庞武超
摘 要:P-1411原机封采用的API682标准PLAN53A型机封,该密封为双端面背靠背型式,选型存在一定的问题,当稍微存在机封配件问题时,机封就会发生严重的泄漏,我们希望通过对机封结构型式的改型,提高机封的使用寿命,降低检修频率,从而提高生产安全性,减少对环境的影响
关键词:纯环氧乙烷;机封;结构;改型
中图分类号:TQ223.26 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)11-0015-02
1 设备概况
我车间(扬子石化乙二醇装置)于2010年对环氧装车系统原装车泵G-1410泵进行改造,更换成P-1411泵。该泵为环氧乙烷产品外送泵,工作介质是环氧乙烷,该介质极易发生爆炸(爆炸极限3%~100%)并且有毒,入口压力0.3 MPa,出口压力1.38 MPa,工作温度-5 ℃。该泵机封原始采用的是API682标准中的PLAN11+72+75方案,由成都一通密封有限公司生产的2CW-CS单端面机封+干气密封系统,如图1所示。
投用后不久就出现了泄漏,接着对机封型式又进行了改进改型,于2010年8月改型为API682标准PLAN53A型式的双端面机封,结构如图2所示。
内侧动环O型圈材质升级为进口FFKM,避免环氧乙烷的腐蚀,机封内部结构,如图3所示。
该机封于2010年8月投用,一直沿用至今。2015年6月, P-1411A泵更换机封试车,在运行到25 min时,机封突然发生喷射性泄漏。我们首先联系厂家和检维修车间检修人员进行技术交流,且检修时全程参与检修过程,严格控制拆检程序,发现机封外侧动环O型圈腐蚀胀大,导致破裂失效。我们立即要求厂家技术人员来我厂进行技术交流,通过交流,最后我们与厂家意见达成一致,机封存在一定的技术缺陷,决定再次进行机封结构型式的改型。
2 原因分析
究其原因,我们认为该泵机封存在改型失误。该泵采用的是双端面背对背型式的机封,如图3所示,两个动环背对背固定在轴套上,弹簧安装在两个动环之间,且共用一个弹簧,弹簧较长。当机封腔内压力与介质侧压力存在压差波动时,两个动环就很容易发生轴向移动的可能,这种现象在开停泵时趋势最大,若O型圈与轴套之间存在制造偏差较大时,极易出现动环在轴套上锁死,不能回弹,导致摩擦副失效。
环氧乙烷介质对常规的FKM的O型圈存在较大的腐蚀性,该机封在改造时,只对内侧动环O型圈进行了升级,其它位置的O型圈均未做材质升级处理。此次检修拆检发现,外侧动环O型圈损坏失效原因是:
停泵时,泵腔压力瞬间高于机封腔压力,内侧动环连同弹簧以及外侧动环整体向外侧轴向位移,导致内侧摩擦副失效泄漏环氧乙烷至机封腔内,外侧动环O型圈FKM材质在环氧环境中,被溶胀破坏,最终导致破裂失效。
该密封系统存在以下缺点:
①存在很大的泄漏隐患。
②环氧乙烷泄漏后该泵会联锁停泵,影响安全生产。
③泄漏较大的话,严重时会发生爆炸事故。
④检修频次较多,泵体倒空是浪费环氧乙烷介质,同时影响环境。
3 改型方案的确定和实施
结合环氧乙烷的性质和现场的实际情况,加上车间原有G-1410A泵的使用经验,我们决定将机封改型为原G-1410泵使用的同种冲洗方案(API682PLAN53A)的串联型式,即机封内部型式为两套摩擦副串联安装在机封腔内,如图4所示。
改型后的机封在冲洗形式上與改造前无差别,操作及维护方法基本一致,只是内部结构稍作调整,但是,为防止O型圈被环氧乙烷介质腐蚀溶胀的再次发生,将机封所有O型圈材质全部升级为FFKM,并且跟厂家沟通后决定使用杜邦公司生产的专门耐环氧乙烷的特定FFKMO型圈。
此次机封改型,现场不需要增减任何设备设施,只需机封厂家对其设计的原有机封型式稍作改动,并作必要的核算即可,所以,我生产车间不许做任何投资。
4 投用后的实际运行情况
P-1411A于2015年中旬已经将改型后的机封投入使用。经过近大半年的实践检验,机封缓冲液压力和液位非常稳定,未发生泄漏;改造后密封系统结构更加稳定,操作也相应简化,不必担心压力波动对机封带来的失效,极大地提高了该泵的运行平稳率。
5 结 语
P-1411A改造至今,机封缓冲液压力和液位非常稳定,未发生泄漏,对该泵的振动、温度、泄露监测也非常平稳,完全能够达到设定的检修周期半年以上的目的。对该泵的机封内部结构型式的改型获得成功。
参考文献:
[1] ANSI API610:2004/ISO13709,石油、石化和天然气工业用离心泵(第 10版)[S].
[2] ANSI API682:2004/ISO21049,标准冲洗布置和辅助硬件图PPT课件 密封标准冲洗方案的解释(第3版)[S].