神木煤在3A∏-13型煤气发生炉中的技术经济优势*

2015-09-04 07:54
陶瓷 2015年1期
关键词:炉况黄陵单台

梁 愈

(陕西蓝星玻璃有限公司 陕西 咸阳 712042)

前言

我公司历史上曾以陕西省黄陵煤和山西省大同煤作为气化煤种,黄陵煤单独用于气化,煤气炉时常炼结,供气不稳,造成玻璃熔窑温度波动,生产不正常。大同煤由于其应用范围广,加上外贸出口,铁路运力紧张,煤中矸石和粉煤含量多,使企业生产成本上升,为了摆脱困境,我们开始摸索以神木煤替代大同和黄陵煤的工艺试验,先后采用部分掺入,单台炉气化试验,全面推广等一系列试用阶段,取得了理想的效果。

1 神木煤概况

神木煤各项理化指标与大同煤相当,许多指标优于大同煤,除灰分熔点ST偏低外,其它指标都达到GB 9143-88《常压固定床煤气发生炉用煤质量标准》。神木煤具有以下特征:

1)低灰分。一般小于6%,相应地可燃组分增加,有利于气化反应。

2)低硫分。小于0.8%,对玻璃行业来讲,煤气中含硫量小,一方面有利于提高玻璃质量;另一方面减轻了煤气中硫化氢对耐火材料的腐蚀,从而延长了玻璃的寿命。

3)反应活性好。可在较低的反应温度下,达到完全气化之目的。

4)机械强度和热稳定性好,含矸石率近乎为零,这样使炉内料层透气性好,气流分布均匀,炉况稳定。

2 神木煤在我公司煤气站气化情况

根据有关资料和同行业的介绍,陕北某企业曾使用神木煤气化作为玻璃窑炉燃料,我们充分搜集这方面的信息资料,选定了几个矿点,并采回煤样,送西安煤炭科学分院化验分析,在此基础上,经过分析,并在技术上、组织上、物资上作了充分准备,在煤气站3#煤气发生炉中对神木煤进行了历时10天的气化试验。

2.1 气化试验情况

专门成立了试验领导小组,精心组织,并选定责任心强、技术素质较好的司炉工按照预先制订的试烧程序进行操作,及时调整工艺参数,并做好记录。气化试验全过程分析煤气成分75次,灰渣含碳量6次,共试烧神木煤450000kg(主要是大砭窑煤),其试烧程序如表1所示。空气流量由低到高逐渐过渡,每一流量阶段炉况及指标作相应调整,并做到每2h烧对钎观察炉况1次,详细记录结果。

几个阶段的炉况观察:炉内气化状况良好,层次分明,料层疏松,无粘结,无冒火烧穿、炼结等现象。

表1 神木煤试烧程序

2.2 气化试验结果

神木煤气化试验结果如表2、表3、表4所示。

表2 气化试验结果

表3 煤气成分及发热量

2.3 气化试验结论

神木煤气化试验全过程表明,这次气化试验是成功的。

1)单台炉在4800Nm3/h的空气流量范围内,工况稳定,炉层表面呈鸡爪形暗红色,烧钎探测炉况时,炉层松而不发死,烧出钎子灰火分明,不粘结,不炼结。

2)煤气质量高,满足了玻璃生产对煤气质量的严格要求,其燃烧火焰长而明亮,覆盖面积大。

3)工人劳动强度降低。

4)神木煤作为气化用煤供玻璃窑炉是可行的。

3 供玻璃熔窑用气

气化试验后,经过认真总结,决定将神木煤作为主要煤种,取代大同和黄陵煤,并经过多年气化应用证明,神木煤用于气化,对稳定玻璃生产,提高玻璃质量,促进企业生产经营上台阶,起到了积极的作用。其各项气化指标达到或超过了大同煤的气化指标,是一种优质的气化煤种,经济和社会效益非常可观。

1)使用神木煤供气比使用黄陵和大同煤混合掺用,煤气炉台数减少,创造了可观的经济效益。

2)使用神木煤气化,玻璃生产稳定,熔窑没有发生一次掉温事故(因煤气供应),且供煤气压力小,一般在150~200Pa,熔窑后期在350Pa以下,煤气燃烧好,热利用率高。使用黄陵煤时,时常造成熔窑温度波动,最高一次熔窑温度下降50℃,供气压力较大,一般在300Pa,窑炉后期高达450Pa,导致熔窑压力大,熔化温度不易控制,玻璃产品质量不高。

3)使用神木煤,单台发生炉空气流量可达5000Nm3/h,煤气产量平均为6500Nm3/h,最高可达7500Nm3/h,而黄陵和大同煤混合掺用时,单台发生炉空气流量在3500Nm3/h以下,煤气产量在5500Nm3/h左右。

4)熔窑用煤气量明显下降,由于煤气质量提高,玻璃熔窑用气量由每小时20000m3减少到15000m3。

5)工人劳动强度降低,使用神木煤以来,从未发生炼炉现象,而使用黄陵煤时,平均每两三天就要处理一次炼炉事故,打炉现象很频繁,工人劳动强度特别大。神木煤由于其灰分特别低,出灰渣要比黄陵煤少二分之一左右,工人对使用神木煤反映良好。

6)设备运行周期延长,使用神木煤后,单台炉平均运行周期为10个月,且炉体、底座等部分很少烧损。使用黄陵煤时,煤气发生炉运行周期为3~4个月。每次停炉检修时,发现裙板、破渣圈、底座烧损严重,检修工作量特别大,增加了检修工时和费用。

7)可观的经济效益,根据以上分析,使用神木煤每年直接和间接为企业节约资金近百万元。

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