轨道机车用气动制动阀的设计

2016-08-05 00:57戚晓霞王兆荣
现代制造技术与装备 2016年6期
关键词:制动阀制动缸压缩空气

戚晓霞 王兆荣

(1.威海职业学院,威海 264210;2.威海博胜气动液压有限公司,威海 264204)

轨道机车用气动制动阀的设计

戚晓霞1王兆荣2

(1.威海职业学院,威海 264210;2.威海博胜气动液压有限公司,威海 264204)

介绍了一种轨道机车制动用控制阀的设计思路。该设计能满足需要纯气动的控制统中,列车的制动和缓解,或系统微机控制失效时作为气动备用制动阀,保证机车的制动作用。

轨道机车制动用气动控制阀列车的制动和缓解气动备用制动阀

引言

在轨道机车制动系统中,经常要求有一个纯气动的制动阀,在无电的情况下或系统微机控制失效时,保证机车的制动作用,是制动控制系统的关键部件之一。该制动阀是一种经由感受列车管路压力变化,使气体经过它进入不同工作气路,完成机车制动与缓解的阀。

1制动阀的要求

本文通过一种列车对制动阀的要求来阐述设计过程。

(1)列车运行时列车管气压为600KPa,列车制动缸的容积1.8L,列车管减压时制动缸充气,列车制动;

(2)制动阀要求阶段制动,一次缓解;

常用制动性能

(3)常用制动缓解时间为4.5~7s;

(4)紧急制动性能:列车管减压速率大于80KPa/s时,列车管减压100KPa之前,制动阀应起紧急制动,且制动缸压力在3.5s内上升到420KPa以上,最终上升到450± 20KPa;

(5)制动灵敏度:列车管气压以5~10KPa/s的速率下降减压40KPa后制动阀应产生制动作用,制动缸压力应大于10KPa;

(6)缓解稳定性:列车管气压以1KPa/s的速率下降制动阀不得制动,以避免缓慢漏气引起列车制动。

图1管路连接图

图2充气状态(缓解状态)

图3充满气状态(缓解状态)

图4常用全制动状态

2制动阀的工作原理图

2.1工作原理

工作原理如图1、图2、图3、图4、图5所示:

说明:管路连接如图1。充气时列车管的压缩空气进入储气缸,当列车正常制动时,列车管的压力下降,储气缸的压力推动活塞,活塞推动阀芯打开阀门,储气缸的压缩空气进入制动缸,列车制动;储气缸的压缩空气进入制动缸后,储气缸的压力下降,阀芯在列车管压力和弹簧力的作用下逐渐关闭,最后进入平衡状态,储气缸和制动缸的通路被关闭;列车管的压力继续下降,储气缸的压力再次推动活塞,活塞再次推动阀芯打开阀门,储气缸的压缩空气继续进入制动缸,如此反复,制动缸的压力逐步升高,列车实现阶段制动,由高速逐渐减速,最后停止。缓解时列车管的压力升高,推动活塞离开,阀门关闭,制动缸的压缩空气由“O”口排出,制动缓解,如图2~5,活塞的运动轨迹如图6、图7所示。

图5紧急制动状态

图6常用全制动性能活塞的运动轨迹

图7紧急制动性能活塞的运动轨迹

2.2参数确定

(1)根据经验活塞直径φB≥φD阀芯直径,先选定φB=100,ΦD=20,ΦA=15,ΦC=10,节流孔 2先定为2个φ0.8的小孔,节流孔1和节流孔2预留G1/8螺纹孔,以后加中间带孔的螺纹丝堵调节进、排气速度;

(2)制动时活塞受气压推力F1要大于弹簧2和弹簧3的推力之和,参考1.5的要求,先按列车管压力和制动缸压力之差达到20KPa时,活塞推力等于弹簧2和弹簧3的推力之和;

20×π(φB2-φA2)/4=f2+f3

制动阀充满气时弹簧1推动活塞压缩弹簧2,靠定位机构、弹簧1和弹簧2把活塞准确定位在节流孔2的边缘。所以f1要大于f2很多,f2的力要能推动标准大气压状态下的活塞,f3要保证阀芯和阀口及制动时排气阀口处的密封。按以上方法和结构空间先确定弹簧1、弹簧2和弹簧3的尺寸,弹簧的设计最好要预留调整的空间;

(3)制动时储气缸的压缩空气进入制动缸,参考1.4的要求,假设压缩空气没有损失,忽略气体热效应,根据理想气体状态方程PV/T=常量,计算储气缸的容积V1。

600V1=450V1+1.8×450

V1=5.4

考虑列车制动时,储气缸的压缩空气会由节流孔2损失一小部分,先确定储气缸的容积为7升。

3 制动阀的结构图

3.1制动阀的结构

制动阀的结构如图8、图9所示:

图8主视图

图9剖面A-A

3.2制动阀的结构特点

(1)结构简单,性能稳定可靠,因阀口及制动时排气阀口处的密封均采用截止式密封结构,即使有少量微小粉尘,对阀的性能也无大的影响,保证列车制动的可靠性;

(2)滑动部分的密封采用新型的K形密封圈,结构紧凑,摩擦阻力小,磨损后自动补偿;

(3)充气缓解时活塞有缓冲机构,无震动冲击;

(4)充气缓解后活塞准确定位在固定位置,确保每次制动的重复精度;

(5)进气口和排气口都装有过滤器,防止杂物进入阀内。

3.3制动阀的制动性能试制

经多次调整弹簧力和螺堵孔径的大小,制动阀达到如图10、图11所示性能。

通过多次试验,在列车管气压为600KPa,制动缸的容积1.8升,储气缸的容积为7升时,该制动阀的输出压力:

P3≈2.95r-0.09P0

式中,P0为列车管制动前的初始压力(KPa);r为列车管减压量(KPa)。

图10常用全制动压力曲线图

图11紧急制动压力曲线图

4结论

列车制动时,制动缸的压力逐步升高,列车阶段制动,由高速逐渐减速,最后停止,列车制动平稳无冲击。列车发生分离事故,列车管被拉断时,列车管气压急剧下降,制动阀活塞自动而迅速地移动到紧急制动位,事故列车能自动迅速制动直至停车。这不仅提高了列车运行的安全性,而且列车前后部开始制动作用的时间差小,即制动的一致性较好。经装车使用证明,该制动阀性能稳定、可靠,完全满足列车制动要求。

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Design of a Pneumatic Brake Valve for Track Locomotive

QI Xiaoxia1,WANG Zhaorong2
(1.WeihaiVocationalCollegeDepartmentofelectricaland Mechanical Engineering Weihai 264210;2.Weihai Bosheng Pneumatics &Hydraulics Co.,LTD.,Weihai 264204)

A kind design of a pneumatic brake valve for track locomotive,thisdesigncanmeettheneedsoftrainbrakingand mitigation of the pneumatic system,or as a backup valve when the failure is controlled by the microcomputer.

pneumatic brake valve for tracklocomotive,train brakingandmitigationofthe pneumatic system,pneumaticbackup brake valve

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