浅析岩溶地区冲击钻施工技术改进的应用

2015-08-15 00:51李树亭廖作勇江西省核工业地质局二六一大队江西南昌330096
江西建材 2015年20期
关键词:岩面卡钻片石

■李树亭,廖 翔,廖作勇 ■江西省核工业地质局二六一大队,江西 南昌 330096

宜春市灰岩发育,地质条件复杂,溶洞给桩基施工带来较大困难。冲击成孔中极易出现漏浆,造成塌孔、卡锤、埋锤等事故,及回填后再钻再漏再塌等现象。

1 工程简况

综合楼位于袁州中路,层高27F、框剪结构,冲孔桩径0.8m,桩端入中风化灰岩2.0m 以上,桩底下卧≥3d 范围内要求无溶洞、溶蚀现象。根据施工阶段“一桩一孔”勘察资料,区内地层厚度主要为:杂填土厚0.4~2.9m、淤泥质粉质粘土厚1.4~2.8m、圆砾厚4.7~14.6m,圆砾中夹有漂(砾)石,最大径>2.5m;砾质粘土厚1.10~13.3m,局部含大漂石;中风化灰岩单轴抗压强度标准值45.9MPa,岩面起伏大,最高-16.4m,最低-30.4m,高差达14.0m,岩层溶沟、溶槽、溶洞发育,钻探深度内溶洞视高一般0.5~2.0m,局部达4.3m,局部钻孔见7 层串珠状溶洞,多被角砾、漂砾、泥砂充填。

2 成孔工艺改进

本工程圆砾中夹有漂石,灰岩溶沟、溶槽、溶洞发育,岩面不规则,设计穿过溶洞区岩层埋深较大。若采用普通十字形冲击锤头,相邻两支夹角为90°,钻进过程中,钻头旋转摆动角为30°~40°,卡钻的可能性很大,且穿越岩层厚度较大,十字刃极易磨损。经分析研究,将现有冲成孔技术作如下改进:(1)选用六瓣梅花冲击锤头,钻头直径较设计孔径略小2~4cm。(2)采用加焊导向块,形成弧形外壁,倾角15°,以免卡锤。(3)在钻头底面加焊三个支刃,这样在钻进过程中,钻头旋转摆动角达到30°,既达到了整断面钻进效果,又避免了卡钻。(4)为了增强钻头与岩面接触的强度,在钻头每个边壁加焊高强度特制耐磨块,制成高4cm 的“刃头”,用“刃头”冲击破碎岩面,减轻对钻头的磨损。(5)为使成孔铅直,在冲击钻头的下部和上部各焊一个环带,环带直径比钻头小2~3cm,两环相距约为钻头直径的1.5 倍,加上导正环后,增加了钻头的阻力,提高钻头对岩石的冲击力。(6)因岩面起伏不均,在钻头底部加焊导正爪,冲击时导正爪能快速稳定地磕、削孔内垂直线上的岩石,提高钻头磕、削岩能力。

3 改进后成孔工艺的应用

施工中常遇到的问题主要有漏浆、斜孔、塌孔、卡钻等,改进后的冲成孔施工技术在预防和处理上述问题时效果明显。

3.1 处理孔内漏浆措施

由于碎石土和岩溶裂隙透水性强,冲成孔通过圆砾、粘性土中漂石及灰岩中溶沟、溶槽、溶洞、岩溶裂隙时,因孔内泥浆具有一定的水头高度,泥浆便会向孔壁外产生渗漏、渗流,导致孔内泥浆下降,井口出现空孔现象,孔内侧壁压力减小,造成孔口和孔壁坍塌的情况较为普遍。成孔工艺改进后处理措施主要有:(1)采用按一定比例片石和粘土回填及控制冲程的办法处理。其中35#桩在钻进至16.3m 时出现严重漏浆现象,泥浆面下降较快。施工人员发现后立即提钻,迅速将事先备好的泥浆向孔内补充,然后按1∶1 的比例分层抛填粘土和片石,填充至护筒底0.6m 后,采用1.0~1.5m 低冲程反复冲砸,挤压泥石堵塞溶洞,形成坚实的泥石壁,有效地防止了因漏浆产生的塌孔。(2)采用重复回填和适掺外剂、优化浆质处理技术。裙楼5#桩在钻至孔深14.6m 时,发现泥浆面缓缓下降,施工人员采用了35#桩同样的处理方法后,浆面仍会下降,在采用孔内不断补充泥浆稳住孔壁的同时,重复按比例回填粘土和片石,再循环反复冲砸,临时固壁后,又采用“适掺外剂,优化浆质”的方法提高孔壁的稳定性。护壁泥浆选用优质的粘土,并在泥浆中掺入20%的膨润土、0.2%的CMC 羟基纤维素及少量的生石灰等,制成优质泥浆,进行护壁、固壁。该技术在多个类似桩孔中处理效果良好。

