福建鑫泽环保设备工程有限公司 叶贵峰
SCR烟气脱硝反应器整流装置和烟道导流板采用流场模拟优化设计
福建鑫泽环保设备工程有限公司叶贵峰
[摘要]SCR烟气脱硝反应器的性能主要取决于进入脱硝反应器内的NOx与NH3的混合均匀度及混合气体在进入第一层催化剂前温度、速度分布的均匀性和烟气进入催化剂前流向角偏。该文以某燃煤锅炉烟气脱硝工程的SCR装置为研究对象,采用数值模拟方法研究反应器内烟气的流动分布,在此基础上,对导流板及整流格栅进行简化,在保证混合气体进入第一层催化剂前的流向角偏差小于10°,提高了脱硝反应器的性能,进一步优化了SCR反应器的运行。
[关键词]烟气脱硝SCR性能优化
由于近几年我国空气质量日益恶化,氮氧化物排放大量增加,特别是酸雨对空气质量的影响越来越大。目前对于生态环境危害最大的有害气体就是氮氧化物,其中包括 NO、NO2、N2O3、N2O4等。近些年来,酸雨降临的次数越来越多,造成不可估量的财产损失,而NO就是导致酸雨的主要因素之一,NO还会参与到光合反应当中形成化学烟雾。据统计,南极上空臭氧空洞在2000年就达到了2800万km2,其面积如果不能够得以有效控制,空洞极有可能继续扩大,而 NO就是造成臭氧层破坏的主要元凶之一。NO在大气层低空被氧化成NO2,NO2是一种红棕色并且带有很强烈刺激性的气体,它的毒性是NO的5倍之多,一旦被人体吸入,就会很容易和血液融合,使血液中的氧气含量下降导致缺氧从而引起中枢神经麻痹,还会使呼吸道黏膜粘连,从而导致肺癌的发生。
NO2不仅对于人体的中枢神经和呼吸道有巨大的危害,同时也会对心、肝、肾产生非常大的损害。不同浓度的NO2会对人身健康产生不同的影响,当浓度达到5.0ppm时就会闻到带有刺激性的气味,当达到50ppm时,人体会在1分钟之内产生呼吸异常,并且鼻子会闻到带有强烈刺激性的气味,当NO2浓度达到200ppm时,NO2被吸入之后,人体会在瞬间死亡,由此可以想象NO2对人体的危害是多么巨大。
选择性催化还原法烟气脱硝(Selective Catalytic Reduction, SCR)是在催化剂作用下,以氨为还原剂将烟气中氮氧化物分解成氮气与水,其氮氧化物脱除效率高,适应当前环境保护要求,因而得到了电力行业的高度重视和广泛应用[1~5]。在SCR烟气脱硝系统中,氨气必须与烟气充分、均匀混合,才能确保其和反应物(烟气中的氮氧化物)充分结合。而一般国内燃煤电厂氨气与烟气的流量比悬殊,在此条件下实现氨气与烟气快速均匀混合是一项挑战,由此,烟气脱硝反应器整流装置的优化具有重要意义。
目前,国内外学者对烟气脱硝反应器整流装置的优化进行了很多研究,为保证装置运行的最佳经济性和环境适应性,在优化设计方案时必须遵循系统压力损失最小、导流片数最少、流场分布均匀等原则。
本文以无锡能达100t/h煤粉锅炉烟气脱硝反应器为模拟对象,其结构如图1。该SCR系统由烟道、催化剂反应器构成。入口烟道连接上级省煤器出口和反应器两部分,竖直烟道高11m,距反应器1.8m,喷氨格栅布置在竖直烟道内,在3个烟道转弯处及催化剂反应器上方布置导流板及整流装置。
图1 脱硝系统结构示意图
建立物理模型后,对烟道和反应器采用四面体结构划分网格,在导流板及整流装置处细化网格,网格个数约300万个。数值模拟过程采用以下简化假设:系统绝热;系统无漏风;不考虑化学反应;烟气及还原剂气体均为理想气体。
准κ-ε方程求解,运用质量守恒方程、N-S方程及能量守恒方程描述烟道内的流动特性和质量、各组分浓度、动量、能量的分布。模型的边界条件为与上级省煤器出口相连的烟气入口速度为5.21m/s,温度653K;与反应器相连的烟气入口速度为14.6m/s,温度653K。
