周忠勇(新疆众和股份有限公司乌鲁木齐830013)
520 t/h锅炉准东煤掺烧的研究
周忠勇
(新疆众和股份有限公司乌鲁木齐830013)
新疆准东地区煤炭资源丰富,但因其碱金属含量高,煤灰极易沾污,不适用电站锅炉大量使用,本文主要是针对新疆众和150 MW机组配套520 t∕h锅炉燃烧准东煤做了研究探讨,在提高掺烧比例的同时,提出了防止锅炉受热面积灰结焦的预防措施,为其他锅炉燃用准东煤提供了参考数据。
准东煤掺烧防结焦
新疆众和热电公司2×150 MW机组配套锅炉是华西能源工业股份有限公司生产,超高压参数、一次中间再热、四角切向燃烧、单炉膛自然循环汽包炉。锅炉采用П形布置、悬吊结构、紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢双排构架。
随着新疆电力企业的迅猛发展,煤炭市场不能满足日益增长的需求,准东煤的大规模开采,一定程度缓解了煤炭市场的紧缺,但因准东煤的高沾污特性制约了其大量使用,对准东煤燃烧实践,探索高比例掺烧准东煤的方法及预防积灰结焦措施。
因锅炉燃烧机理复杂,不同比例掺烧调整工作量大,前后历时18个月,通过反复调整试验,得到了第一手资料。主要分三个阶段开展工作:
第一阶段:入炉煤采用立井煤∶露天煤=5∶5的掺烧方式;
第二阶段:入炉煤采用立井煤∶露天煤=4∶6的掺烧方式;
第三阶段:入炉煤采用立井煤∶露天煤=3∶7的掺烧方式。
第一、第二阶段掺配准东煤比例50%~60%,锅炉内部水冷壁、过热器、再热器结焦积灰较少,受热面较干净,机组基本能维持长周期安全运行;第三阶段掺配准东煤70%进行试验,锅炉水冷壁、过热器、再热器结焦呈现逐渐增加且导致高温再热器、出现不同程度的积灰情况,且折焰角处出现硬焦,高过防磨护板出现变形及脱落现象,积灰最严重处为高温过热器后及高温再热器部位,已形成烟气走廊,结焦趋势随着掺配比例增加速度加快。
第一阶段自锅炉运行调试初期至2012年4月中旬以前,即立井煤∶露天煤=5∶5的掺烧方式。此时锅炉满负荷运行时主要参数及风门开度情况见表1。
表1
此阶段由于锅炉属于调试运行初期,锅炉主辅机设备均为新投运阶段,出力及各项性能均较优,且锅炉各受热面均为新管束,故无明显的积灰结焦情况,锅炉燃烧情况良好,一、二次风侧空预器无堵灰情况,锅炉受热面完好无积灰结焦情况,喷燃器无变形及损坏情况。
第二阶段从2012年4月中旬开始,按立井煤∶露天煤=4∶6的比例掺烧,锅炉内部水冷壁、过热器、再热器结焦积灰较少,高温过热器处防磨护板变形情况较多,但经过调整后锅炉基本能够稳定燃烧,且受热面积灰、结焦情况无明显加剧趋势,锅炉可长周期安全运行。锅炉主要参数及受热面情况见表2。
准东煤掺配比例60%时,锅炉内部水冷壁、过热器、再热器结焦积灰较少,见图1、图2。
表2
图1 掺烧比例60%时,锅炉屏过积灰结焦局部细节图
图2 掺烧比例60%时,锅炉折焰角部位积灰结焦局部细节图
第三阶段在2013年8月15日至9月7日进行,将准东煤掺配比例调整至70%进行燃烧调整试验,并利用机组检修对各受热面积灰结焦情况进行检查。锅炉主要参数及受热面结焦情况见表3。
表3
按照70%比例进行掺烧三周时间,经检查锅炉水冷壁、过热器结焦呈现逐渐增加,且折焰角处出现硬焦,高温再热器出现不同程度的积灰情况,积灰最严重处为高温过热器后及高温再热器部位,已形成烟气走廊,结焦趋势随着掺配比例提高速度加快(图3、图4、图5)。