3.2 预防、处理斜(歪)孔措施

钻至砾质粘性土时,常会遇到探头石、漂石,土层软硬不均;钻至灰岩岩面时,单孔截面时常会出现“一边硬、一边软”现象,钻头会沿着软的一侧和岩面倾斜面方向钻进,导致斜(歪)孔;其次,钻机基底向某侧发生沉降、倾斜,或产生位移时也会造成斜孔、偏孔的发生。成孔工艺改进后处理措施主要有:(1)回填纠斜法,87#桩钻至孔深6.5~8.0m时发现了偏斜,原因是粘性土中含的探头石、漂石造成土层软硬不均所至。经测量偏斜高达18cm。停钻后回填片石至护筒底0.6m,重新采用1.0~1.5m 低冲程慢速钻进。经过2.5 小时处理,一次性成功纠偏。(2)加焊导正器纠斜法,87#桩在13.2~15.0m 处时,第二次出现斜孔。分析原因可能是灰岩面起伏不均所制。对此,将钻头进行了技术改进,在钻头底部加焊导正爪,冲击时导正爪能快速稳定地磕、削孔内垂直线上的岩石,提高了钻头磕、削岩能力。在周边加焊导正环,增大钻头受阻面积,并采用了回填部分片石后,加强导正,有效预防和避免歪锤现象。采取以上措施后,明显降低了斜(歪)孔的出现。

3.3 预防和处理塌孔措施

造成塌孔的原因主要有漏浆、钻进过快、护壁时间短、泥浆性能差和未根据不同地层及时调整泥浆比重等。本项目预防和处理塌孔的改进技术措施是:采用1.0~1.5m 低冲程开孔,在杂填土上形成坚实、铅直孔壁,对继续钻进起导向作用,进入淤泥质粉质粘土或砂层时,向孔内投入部分小片石和适量粘土,采用低、小冲程冲击,将粘土和片石挤进孔壁加固;若遇有流砂,应增大泥浆比重,提高孔壁内侧压力。进入圆砾、砾质粘性土时,一般采用3.5m 左右的大冲程,破碎漂(砾)石。再根据地质柱状图掌握钻至灰岩的标高,接近顶板0.3~0.5m 时应控制冲程。若遇有溶洞时,可采用分层分次回填粘土及片石至塌方标高以上0.3~0.5m,循环反复冲击成孔,直至重新护壁钻进。

3.4 预防和处理卡钻改进措施

在巨大漂(砾)石、灰岩层中冲击成孔时,经常出现半边石、孤石、不规则斜岩石、溶槽、溶沟挤钻和溶洞中卡、掉钻等现象。预防措施有:(1)开钻前进行技术交底,熟知勘察资料,分析和预测可能会出现卡钻地段、地层。(2)向每台钻机班组详细、清楚地交代施工安全注意事项。(3)学习处理技术,避免不当操作。

处理技术改进措施有:(1)简单打捞法,在圆砾、砾质粘性土中出现卡钻时,一般只须向上勤提、勤动,探头石、半边石松动以后即可提起钻头。(2)采用↓型打捞器打捞法,施工前在锤头上段加焊一道φ25mm 钢筋圈作起吊环,特制打捞器,用小型钢轨焊成↓型钩,遇孤石和中风化灰岩中卡钻后,可用↓型打捞器打捞处理。47#桩钻至孔深19.5m 时,钻头在溶洞中被卡住,用↓型打捞器一次性就顺利打捞起钻头。(3)爆破法打捞,47#桩在继续钻进至21.3m 时,钻头第二次被卡住,但钢丝绳放松后,钻头仍可下去0.5m 左右,采用打捞器处理,效果不理想。经分析,锤头掉入一侧的溶洞中,决定采用爆破法打捞,仔细探测卡钻部位,确定爆破面,清理干净锤头上沉渣,将炸药安放到指定位置引爆,利用引爆后瞬间冲击力,破碎岩石,松动钻头,处理卡钻、掉锤。(4)人工开挖打捞法,条件允许,有时也采用人工开挖法处理。

4 效果评述

经过冲击钻施工技术改进的应用,工期如期完成,经桩身自反力平衡静荷载试验,及大、小应变和动测、钻孔取芯验桩等多种检测手段检测,没有发现任何质量问题,施工质量符合规程、设计要求。实践证明,针对本工程复杂地质条件特征,科学、合理地进行冲击成孔法施工技术改进的应用,不仅积累了在复杂岩溶地区进行深基础施工经验,同时亦为类似地区高层建筑桩基工程设计、施工探索出一条新路,有广泛的借鉴价值。

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