大型循环流化床锅炉大比例掺烧煤泥研究

2016-05-18 07:29何新宏
中国煤炭工业 2016年12期
关键词:煤场煤泥原煤

文/何新宏

大型循环流化床锅炉大比例掺烧煤泥研究

文/何新宏

当前,国家正在推行新一轮的电力体制改革,电力市场竞争日益激烈。燃煤发电作为传统的能源行业,其市场格局正发生着变化,正在形成相对过剩的电力卖方市场。近年来,徐矿发电公司充分利用循环流化床机组煤种适应性强的特点,通过实现大量燃泥掺配,降低燃料成本,获得了良好的经济效益。

一、项目概况

徐矿发电公司一期工程为2×300MW国产引进型技术生产的亚临界CFB燃煤发电机组,锅炉设备选用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的自主研发型单炉膛300MW级1065T/HCFB锅炉,#1、#2机组分别于2009年10月28日、2010年2月5日投产。2015年,徐矿发电公司的燃料成本占到了发电成本的60%左右。煤泥掺烧量从原来的20%增加到60%的过程中,暴露出一系列的困难和问题,如原煤仓棚煤滞煤下煤不畅、入炉煤颗粒度控制困难、煤炭掺配场地不足、除尘系统老化出力不足等。另外,作为综合利用机组,煤泥(或矸石)掺烧量达到80%以上,才能享受国家的退税补贴政策。因此,徐矿发电公司专业人员进行认真调研分析,并通过技术改造,从根本上解决了制约煤泥大量掺烧的技术瓶颈。

二、技术改造的主要措施

1.煤仓中心给料机改造

徐矿发电公司掺烧的煤泥,为晾晒后的干煤泥,水分25%左右,颗粒度100目以上的占比超过85%。由于其粒度小,煤粒之间粘性较大,极易造成原煤仓滞煤棚煤,给煤机断煤频繁,从而促使锅炉烟气污染物排放指标波动较大,造成环保考核;同时负荷不稳定,严重影响机组安全稳定运行。针对这种情况,专业技术人员提出加装中心给料机的方案。

安装位置在原煤仓底部,并将原煤仓底部的半径加大,给料机的中心出口,即是皮带给煤机。基本原理就是通过对数曲线型卸料臂与物料的剪切,使物料持续向中心运动并卸出,卸料臂与原煤仓内壁相切,防止物料在原煤仓内固结搭桥。根据不同机组负荷下的给煤量,通过调整变频电机不同的速度来控制卸料臂的转动速度,从而改变给料量。

2.输煤系统交叉筛改造

随着煤泥和劣质煤掺配量的不断增大,给输煤筛分系统带来很大压力。且煤泥的粘滞性较大,极易在细碎机衬板上粘满煤泥,增加设备磨损,大幅降低了细碎机的破碎能力,造成细碎机堵煤和大颗粒度增加,进而引起锅炉流化不良,影响机组安全运行。针对以上问题,经过充分论证,在细碎处增加了两级筛分系统。改造前后流程分别如图1、2所示。

图1改造前流程

图2改造后流程

通过筛分系统的改造,能够确保入炉煤颗粒度在要求范围内,避免合格煤进入细碎机,造成煤的粒度过于破碎和堵煤,保障了锅炉安全及环保运行。

3.煤场扩建改造

为使入炉煤质量均匀,必须将煤泥、劣质煤、原煤掺配均匀。徐矿发电公司原1#煤场存煤能力仅为12万吨,缺乏掺配场地。为了提高煤炭存储能力和缓解煤炭掺配压力,徐矿发电公司在工程预留场地内建设了2#煤场并同步建设了防风抑尘网,既解决了掺配煤场地问题,又有效地减少煤堆的扬尘,改善了厂区及周边地区的生产和生活环境。

4.增加煤炭盘高设备

1#西煤场主要存放煤泥,使用汽车进煤,铲车堆高,盘煤高度仅为4m,限制了公司煤泥存放量。为此,徐矿发电公司在煤场增加了一条移动皮带机用来堆高煤泥。移动皮带机运行长度20m,堆煤高度6m,整机可在煤场移动,通过车架与6件轮组连接,其中2件直行,4件可转向。使用移动皮带机后,能增加煤泥存放量约5000吨。

5.输煤系统除尘改造

大量掺烧煤泥后,输煤系统扬尘增加,加上原输煤系统的除尘器设备老化,出力降低,造成现场煤尘浓度超标,严重危害着职工的身体健康。经过调研论证,徐矿发电公司对输煤除尘系统进行了改造,在C7A、C8A、C9A、C11A皮带机尾部导料槽上各增加一台自降尘除尘器和高效减压装置,并对原有除尘设备也进行了整修。改造后,对输煤系统粉尘浓度进行测量,指标远低于徐州市职业病检查要求的4mg/m3,满足现场除尘要求。

三、大量掺烧煤泥后对运行参数的影响

锅炉在大比例掺烧煤泥期间,各项运行参数稳定,烟、风系统正常、稳定;各级过热器和高温再热器管壁不超温;水冷壁壁温分布均匀,不超温;减温水量少量增加,排烟温度略有下降;床温各点温差减少;原高负荷下床温偏高问题得到控制;炉膛差压提高,炉物料分布合理;二氧化硫、氮氧化物排放趋于稳定。煤泥掺烧对锅炉实际运行参数影响较小,达到了可控可调节范围内,能够安全、稳定、连续运行。

同时,围绕劣质煤掺烧工作,徐矿发电公司明确了管理流程,对各部门相关工作进行详细分工,建立完善劣质煤掺烧协调机制。针对锅炉大量掺烧燃泥后,锅炉实际燃用煤种偏离设计煤种,加之机组负荷受省调AGC控制,每时段负荷变化较大的实际,锅炉运行技术人员经过两年多的摸索、总结,形成了大幅度升降负荷、旋风分离器回料不稳、流化不良、环保参数波动等情况下的精细化操作要求;并结合公司循环流化床特点,制订多项事故防范措施,从而保障了锅炉机组的安全稳定运行,以及环保数据的合格,稳定。徐矿发电公司还充分利用MIS系统,对定期工作进行数字化管理。结合运行、检修规程,设置定期工作。根据定期工作周期按时提醒执行相关定期工作内容,记录定期工作完成情况、执行人以及相关汇报总结信息,并记录并形成台账,促进了预防性维修的有效性,提高了设备的可靠性,保证了劣质煤掺烧工作的顺利开展。

四、效果分析

徐矿发电公司掺烧60%以上煤泥已运行近两年,2015年煤泥采购比例达到67.08%。增加煤泥掺配比例,不仅能直接降低煤炭的采购成本,年增加利润近3000万元,还能够通过降低入炉煤的热值,获取热值价格差异,从而间接获得年利润约4800万元。截至2016年6月,已连续顺利成功申报退税11个月,累计实现退税2585.33万元,不仅大大提高了公司的经济效益,而且为公司持续创效奠定了坚实的基础。

(作者系徐矿综合利用发电公司董事长、党委书记)

(责任编辑:周 琼)

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