图3 70%比例掺烧,屏式过热器及后屏过热器区域局部积灰结焦情况
图4 70%比例掺烧,折焰角过热器区域积灰结焦情况
图5 70%比例掺烧,高过、高再区域处积灰结焦局部细节图
在进行准东煤不同比例掺烧的试验过程中,为确保锅炉运行的各参数在可控范围,根据锅炉燃烧状况,对影响锅炉燃烧的各种因素进行调整。由于各参数之间互相影响、制约,故在安全前提下,为保证燃烧调整的方向性,须根据实际运行情况,先确定部分定值,对变量进行逐步调整分析;主要有一、二次风调整、风煤配比、煤粉细度、飞灰可燃物等方面。
通过18个月的不断摸索与总结,形成锅炉燃烧调整方案及措施:
⑴煤粉细度的控制。根据试验数据分析,煤粉细度越小,在风量配比合适的情况下飞灰越大,反之煤粉细度越大,飞灰越小。建议煤粉细度R90控制在不大于20%,不小于8%为宜。根据调整经验可对不同层制粉系统煤粉细度进行不同调整,按照最上层制粉系统煤粉细度R90最小,而后由上向下逐步递增的方式。通过实验,煤粉细度不是越细越好,而是需要调整到合适的范围,我厂150 MW机组最下层煤粉细度R90控制在15%左右较为合适,最上层煤粉细度可控制在10%左右。
⑵关于机组负荷与风煤配比。磨煤机变加载压力越大煤粉细度越细,变加载压力越小煤粉细度越粗。建议给煤量控制在33 t∕h左右,加载油压定在8~10 MPa之间,且不同百分比负荷下风煤配比必须合适,暂定按表4进行调整。
表4
制粉系统运行。运行过程中尽量采取#1、#2、#3磨运行,#4磨作为备用磨。#4磨启动时飞灰大,停止时相对较小;尽量避免#2、#3、#4磨煤机长时间运行,造成炉膛出口烟温及排烟温度升高。
炉膛负压保持-30~50 Pa之间为宜。负压过小尾部空预器积灰的可能性越大,负压过大燃料量在炉内停留时间缩短,燃料化学和机械未完全燃烧热损失增大,适当提高炉膛负压可减少积聚在尾部空气预热器内的积灰。
磨煤机入口一次风压与煤量需达到合适的配比。建议每台磨的煤量对应的入口一次风压按如下调整:
表5
配风方式:一般高负荷采用“倒三角形”配风,低负荷采用“正三角形”配风,经济负荷时采用“缩腰式”配风方式。
由于我厂150 MW机组负荷为自用电,故绝大多数时间均为高负荷或满负荷运行,故应采取“倒三角行”配风,根据近两年的不断摸索与调整,在#1、#2、# 3磨运行时,高负荷状态下最适宜的风门开度见表6。
需注意150 MW机组基本为满负荷时,由于准东地区煤矿煤质水分较大,故在燃用准东煤时应严密监视炉膛出口烟温,炉膛出口烟温不超过1 000℃,根据炉膛烟温及时投运吹灰器,调整吹灰压力为保证吹灰质量防止受热面粘灰,吹灰压力尽可能按照设计值上限;适当控制氧量在4%~5%,磨煤机出口温度不低于55℃。
表6
通过准东煤不同比例下锅炉燃烧调整、试验,新疆众和2*150 MW机组配套锅炉可以在满负荷下长周期燃用60%的准东煤。在露天煤掺配比例70%时锅炉受热面结焦加剧,不能维持长周期运行。
经过现场的不断总结、调整,目前,该锅炉在满负荷情况下实现了65%比例燃用准东煤。
[1]锅炉燃烧理论基础.哈尔滨工业大学.
收稿:2014-11-24
DOI∶10.16206∕j.cnki.65-1136∕tg.2015.01.030