250 kt/a甲醇精馏改造项目总结

2016-03-13 17:59朱新楼何淑虎吴飞宏宋振玖
氮肥与合成气 2016年5期
关键词:杂醇常压塔调节器

刘 琼 朱新楼 何淑虎 吴飞宏 宋振玖

(江苏晋煤恒盛化工股份有限公司江苏新沂221400)



250 kt/a甲醇精馏改造项目总结

刘琼朱新楼何淑虎吴飞宏宋振玖

(江苏晋煤恒盛化工股份有限公司江苏新沂221400)

甲醇精馏装置是甲醇生产的重要后续处理工艺设备,其能耗约占甲醇生产总能耗的20%。先进、节能、高效的精馏装置对降低甲醇生产成本、提高产品竞争力起着重要作用。

1存在的问题

江苏晋煤恒盛化工股份有限公司甲醇精馏原采用三塔精馏工艺,甲醇精馏系统由预塔、加压塔和常压塔组成。预塔除去杂质中的轻组分,再使用加压塔、常压塔来提纯由预塔来的粗甲醇,能量利用比双塔精馏工艺更合理、能耗更低。生产中加压塔和常压塔同时采出甲醇,并利用加压塔顶部蒸汽的冷凝热来加热常压塔再沸器中的甲醇液。目前,存在的主要问题是:①精馏系统中余热没有充分利用,蒸汽消耗仍相对偏高;②杂醇、高级烷烃等采出后,甲醇含量较高,回收设施不齐全,导致甲醇损失较大,若返回系统,甲醇质量无法保证;③常压塔塔底排放的废水中甲醇含量较高(质量分数约为1%),甲醇回收效果不佳;④由于排放的废水中甲醇含量高及有其他杂醇、烷烃存在,废水中COD质量浓度达25 000 mg/L左右,非正常时甚至高达50 000~60 000 mg/L,废水处理比较困难,环保问题突出。

2改造方案

在原来三塔精馏工艺装置的基础上增加回收塔,即改为三塔+回收塔的四塔流程。四塔精馏工艺流程能充分优化换热网络,使蒸汽和循环水的利用率达到最佳效果,实现节能和投资的最优化。其主要特点:①提高甲醇收率,减少损失、降低精馏成本;②合理利用生产余热,降低蒸汽消耗;③可进一步提高产品质量;④降低废水中COD含量,合理回收利用,处理后的净水可送往造气炉夹套使用,既节约除盐水,又解决废水处理问题;⑤操作弹性增大,调节手段灵活,可控性增强。

3工艺流程及主要工艺参数

从常压塔底部出来的含醇废水经回收塔进料泵升压、流量调节器控制流量后,送入回收塔进一步提纯。从回收塔顶部出来的甲醇气体温度约66 ℃,经回收塔冷凝器冷凝冷却至约40 ℃进回收塔回流槽,再由回收塔回流泵升压,其中一部分经流量调节器控制流量后送回收塔塔顶作回流,另一部分经液位调节器控制回流槽液位,作为产品送至精甲醇计量槽。若产品不合格,回收塔采出的精甲醇则返回粗甲醇贮槽作为原料。在靠近回收塔中下部的地方设有侧线抽出,抽出的杂醇油经杂醇油冷却器冷却至40 ℃后送入杂醇油贮槽,再由杂醇油泵送往贮罐区作为废醇销售。回收塔再沸器所需热量由0.4 MPa低压蒸汽提供,蒸汽的加入量由流量调节器控制。为了充分利用系统的余热,将预塔给料换热器中蒸汽改用系统中精甲醇冷凝液换热,蒸汽消耗量明显减少,降低了精馏系统蒸汽消耗。

回收塔系统调整的主要工艺参数:回收塔回流液温度为40 ℃,回收塔塔顶压力为0.01~0.02 MPa、塔底压力为0.02~0.03 MPa,回收塔液位1/2~2/3,回流槽液位1/2~2/3。

4创新点

(1) 用加压塔塔顶蒸汽冷凝热作为常压塔塔底再沸器热源,总能耗比双塔流程降低10%~20%;预塔加萃取水,可有效脱除粗甲醇中溶解的气体。

(2) 设计的加压塔进料,尽量降低进料口与出料口的温差,从而提高加压塔和常压塔的分离效率。

(3) 增设的甲醇回收塔操作弹性大,操作灵活,可回收甲醇,降低废水中COD和甲醇含量。

(4)合理利用生产余热,预塔给料换热器中蒸汽改为系统中精甲醇冷凝液,蒸汽消耗量明显降低,则精馏系统蒸汽消耗降低。

5效益分析

该甲醇精馏装置已连续稳定生产,回收塔采出甲醇质量分数≥99.95%,可回收甲醇2 t/d左右,按年生产350 d、甲醇2 600元/t计,年回收甲醇效益约182万元。回收塔废水中含甲醇质量分数≤100×10-6,废水经处理后可直接送往造气炉夹套使用,节约除盐水约10 t/h,按除盐水5元/t计,则可节约除盐水费用约42万元,达到了节能减排的效果。另外,回收塔提出的杂醇油作为废醇出售,也可增加经济效益。

(收稿日期2015-06-05)

猜你喜欢
杂醇常压塔调节器
甲醇精馏杂醇油提浓减量技术实践
精醇系统杂醇油采出甲醇回收总结
常减压装置常压塔顶腐蚀原因分析与防护
常压塔顶循环系统阻塞的处理措施和预防管理
流化床锅炉杂醇浓缩掺烧应用研究
固态法新酒重蒸馏分离杂醇油的工艺研究
常压塔顶部产品质量波动原因分析
微波超宽带高速数控幅度调节器研制
常压塔顶回流系统流动腐蚀实时防控平台开发
电动凸轮轴相位调节器的节油潜力