硫铁矿制焦亚硫酸钠生产技术

2015-12-12 09:49牛宏顺刘治保黄顺兴牛圣杰
安徽化工 2015年3期
关键词:反应釜母液离心机

牛宏顺,刘治保,黄顺兴,牛圣杰

(合肥四方磷复肥有限责任公司,安徽合肥231607)

焦亚硫酸钠(简称焦亚钠)为白色或微黄色结晶粉末,分子式Na2S2O5,分子量190.1,受潮易分解,露置空气中易氧化成硫酸钠,加热到150℃时分解[1]。焦亚钠广泛应用于皮革处理、有机合成、印染、照相器材、医药、涂料等行业,并在食品行业用作漂白剂、保鲜剂等[2]。我公司100kt/a焦亚钠采用硫铁矿制取SO2为原料的湿法生产工艺,产品质量为HG/T2826-2008优等品,主要用作保险粉原料。

1 硫铁矿制焦亚钠生产工艺

1.1 工艺原理

以硫铁矿(主要成分FeS2)为原料制取SO2气体,以碳酸钠配制的悬浮液在三级串联的反应釜内逆流接触反应,离心、干燥、包装制得焦亚钠产品。主要反应如下:

制气

配碱

合成

1.2 焦亚钠生产工艺

硫铁矿进入沸腾炉焙烧,经余热锅炉回收热量,双旋风除尘器、三级电除尘器除尘,热管锅炉回收余热,高效洗涤器、填料塔净化洗涤,两级电除雾器除雾,干燥塔干燥,SO2气体经SO2风机、冷却器、缓冲罐进入一级反应釜反应。一级反应釜出口气体依次进入二级反应釜、三级反应釜。三级反应釜尾气进入一级尾气洗涤塔,再进入二级尾气洗涤塔。用碳酸钠洗液吸收残余的SO2气后,达标排放。碳酸钠碱液进入三级反应釜,反应料浆放料至二级反应釜,再放料至一级反应釜。反应到终点后,料浆从一级反应釜底部进入离心机中固液分离,母液进入母液槽,用于配制碳酸钠碱液。甩干后的湿焦亚钠从离心机底部放出,送入气流干燥器,干燥后的焦亚钠进入成品贮斗包装入库。干燥气体去二级尾气洗涤塔,再经二级干燥塔,用烧碱洗液洗涤气体中微量的焦亚钠粉末及SO2后,达标排放。主要工艺流程见图1。

2 硫铁矿制焦亚钠生产情况

2.1 制气

硫铁矿焙烧制取SO2气体,经余热锅炉回收热量,旋风除尘器+电除尘器干法除尘,热管锅炉回收电尘余热,高效洗涤器+填料塔+电除雾器湿法除尘除雾,干燥塔干燥,经SO2风机升压,温度上升为100℃,再经冷却器降温至60℃以下,经缓冲罐送至合成反应釜。工艺控制指标为:烧出率≥98.5%、气浓9%~12%、含氧量≤2%、温度 45~60℃、水分≤0.1 g/m3、硫酸雾≤0.005 g/m3。

2.2 配碱

将固体Na2CO3投入配碱槽内,与母液(原始开车时用软水)溶解,配制成合格的碱液,送至缓冲槽,经泵送至合成反应釜与气态SO2进行反应,配碱产生的尾气由风机送至尾气洗涤塔进行吸收。工艺控制指标为:配碱比重 1.47~1.52 g/cm3、烧碱比重 1.10~1.15 g/cm3。

2.3 合成

碱液与气态SO2在一级反应釜、二级反应釜、三级反应釜内进行吸收反应,生成合格的焦亚钠悬浮液,送离心岗位离心,尾气经尾洗塔洗涤合格后排放。工艺控制指标为:一级反应温度60~70℃,放料pH值3.8~4.1。

2.4 离心

合格焦亚钠悬浮液放料至养晶槽,离心后固液分离,分离后的固体物料去干燥,母液去母液罐配碱,离心产生的SO2气体由风机送至尾气洗涤塔进行吸收。母液比重1.32~1.37g/cm3。

2.5 干燥

将离心后的焦亚钠湿料,通过皮带机送入气流干燥系统,利用热空气直接顺流干燥,获得焦亚钠产品。工艺控制指标为:加热器出口温度130~145℃,旋风出口温度70~90℃,干燥风管进口压力-1000~-1500 Pa,干燥引风机进口压力-2500~-3500Pa。

2.6 尾洗

配碱、合成的尾气与纯碱洗液在尾气洗涤塔逆向接触洗涤,干燥的尾气与烧碱洗液在干燥洗涤塔逆向接触洗涤,吸收尾气中的SO2,尾气达标排放。工艺控制指标为:干燥尾洗pH≥8、合成尾洗pH≥8。

2.7 包装

干燥后的焦亚钠送至成品料仓,经吨包装或小包装入库。工艺控制指标为:吨包装重量600kg±0.5kg、小包装净重量25kg+0.25kg。

2.8 72h 试生产情况

公司成立“焦亚硫酸钠72h试生产达标达产领导小组”,全面负责试生产的协调、管理及考核。100kt/a焦亚钠设计生产能力为80kt/a焦亚硫酸钠和20kt/a亚硫酸钠,考虑到设备运行的安全,本次考核产量为100t/班,质量要求符合工业焦亚硫酸钠HG/T2826-2008优等品标准,考核时间为2014年12月12~14日。72h试生产期间,设备运行和工艺控制指标正常,安全与环保正常,焦亚钠平均班产101.5t,平均主含量为98.09%,达到公司预期要求。统计情况见表1。

表1 焦亚钠达标达产统计表

表1中12月13日白班产量未达到要求,主要原因为处理沸腾炉冷灰,影响生产3.5h。

3 存在问题及解决措施

3.1 入炉矿粒度大

由于硫铁矿(硫精砂)水分偏高且混杂有颗粒物,筛分困难,将原6×6mm筛网更换为10×10mm筛网,导致入炉矿粒度大,沸腾炉底部温度不正常,排冷灰频次和时间增加,影响生产连续稳定运行。公司拟增加硫精砂干燥装置,降低入炉矿水分和粒度,稳定SO2制气工序生产。

3.2 离心机的选择

设计采用8台GK1250-NA过滤式离心机(卧式,自动控制,循环操作和机械刮刀间隙式卸料)。该离心机故障率高,操作要求高,且间隙式卸料,干燥工序设定工艺控制指标范围大,不利于精细化操作。试生产期间,公司试用1台LLW630卧式螺旋卸料过滤离心机,主要技术参数为:转鼓直径630mm、转鼓转速1800r/min、分离因素1100、配套电机37kW、生产能力5000kg/h,试用效果良好。公司拟新增4台LLW630卧式螺旋卸料过滤离心机替换8台GK1250-NA离心机。

4 结束语

以硫铁矿为原料,采用湿法工艺制取焦亚硫酸钠,生产情况良好,产品质量符合工业焦亚硫酸钠HG/T2826-2008优等品标准,具有较好的社会效益,值得推广应用。

[1]孙轶.焦亚硫酸钠及其生产工艺[J].化工生产与技术,2000(4):44-46.

[2]周飚,戴如康.焦亚硫酸钠生产工艺的改进与提高[J].硫酸工业,2002(4):30-32.□

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