令狐瓦奇
(山西阳煤丰喜肥业〔集团〕有限责任公司临猗分公司山西临猗044100)
NHD脱碳液污染后的几种处理方法
令狐瓦奇
(山西阳煤丰喜肥业〔集团〕有限责任公司临猗分公司山西临猗044100)
0前言
合成氨生产中CO2脱除工艺方法较多,从早先的联产碳酸氢铵到碳酸丙烯酯的脱碳,以及MDEA、NHD脱碳,到现在的低温甲醇洗脱碳等等,但目前很多的固定层造气生产合成氨的老装置仍以使用NHD脱碳工艺居多。随着使用时间的延长,NHD脱碳液不同程度受到污染,净化度越来越差,尤其是吸收压力较低的企业,受到该瓶颈影响而无法正常生产,最终导致造气煤耗升高、吨氨电耗上升及合成氨产量下降,如何解决此问题也是很多企业研究的课题。
1存在的问题及原因分析
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司有2套NHD脱碳装置,分别于2000年和2001年建成投产,运行压力在1.85 MPa左右。自2007年起逐渐出现脱碳净化气中CO2含量超标,φ(CO2)由0.6%逐渐升至1.0%;2009年后,正常工艺条件下,在循环量、贫液温度、贫液残存及运行压力等都不变的情况下,脱碳后净化气中φ(CO2)升至1.7%左右,不仅造成甲醇纯度降低、精馏蒸汽消耗增大,而且造成了造气工段H2控制困难、煤耗上升。为了降低脱碳后CO2含量,被迫增开1台脱碳泵,增大了溶液循环量,使得液气比达15 L/m3,还增加冰机冷量消耗,此项措施最终导致电耗增加;但是,脱碳系统的恶化情况并未停止,在增大溶液循环量以后,净化气中φ(CO2)由开始的0.8%升至1.0%~1.3%。
分析原因:① H2S控制不稳定,带入系统后一部分被氧化成单质硫,另一部分与设备管道发生反应生成FeS等物质;②由于溶液再生时汽提用罗茨鼓风机抽空气再生,而非N2汽提,空气中的部分尘粒被带入溶液系统;③溶液长时间使用后,由于采用溶液加热工艺脱水,造成溶液组分发生变化,各种醚类物质比例达不到最佳状态。虽然日常生产中管理很严格,如抓好溶液过滤、控制H2S含量、汽提空气用海绵滤布过滤等,但脱碳系统仍无法稳定运行,管理极为被动。
2改进措施
(1) 加强日常管理,尤其是细节管理,为此,增加了陶瓷膜超滤器,对溶液进行过滤,加强汽提空气的过滤,但没有明显效果。
(2) 将NHD溶液样品送至有经验的单位进行处理方法研究,曾尝试采用加药剂絮凝过滤、离子树脂过滤等方法,效果均不佳;也多次咨询有关专家,均无果。
(3) 2012年,曾在系统进行了部分溶液加NaOH反应后的过滤试验,运行一段时间后发现没有明显效果,该试验被迫中止。2014年冬季,经反复多次的讨论,再次进行了加NaOH处理方法试验。其原理是FeS+2NaOH=Fe(OH)2+Na2S,其中Na2S易溶于水、微溶于醇、不溶于醚。为此,在2套系统专门制作了容器盛液,将脱水后的高温溶液配入一定量的NaOH片剂(据实验室多次试验数据,用量为5 g/L),反应后降温至常温,再用细滤布过滤,许多黏稠的物质被过滤掉,清液返回生产系统,试验持续了近2个月。每套系统各处理了40 m3左右的溶液,但由于自然过滤速度太慢,效果不明显。对过滤后的清液组分进行分析,各种组分基本合格,没有被破坏,杂质质量浓度由7.0 mg/L降至0.7 mg/L。
(4) 2014年冬季,在采取多种方法处理未果的情况下,又与NHD生产厂家联系,并实地考察了鲁南化肥公司自制的1套蒸馏装置及NHD生产厂家的蒸馏装置,在实验室组装了1套蒸馏装置,进行了几次蒸馏操作试验并记录试验数据,对蒸馏出的淡黄色溶液进行组分分析,结果基本正常,残留物为黑色物质。2015年1月,开始利用其他单位1套闲置的蒸馏装置进行工业化NHD溶液蒸馏试验,蒸馏后溶液呈淡黄色,并对该产品液组分进行分析,基本上没有破坏,组分合格,溶液收率在85%左右。其简单工艺流程:铅锑合金蒸馏釜→冷凝器→视镜→接收罐→缓冲罐→水环式真空泵→放空设施,所使用的热源是合成氨系统氢回收的解吸废气,主要是CH4和H2。其主要操作参数:真空度-80~-90 kPa,出产品初始温度210~220 ℃,终结温度300~320 ℃,铅锑合金蒸馏釜操作温度150~180 ℃。
操作注意事项:①每蒸一釜时卸压排渣,用蒸汽吹扫,然后用N2置换保护;②二次入液时,温度应控制好,不宜太高,防止迅速汽化;③蒸馏釜内液位不应太高,防止共沸时将溶液带入产品罐;④二次入液时,应绝对保证空气被吸入釜中,用N2置换后,再抽真空将溶液抽入釜中;⑤真空度必须控制得合适。
3效果评价
用蒸馏方法处理NHD脱碳液是一种行业内公认的较为彻底的方法。经过一段时间处理后,2套系统(每套系统溶液量为300 m3液)各累计处理70 m3左右NHD溶液。因为合成氨系统是正常生产的,所以NHD溶液是在处理后补入系统,然后再从系统抽出一部分溶液,循环处理。从脱碳后净化气φ(CO2)分析数据看,仅有0.1%~0.2%的变化,效果不是很明显;另外一点变化是溶液黏度有所降低、汽提风量增大,但离最初的设想相差过大,多开的1台泵也未能停运。其原因是处理的溶液量太少,从理论上讲,溶液组分没破坏、杂质已被除掉、溶液黏度降低,填料塔内吸收和再生的效果都会改善,所以应该坚持处理,为受污染的NHD溶液找到一个彻底解决的办法。
(收稿日期2015-06-10)