烟道和反应器内如图 2所示的导流板和整流装置布置方案 1,其中弧形导流板无伸出直段;烟道和反应器内布置如图3所示的导流板和整流装置布置方案2,其中弧形导流板有伸出直段,整流装置最右端增加一块隔板。对比图3和图2结果,方案2流场分布比方案1更均匀、速度矢量角度更优,工程实际选用方案2布置。
图2 烟道到反应器内的混合气体流动速度分布(弧形导流板无伸出直段)
图3 烟道到反应器内的混合气体流动速度分布(弧形导流板有伸出直段)
图4是反应器第一层催化剂入口截面处的混合气体流速角度分布示意图,截面上烟气流速角度在86°~93°范围内,角偏差小于10°的设计标准。
图4 第一层催化剂入口截面处的混合气体流速角度分布
由于该燃煤锅炉脱硝工程是改造工程,上级省煤器出口处连接烟道弯头是异形弯头,受到现场情况限制,截面尺寸变化较大。为保证烟气流速均匀,降低压力损失,减少弯头积灰状况,需设置导流板,本工程设计比选了两个方案:烟道弯头内布置如图5所示的导流板布置方案1,烟道弯头内布置如图6所示的导流板布置方案2,其中右边导流板水平伸出直段缩短50mm。比较两个模拟结果可知,方案1最高流速为20.1m/s, 方案2最高流速为18.6m/s,方案2布置压力损失更小,本工程设计选用方案2布置方式。
图5 烟道弯头内的烟气速度分布
图6 烟道弯头内的烟气速度分布
通过本工程两年多的实际运行,上级省煤器出口处连接烟道弯头处积灰情况良好,无发现堵灰现象,锅炉运行情况正常,脱硝效率达80%以上或NOX排放浓度≤100mg/Nm3。
以下为100t/h(5#)锅炉脱硝运行记录(部分)(锅炉有上低氮燃烧):①当蒸汽流量为 65t/h时,NOX进口浓度452 mg/Nm3,NOX出口浓度75 mg/Nm3;②当蒸汽流量为60t/h时,NOX进口浓度609 mg/Nm3,NOX出口浓度106 mg /Nm3;③当蒸汽流量为92t/h时,NOX进口浓度213 mg/Nm3,NOX出口浓度73 mg /Nm3;④当蒸汽流量为74t/h时,NOX进口浓度352 mg/Nm3,NOX出口浓度84 mg /Nm3。
本文从工程实际出发,结合数值模拟分析,实现 SCR脱硝反应器内整流装置的优化设计,使反应器第一层催化剂入口截面处的混合气体流速角偏差小于 10°的设计标准;同时通过导流板设计参数的修改,可知在特定的工况下,优化了流场的分布,所以运用FLUENT流场模拟能够对导流板和整流装置优化设计。
参考文献:
[1] Pudasainee D, Lee S J, Lee S H, et al. Effect of selective catalytic reactor on oxidation and enhanced removal of mercury in coal fired power plants[J]. Fuel, 2010, 89(4): 804-809.
[2] Yang Hongmin, Pan Weiping. Transformation of mercury speciation through the SCR system in power plants[J]. Journal of Environmental Sciences, 2007, 19(2): 181-184.
[3] 杨卫娟, 周俊虎, 刘建忠, 等. 选择催化还原SCR脱硝技术在电站锅炉的应用[J]. 热力发电, 2005(9): 10-14.
[4] 孟德润,赵翔,杨卫娟, 等. 200MW水煤浆锅炉的低NOx燃烧试验[J]. 动力