刘玉涵
DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.18.011
摘 要:对于大型汽轮机组,采用不同的疏水方式对机组经济性、常规岛布置方案有较大影响。该文从提高机组经济性及分析技术可行性的角度,结合在运和在建核电机组,对常规岛低压加热器几种不同疏水方式进行理论分析与计算。综合评价各方案的机组经济性、系统运行可靠性、布置可行性,提出大型核电机组低加疏水系统方案选取方法和推荐方案。
关键词:常规岛 低压加热器 疏水
中图分类号:TL4 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)06(c)-0011-03
该文的分析与计算基于以下系统配置:二回路热力系统采用一机一堆单元制,机组功率1 100 MW等级;汽轮机由1个高压缸(或高中压合缸)和两个低压缸组成;热力系统为7级抽汽加热,其中2级高压加热器、4级低压加热器,1级除氧器。
1 低加疏水方案介绍
对于常规岛低压加热器疏水系统,可采用的方案有以下几种。
1.1 方案一:疏水逐级自流,不设疏水泵
4#、3#、2#低加疏水通过抽汽差压自流到下一级加热器。该方案最终疏水汇集于1#号加热器后进入凝汽器,因此增大了加热器壳侧的储水容积和加热器疏水管道的管径、增大了凝结水泵的流量。
1.2 方案二:疏水自流,设置一级疏水泵
如图2所示,4#与3#低加疏水汇合后通过疏水泵打回3#、4#低加之间的凝结水主管。2#低加的疏水进入1#低加,再流至凝汽器。目前国内大亚湾、三门等在运和在建核电站均采用该种疏水方案[1-3]。
1.3 方案三:设置两级疏水泵
如图3所示,4#和3#低加疏水分别由疏水泵打回到上一级低加入口的凝结水管道上。2#低加的疏水通过扩容器闪蒸后进入1#低加,再流至凝汽器。目前国内暂无大型核电机组采用该方案的实例。
1.4 方案四:多级低加设置疏水泵
如图4所示,4#与3#低加疏水汇合后通过疏水泵打回3#、4#低加之间的凝结水主管道。2#低加疏水通过疏水泵打到3#低加入口的凝结水主管上,1#低加疏水自流至凝汽器。目前,国内暂无大型核电机组采用该方案的实例。
1.5 方案五:多级低加分别设置疏水泵
如图5所示,每台低加的疏水均由疏水泵打到上一级低加的凝结水入口主管上。目前,台山项目采用该种疏水方式 [4]。
2 低加疏水方案比较
2.1 可靠性和安全性
由于低加疏水方案的变化引起疏水泵数量变化,因此疏水泵的可靠性关系到系统运行的可靠性与稳定性。方案一中无疏水泵,系统简单,可靠性相对最高。方案二中疏水系统设置两台疏水泵,大型核电站多采用该方案,有成熟的设计、运行经验,设备故障点少。方案三至方案五运营、维修经验少。
2.2 布置可行性
方案一系统简单、布置可行;方案二布置、检修空间较为紧凑;方案三在方案二设备基础上增加4#低压加热器独立的低加疏水箱及低加疏水泵,为使低加疏水泵满足汽蚀裕量的要求并为后续运行维修预留空间,布置更为困难;由于凝汽器周围设备、阀门及管道较多,因此位于凝汽器喉部的2#低压加热器疏水箱及疏水泵布置空间较为紧张,方案五布置存在一定困难。
2.3 经济性
在保证核岛热负荷不变的前提下,根据热平衡计算方法,按某项目TMCR工况下的蒸汽参数对二回路进行回热计算,得到了5种疏水方案下汽轮机组的功率,进行经济性比较[5],数据取用原则如下。
(1)机组年运行小时参考90%可用率情况下可能达到的机组年运行小时,暂按照7 500 h计算。
(2)上网电价在一定范围内,对计算结果影响较小,因此暂按0.35元/kWh计算。
(3)经济性评价时,疏水泵以不设置备用泵考虑。
(4)常规岛厂房布置方案根据汽轮机选型及系统配置情况各异,因此厂房造价以及运营维修费用暂不做考虑,仅粗略计算设备费用及安装、土建费用。
(5)技术经济评价方法采用相对净年值法,计算结果见表1。
3 结语
采用半量化指标对各方案进行评价比较对于核电机组,在可靠性和安全性保证的情况下,经济性可采用业绩为重要指标。因此,核电项目常规岛低加疏水系统推荐采用方案二,即一级低加疏水的方案。
参考文献
[1] 张水桃,周进.1 000 MW等级核电汽轮机低压加热器疏水系统配置分析[J].东方汽轮机,2013(3):5-8.
[2] 广东核电培训中心.900 MW级压水堆核电系统与设备[M].深圳:原子能出版社,1995.
[3] 赵东旭.三门机组加热器疏水系统与大亚湾机组的异同[J].核电工程与技术,2013(4):7-12.
[4] 戴明明,徐乔.EPR核电机组低压加热器疏水经济性分析[J]. 能源工程,2013,9(3):141-144.
[5] 李建刚.压水堆核电二回路系统汽轮机功率计算[J].武汉大学学报,2005,38(3):141-144.