梁存良,王德伟,巩孟祥,可成河
(1.沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司,沈阳 110043;2.驻沈阳黎明发动机制造公司军事代表室,沈阳 110043)
主轴承是航空发动机的关键部件,其性能质量是影响发动机寿命和可靠性的重要因素,若飞行过程中主轴承出现失效故障,后果不堪设想[1]。轴承故障种类繁多,其中保持架开裂、断裂较为常见,且危害性巨大。轴承失效的影响因素复杂,由于工作条件和失效因素的差异,产生的失效形式和形貌各不相同,因此,对发动机主轴承的失效分析具有非常重要的意义。
航空发动机工厂试车过程中振动超上限,停车后高压转子抱转。经检查发现,金属屑末信号器滤网和润滑油滤网附着有少量金属屑。进一步分析金属屑末成分,确认为轴承保持架材料。发动机分解检查后,发现主轴承保持架断裂,总工作时间不足2 h。
故障轴承D1002926K1NQ1U为外圈无挡边的圆柱滚子轴承,套圈和滚子材料为Cr4Mo4V,保持架材料为硅青铜QSi3.5-3-1.5,表面采用变极脉冲镀银,采用环下供油润滑方式。复查试验机试验和历次装机记录,未出现保持架断裂记录。
轴承套圈和30个滚子表面完好,颜色正常。
保持架其中一个兜孔的2个转角处发生断裂,将其编为30#;从打字面朝上的方向观察,按顺时针方向依次将兜孔编号1#~29#,如图1所示。荧光检查发现,几乎所有兜孔的转角都存在大小不一的裂纹。
图1 保持架外观Fig.1 Appearance of cage
将30#兜孔非打字侧的断口编为30-1#,打字侧的断口编为30-2#。30-1#断口宏观形貌如图2所示。由图可知,裂纹从侧梁内表面(与滚子端面的接触面)转角处起源,呈线源特征;断口分为Ⅰ区(靠外径侧)和Ⅱ区(靠内径侧),2个区域的裂纹扩展交汇形成台阶。
图2 30-1#断口宏观形貌Fig.2 Macro morphology of fracture 30-1#
30#兜孔横梁内表面(与滚子工作面的接触面)接触痕迹的宏观形貌如图3所示。由图可知,接触痕迹较重,宽约2.6 mm,且明显存在3处边界:边界3位于靠近锁点侧(外侧),向里依次为边界2和边界1。
图3 30#兜孔横梁内表面接触痕迹宏观形貌Fig.3 Macro morphology of contact trace on beam inner surface of pocket30#
由宏观观察结果可知,保持架除了一个兜孔转角处发生断裂,其他兜孔的4个转角处均存在裂纹;横梁内表面存在较重的接触痕迹;套圈和滚子表面完好,颜色正常。
将兜孔裂纹断口用丙酮超声波清洗后放入扫描电镜进行微观观察。
30-1#断口微观全貌如图4a所示,Ⅰ区可见由侧梁内表面起始的放射棱线(图4b),即裂纹从内表面起始,源区高倍下呈类解理形貌(图4c);Ⅱ区源区低倍形貌如图4d所示,裂纹从内表面起始,源区存在明显,高倍下呈摩擦形貌(图4e);Ⅰ区扩展中、后期的疲劳条带形貌分别如图4f和图4g所示,Ⅱ区扩展后的疲劳条带形貌如图4h所示,由图可知,该断口疲劳扩展充分,未见明显瞬断区。
图4 30-1#断口微观形貌Fig.4 Micro morphology of fracture 30-1#
30-2#断口和随机选择的26#兜孔转角裂纹的微观检查结果类似于30-1#断口。
2.3.1 轴承尺寸和形状精度
为分析故障原因,对故障轴承套圈和滚子(配新保持架)的尺寸、精度及游隙进行检测,检测结果见表1。由表可知,各项指标均符合相关标准要求。
表1 成品精度检测结果Tab.1 Test results of finished product precision μm
2.3.2 兜孔表面粗糙度
任意选取2个兜孔测量表面粗糙度Ra,测量值在0.604~0.705μm之间。因此,兜孔侧梁表面及转角表面的粗糙度Ra未超出设计要求(Ra<1.25μm)。
从保持架3个相邻兜孔切取金相试样8 mm×10 mm×4 mm,磨制抛光后测量兜孔转角R,R在0.203~0.279 mm之间,因此转角略小于设计要求(0.3~0.5 mm)。
将金相试样浸蚀后观察其金相组织,3个兜孔的金相组织未见明显差异,组织正常。
从上述检查可知,轴承保持架断口和裂纹微观可见疲劳条带形貌,其断裂性质为疲劳断裂;荧光检查发现,几乎所有的转角都存在大小不一的裂纹。由此可知,保持架在运转过程中存在异常振动的现象。由于保持架的异常振动,滚子对圆周方向两侧的横梁均存在较大的撞击力,这点由横梁表面较重的接触痕迹(图3)可以证实。该接触痕迹分成2部分:一部分是初始痕迹,宽约1.8 mm,相对于其他使用时间更长的轴承,该痕迹较宽,说明滚子施加在兜孔横梁上的撞击力更大;另一部分(边界1与边界2之间)是保持架断裂后形成的,由于保持架向外径侧张开,痕迹沿保持架内径方向发生了窜动。
保持架发生异常振动通常与以下几方面因素有关:
1)轴承设计不合理,使得工作过程中振动较大,甚至发生共振,使保持架发生疲劳失效,但该轴承已大量使用,在试车过程中首次发生保持架断裂失效,因此轴承设计不合理导致异常振动的可能性可以排除。
2)轴承其他部件失效,如套圈滚道剥落、滚子剥落或磨损等,造成轴承运转失稳,使得振动增大,从而导致保持架疲劳断裂。由于该轴承套圈、滚子未见明显损伤,因此,这种可能性可以排除。
3)轴承尺寸精度及游隙超差。若轴承尺寸精度及游隙超出设计要求,则可能造成滚子运转异常,进而造成保持架振动异常。但从轴承出厂合格证和故障后尺寸测量可知,轴承尺寸精度及游隙均在标准值范围,因此轴承尺寸精度及游隙超差也可以排除。
4)保持架受激振动[3-4]。保持架异常振动可能与系统存在较大振动有关。经复查试车记录,该台发动机试车过程中出现不正当操作:由于转速不够,试车工人短时期内反复推动拉杆,加力20多次,导致零件受到异常振动。
另外,测得保持架兜孔侧梁及转角的表面粗糙度Ra未超出设计要求;保持架的金相组织正常。兜孔转角R略小于设计要求,使得应力集中增大,对保持架发生疲劳断裂有一定影响。
综上所述,保持架的断裂性质为疲劳断裂,兜孔转角处的裂纹性质为疲劳裂纹;保持架发生疲劳断裂主要与异常振动有关,兜孔转角R尺寸偏小也有一定影响;保持架受到异常振动与试车时不正常操作有关。
引起轴承零件断裂和开裂的原因是零件的实际载荷(或至少在局部区域)超过其强度极限,但也可能与其他因素(如过热、磨损和片状剥落)有关[1]。文中轴承保持架断裂故障就是由发动机异常振动引起的。
航空发动机在试车过程中,因转速不够,试车工人短时期内反复推动拉杆,导致发动机振动值异常,再加上保持架兜孔转角R略小于设计要求,使得应力集中增大,造成保持架发生疲劳断裂。
加强保持架外观检查,必要时对兜孔转角R尺寸做进一步检测;对试车工人的操作进行规范管理并制定应急预案,发现问题及时采取措施。