化108区增注措施效果分析

2015-10-27 09:52孙彦虎赵天福王佳雯李霆侯宝东李宁霞
石油化工应用 2015年8期
关键词:注水泵长庆油田结垢

孙彦虎,赵天福,王佳雯,李霆,侯宝东,李宁霞

(1.中国石油长庆油田分公司第四采油厂,宁夏银川750006;2.中国石油长庆油田分公司第四采气厂,宁夏银川750006)

化108区增注措施效果分析

孙彦虎1,赵天福1,王佳雯1,李霆2,侯宝东1,李宁霞1

(1.中国石油长庆油田分公司第四采油厂,宁夏银川750006;2.中国石油长庆油田分公司第四采气厂,宁夏银川750006)

随着油田开发的不断深入,化108区注水设备及管网不能满足实际需求的矛盾日益突出,日欠注量由2014年的136 m3增加到280 m3,严重制约着本区油田注水任务,影响油田开发效果。通过对欠注影响因素进行分析,确定了主要矛盾,制定了切实可行的解决方法,通过注水泵房的改造、更换新管线、改善注水水质等一系列工作,实现了供注负荷匹配,降低了该区块欠注量,保证了区块正常注水,奠定了油田稳产基础,使该区块走上了良性开发循环轨道。

注水系统;欠注;注水水质

1 化108 区注水现状及存在问题

1.1 化108区注水现状

化子坪化108区现有油井132口,日产油197 t,综合含水79%。有化六注注水站1座,配水间27座,注水井58口(开井57口),配注1 473 m3/d,实注1 417 m3/d。2014年至2015年该区块欠注量不断增加,截止2015年2月欠注量最高达到250 m3/d。

1.2 原因分析

1.2.1 站内管线腐蚀严重,破漏频繁由于长期回注未处理污水,站内注水管线腐蚀结垢严重,破损次数不断增加(2014年1-12月统计注水管线刺漏达80余次),站外玻璃钢注水干线脱扣频繁,严重影响了注水时率,制约着油田注水任务顺利完成(见图1)。

1.2.2 回注污水水质不达标化108区主要回注采出水,回注污水井57口。注水水质不达标(见表1,表2)。

(1)注水压力上升快:由于加药系统的不完善,长期回注不合格污水,管线、设备、管柱结垢腐蚀严重,地层物性差,渗透率降低,水敏性差,注水压力上升快(见图2)。

图1 化108区注水时率统计图

表1 长庆油田不同层位采出水回注主要技术指标

表2 油田公司长2油层

图2 化108区历年注水压力统计表

(2)井筒不清洁,管柱结垢腐蚀:化子坪化108区注水井57口全部回注污水,由于注水处理系统不完善,注水井长期回注不合格污水,井筒内累积污垢较多,加速了井下管柱腐蚀结垢现象发生,在井下作业过程中易发生卡钻、油管脱扣等事故。

(3)局部注水压力高:化子坪化108区平面压力分布不均,其中东部5.0 MPa(压力保持水平88.9%),中部5.2 MPa(压力保持水平92.5%),西部5.9 MPa(压力保持水平104.8%)。平均注水压力:东部7.6 MPa,中部7.9 MPa,西部12 MPa。

2 化108区增注措施

从以上分析可以看出,影响该区欠注的因素十分复杂,其中主要矛盾为注水系统压力不能满足实际需求,管线破漏频繁是影响注水时率的主要因素,回注水质不达标导致注水压力上升快。为降低欠注量,针对影响注水的主要矛盾,从压力、水质方面入手,采取相应的措施,很好的降低了欠注量(见图3)。

图3

2.1 提高系统注水压力

2.1.1 注水泵房的改造由于原注水泵房里的分水器、泵的出口管线老化,腐蚀,经常刺漏。导致泵压不敢往上提,配注合格率、注水时率受到严重影响。为改善现状,提高注水系统压力,化六注在2015年4月底进行注水泵房的改造。

2.1.2 注水干线的加固,腐蚀管线的更换该区块注水管线长期回注污水腐蚀结垢严重,管线破漏,给提压造成了困难。针对这些问题,全区更换了频繁破漏的注水管线,更换了腐蚀严重的弯头,提高了注水时率;三条玻璃钢注水干线的加固,有效的提高了注水干线压力,提高了注水量。

2.1.3 泵房改造、管线加固更换的效果注水泵房的改造、注水主干线的加固,以及腐蚀严重的注水管线的更换,为注水系统全面提压打下了基础。2015年7月泵压提升至14.2 MPa,日均注水量上升至1 430 m3(见图4,图5)。

图4 2015年化六注泵压变化曲线图

图5 2015年化108区日注水量

2.2 降压增注

该区块由于长期回注不合格采出污水,地层近井地带腐蚀结垢严重,造成个别井注水压力升高快,致使欠注。为降低个别注水井注水压力,提高注水量,今年在化108区已对3口高油压井进行了前置酸压裂,措施后效果较好(见表3)。目前,2015年化108区共实施前置酸降压增注措施3井次,措施后油压平均下降3.2 MPa,累计增注3 223 m3,有效天数合计171 d。

2.3 提高注水水质

2.3.1 新增三相分离器三相分离器从2014年6月投运以来,在很大程度上改善了回注采出水水质。

2.3.2 注水系统加药为促进三相分离器油水分离效果,每天加一定浓度的破乳剂。为改善污水对设备腐蚀地层污染程度,化六注站内沿程投加SS-101A杀菌剂和ZG-108阻垢剂,水质情况得到很大改善,减缓了污水对注水设备、管线及管柱的腐蚀、结垢速率。

2.3.3 大罐定期排油两具千方除油罐定期排油到污油箱,回收污油,改善了注水水质;每15d定期排污一次。

2.3.4 井筒治理,洗井、检串对回注污水井压力上升明显的注水井进行检串冲砂洗井、更换腐蚀结垢严重油管,清洁井筒,有效降低注水压力,减少欠注量。

2015年对化108区共实施检串8井次,洗井16井次。经过以上措施有效清洁了注水井井筒,降低了注水压力,提高了注水量。

表3 2015年注水井措施效果统计表

3 效果评价

3.1 欠注量明显减少

通过今年对注水泵房的改造、注水管网的改善,精细注水管理有效实施,化108区欠注量得到明显改善。7月日均欠注量由280 m3降至56 m3。

3.2 配注合格率、注水时率上升

通过增注措施的有效实施,化子坪化108区配注合格率及注水时率上升,为油田稳产提供了保障(见图6,图7)。

图6 2015年化108区配注合格率

图7 2015年化108区注水时率

4 认识与建议

(1)注水系统压力不能满足实际注水需求是导致化108区欠注主要原因。

(2)注水泵房的改造,注水干线的加固,更换腐蚀严重的管线,整体提高注水系统压力,是保障注够水的最有效途径。

(3)长期回注不达标污水容易导致注水压力上升,造成欠注现象。今后将从提高系统压力、降低注水压力、改善注水水质方面巩固完善所取得的注水效果,最大限度的减少欠注量,保障油田稳产基础。

[1]崔玉海,唐高峰,丁晓芳,辛林涛,范春宇.注水管柱中温度效应的分析与计算[J].石油钻采工艺,2003,25(4):50-54.

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[4]杨树人,汪志明,何光渝,崔玉海,何云.工程流体力学[M].工业出版社,2006.

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.08.018

TE357.61

B

1673-5285(2015)08-0066-03

2015-07-20

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