大型烧结机机尾导料箱优化设计与改造

2015-12-22 06:20张海峰张玉荣郭建林
河南冶金 2015年4期
关键词:导料矿料烧结机

张海峰 张玉荣 郭建林

(安阳钢铁股份有限公司)

0 前言

导料箱是烧结机尾部热矿承接设备,工作温度高达850 ℃~1000 ℃,随着烧结机尾部星轮的运转,炽热的烧结矿从尾部台车上翻落下来落到导料箱上,再经过单辊破碎进入环冷机冷却。烧结机台车料面距离导料箱顶部有3 m 高,料流冲击大,导料箱故障多,寿命短,维修量大。导料箱耐磨块磨损严重,需要每个月进行检修维护,侧壁耐磨板磨损造成现场撒料,出现顶部刮料块脱落卡在单辊蓖板,造成停机事故。为此,我们对其进行了技术攻关,并取得较好的效果。

1 导料箱存在问题

1)导料箱寿命短,耐磨块磨损快、维修量大,备件成本高。每个月都要进行补焊架体,更换耐磨块,成本较高。

2)导料箱顶部刮料块原设计为整体式,长730mm,由3 条螺栓紧固在框架上。在生产过程中,因联结螺栓磨损失效而脱落,滑落到篦板上,造成辊轴绊死,超负载运转,致使电机烧损,引起事故停机。

3)底部挡料块在使用过程中磨损较快,一般每3 个月都要进行检修更换,维修工作量大,备件成本较高。

4)导料箱后壁为钢板焊接结构,热量不便散失,生产中后壁钢板翘曲变形,导料箱稳定性差,因场地狭小,检修维修难度大。

5)导料箱侧壁安装有耐磨板,使用一段时间,就会出现磨损漏料情况,一般是在侧壁外侧补焊钢板,防止漏料,但这只是暂时处理,效果不是很好。

2 改进措施

针对烧结机导料箱存在问题,对其进行了一系列的设计改造:

1)改进设计,重新制作导料箱,将其斜撑角度由原来41 °改为35 °,并将导料箱整体前移120 mm,在导料箱顶部安装刮料块,通过螺栓固定在刮料板上。角度的改变,使导料箱刮料块的高度下降200 mm,避免台车蓖条粘料挂导料箱事故。中部设计成小方格承接矿料,取消耐磨块。底部刮料块用螺栓固定在铸造梁上,刮料块磨损后可以更换刮料块,也可以根据磨损情况整体更换铸造梁,改造后导料箱如图1 所示。

2)在导料箱“人”字支撑后面由10 mm 钢板改为直径30 mm 的圆钢,按照一定的间隙并列排列,用焊条焊接在支撑上,增强支撑的牢固性。

3)增大导料箱内部钢板和筋板的厚度,提高其强度。利用“料磨料”理论,减缓导料箱角度,促使内部可以存积部分烧结矿,保证耐磨块不受烧结矿的直接冲击,减少耐磨块的磨损,寿命长达6 个月以上。

4)在其底部设计安装新型挡料块(如图3 所示),去除原来的挡料块(如图2 所示),从结构上设计成异形结构,使导料箱整个工作面被一层烧结矿覆盖,减少矿料冲击和磨损,从而延长使用寿命。

图1 改造后的导料箱

图2 原来的挡料块

图3 改造后的挡料块

5)对刮料块进行3 次设计改造,如图4 所示。将耐磨块设计为小型多段式,体积小重量轻,方便搬运及检修更换。在易磨损部位采取增厚耐磨层的方法,延长使用寿命。

6)导料箱侧壁护板改为耐磨块,设计尺寸长800 mm,宽为150 mm,厚度130 mm。减少矿料对侧板的磨损,避免漏料。

3 实施效果

经上述改后,提高设备作业率,减少设备维修频率,减轻维修人员劳动强度,降低生产成本。导料箱刮料块根据磨损情况的不同,可以局部更换,降低备件成本。导料箱中部设计制作成小方格,生产时在小方格内部先盛满矿料形成矿料层,后续矿料落在料层上,减缓钢板的磨损速度,保护了箱体,延长了其使用寿命。尾部挡料块向后平移120 mm,更多地承接矿料形成料层,在挡料块上部增加矿料层,挡料块的使用寿命由原来的3 个月延长到12 个月以上。

图4 刮料块改造

4 经济效益

烧结机导料箱优化设计改造投资15 万元,使用寿命至少为3年期,每年的投资成本为5 万元;改造前导料箱耐磨块损耗大,改造后每月可节省耐磨块50 块,一年节省成本12 万元;设备改造后可节省人力,按照现有人工每人每天200 元计算,一年可以节省1.92 万元;设备改造后,改善了工作性能,每年减少设备事故台时6 h,年创增产效益12.87 万元。综上所述,总计效益为21.79 万元。

5 结论

在2014年3月对3#烧结机导料箱进行改造,经过一年多的实践,取得了较好的效果。导料箱使用寿命延长1年以上,提高设备作业率,减少设备维修频率,减轻维修人员劳动强度,降低生产成本,每年可创效21.79 万元。我们将此项技术在2#烧结机导料箱上推广应用,也取得较好的效果。

[1]张惠宁. 烧结设计手册[M]. 北京:冶金工业出版社,1998:315-316.

[2]陈晓荣,黄永昌. 烧结机机尾导料槽的改进[J]. 烧结球团,2005,30(5):55 -56.

[3]张松,于明珠,李艳茹.烧结机机尾导槽磨损原因分析及改进措施[J].烧结球团,2013 ,38(4):38 -40.

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