并罐炉顶设备在鄂钢的应用

2015-12-14 03:57:08李道智
设备管理与维修 2015年6期
关键词:炉顶炉料翻板

李道智 陈 飞

(武汉钢铁集团鄂钢公司炼铁厂 湖北鄂州)

一、概述

高炉炉顶设备是高炉关键设备,是高炉本体最复杂、设备事故最多的部位。炉顶装料设备以并罐式和串罐式为主,并罐式炉顶相对于串罐炉顶有上料快的特点,广泛用于大中型高炉,其中以卢森堡PW公司技术的炉顶设备居多。鄂钢5#高炉(容积2200 m3)为 PW公司并罐炉顶形式,该炉顶为国内某冶金机械厂制造。高炉工艺技术及设备参数见表1。

二、炉顶设备的组成维护和检修

炉顶设备从上至下依次为上料主皮带机受料斗(头轮罩)、翻板装置、称量料罐(含上密封阀)、下部阀箱、排料斗对中装置、多段波纹管装置、水冷传动齿轮箱、炉顶钢圈、布料溜槽。

(1)头轮罩。头轮罩是炉顶装料设备的最上部,它的主要作用是将皮带运送的高炉原料导入受料斗中,同时具有收集粉尘作用,其维护主要是定期检查,更换及焊补耐磨衬板。头轮罩和受料斗之间原设计是用橡胶连接,生产几个月后橡胶连接处积灰严重将橡胶压变形,后将该橡胶改成薄钢板焊接,不影响其他的。

表1 高炉工艺参数

(2)翻板装置。翻板装置是由油缸驱动的翻板,向两个料罐装料的装置,其维护主要是翻板的衬板要定期检查、油缸是否漏油,翻板的衬板一般可使用1~2年,可利用检修时从侧边的检修门打开检查,一般是整体更换翻板溜槽,更换翻板溜槽6~8 h即可完成。

(3)上密封阀。上密封阀位于称量料罐的上部锥体处,在称量料罐排压后,上密封阀打开,是保证料罐密封性的关键设备,阀座密封处是硬质合金,阀盖为耐高温的硅橡胶,上密阀座没有蒸汽加热装置,要保证该处蒸汽畅通,检查可以用于触摸该管道是否有高温,阀座接触面保持一定的温度(105~120℃),可使密封处不易积灰,影响密封。维护要点:定期更换硅橡胶密封圈(3~6月),检查蒸汽加热是否正常,油缸是否漏油,密封阀轴端是否泄漏,润滑要好。

(4)称量料罐。称量料罐是用来储存、转运和称量炉料,并实现带压上料的装置。料罐下部和中部壳体内表面都装有耐磨衬板,用特制螺栓固定在料罐壳体上,壳体外表面螺栓有密封罩罩住,起密封作用。投产前料罐要进行试压,螺栓密封罩不能漏气。料罐的下部外侧装有3个电子秤(传感器),电子秤是判断料罐里面的炉料是否下完的依据,其称量的准确性也影响高炉操作。影响称量准确性的因素很多,特别是并罐炉顶,其重心不在料罐中心线上。作为机械方面来讲,要保证料罐、上面的翻板装置和下面的下阀箱等都是软连接,均压管道要用金属补偿器相连。料罐和上面的翻板装置的连接是软橡胶,该处易积灰,检修时要清灰,以免在料罐均压时,料罐上升和翻板装置接触影响称量。料罐下部和下阀箱之间的连接采用金属膨胀节和垂直拉紧弹簧。要想称量准确,将弹簧拉开即可,但如果弹簧全部松开,料罐均压时料罐有上升的浮力,料罐上下位移较大,会损坏金属补偿器寿命。考虑到安全生产的问题,只能将弹簧预紧力控制在适当范围,降低了料罐称的精度要求,一般情况下,入焦炭时控制在300 kg左右误差是正常的。

图1 并罐式炉顶装料设备示意图

料罐在称量方面没有问题的话,正常维护主要考虑耐磨衬板的磨损,可以利用检修时对衬板检查,对料罐进行检修时要注意相关安全事项。需要排尽炉料;关闭炉顶眼镜阀或插盲板,断开炉内与炉顶设备的煤气流;关闭料流调节阀、下密、一次和二次均压阀;排尽煤气;打开上密阀和均压放散阀;关闭通往下阀箱的N2;最后进行通风。

