定程度后无法承受内部的高压而爆管。
图13 二级过热器下部防磨护板磨损情况
(1)对泄漏的二级过热器进行堵管处理。
(2)对锅炉两侧受损翼墙水冷壁进行了局部更换。
(3)加强工艺管理,严格执行工艺纪律,防止过热器超温运行导致材料损伤,对可能引起二级过热器超温的原因(如过热器蒸汽温度监视、一级减温水调整、床温和一二次风调整等)制定整改措施,并加强检查、监督执行。
(4)每次停炉时加强对受热面浇注料的检查,对损伤、脱落部位及时进行修复,并保证修复质量。
TM621. 2
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1671-0711(2016)07(上)-0053-03