(5)下部阀箱。下阀箱主要由料流调节阀、下密封阀、防扭装置等组成,并罐下阀箱由2个料流调节阀和2个下密阀组成。料流调节阀工作原理:阀门固定在转臂上驱动液压缸使转臂旋转,带动阀门完成开关动作,整个料流调节阀固定在料罐连在一起,其重量和料罐一起称量。料流调节阀轴向金属补偿器,投产10个月后破裂、漏煤气。在外面补焊效果不好,整体更换工作量非常大。厂家建议在该补偿器外,包一个大的补偿器,单波、对开,厚一点的补偿器,现场对焊,该方法简单可行。

下密封阀和上密封阀结构相似。高炉投产后半年,1#下密阀阀板突然掉了,后经抢修发现阀板中间的销轴两个螺母在生产过程中自动退丝了,两个螺母的下面有一个开口销断裂,导致阀板掉落。为避免该事故重复发生,将外销轴端部焊接扁钢挡住螺母。

下部阀箱维护要点。正常生产时,检查阀门是否运行平稳,液压缸管道是否漏油,阀门轴端是否漏煤气,润滑是否到位。检修时要检查料流调节阀、阀板、衬板是否磨损,下密硅橡胶是否要更换,工作人员要进下阀箱检修时要注意安全,同进入料罐一样注意采取必要的安全措施。

(6)排料斗对中装置。收集1#、2#料流调节阀排出的炉料到高炉中心线上,防止炉料的偏移,由2个检修门和内部耐磨衬板构成,检修时定期检查即可。

(7)多段波纹管装置。多段波纹管装置主要是检修时收紧补偿器插入盲板用,将炉内产生的煤气在此处与炉顶切断,以免检修人员到料罐等处检修时受热及煤气中毒的危险。主要检查内部衬套是否磨损。

(8)水冷传动齿轮箱。水冷传动齿轮箱是炉顶核心部件,水冷氮封齿轮传动形式、旋转和倾动的传动部件,内部结构较复杂。设计使用寿命为一代炉龄(8~10年),只要使用维护得当,主体设备用8~10年一般没有问题。齿轮箱位于高炉炉顶设备的最下部,直接受炉顶高温影响。齿轮箱内部应在≤65℃的环境下工作,高炉生产时要注意控制炉顶温度,顶温超过350℃就要采取炉顶打水冷却措施。为保证设备正常工作,其内部设有冷却水管,循环冷却水水量设计为8~20 m3/h。高炉刚投产时水量可以达到20 m3/h,生产约1年左右水量下降到10~15 m3/h。水量减少的原因主要是管壁结垢和杂质堵塞在回水槽中间,为此需要在检修时进行碱洗。同时为解决结垢问题,将冷却水由净化水改为软水。通往齿轮箱的氮气压力要比炉顶压力大0.01 MPa,氮气流量500 m3/h,充氮气主要起降温和封住炉内灰尘的作用。高炉正常生产时要监控齿轮箱倾动和旋转电流,倾动和旋转电流要保持有规律、无较大的波动。当电流偏大时要分析原因,可能是机械、电机、电气3方面原因。机械主要是润滑不好、溜槽动作时有卡阻;电机主要是制动器过紧等原因;电气要检查变频器等原因。

中心喉管在齿轮箱的中部,起引导炉料的作用,防止炉料飞溅到齿轮箱内部。原供厂家中心喉管使用寿命在8~12个月,由于其位置关系正常生产时无法检查喉管是否磨穿,一旦磨穿,将会威胁到齿轮箱内部冷却水管,而冷却水管磨破后不易焊补,冷却水会流到高炉里面造成炉况失常。为保证喉管可靠耐用,在喉管内壁落料点处用环形厚钢板进行多层焊接,使用寿命可达18个月。中心喉管吊进和吊出是从下阀箱上面的大检修孔进行的,和厂家的说明书不一样。从上面吊装更换中心喉管只需8~10 h,检修时从对中装置侧边的检修门观察中心喉管的磨损程度,要在插入盲板之前检查。

(9)溜槽。溜槽是齿轮箱最下端布料装置的执行机构,负责将炉料按一定规律布在炉内。属易损件,要求耐高温和耐磨。要经常检查溜槽磨损情况,利用检修机会打开人孔,可以看到其磨损情况。目前溜槽可以使用1年以上,最高可达18个月。

三、结束语

PW公司并罐无料钟炉顶在厂使用已有5年,总体运行情况良好,目前高炉3~4个月检修1次。近几年有高炉使用新并罐炉顶,和旧并罐相比,新并罐有了些改进,一是料罐称重的精度有所提高,二是料流偏析情况有改善,再是检修下阀箱时比较方便。

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