高静(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司监测信息评价中心绘解一室,黑龙江 大庆 163000)
油田开发进入中后期,通过措施调整增产增效是很好的手段,对于三类油层而言,合理选井选层,进行压裂改造,是改善井组开采状况的有效途径,对措施井的连通水井要做好压前培养和压后保护,及时完善注采关系,以保证措施效果的长久性。
高224-斜35井是采油一厂中区西部高台子三次加密一口采油井,开采三类油层,采用五点法注水方式,注采井距106米。2009年12月25日投产,开采层位:高II25以下,射开砂岩厚度30.6m,射开有效厚度5.6m,地层系数0.697um2.m,日产液12.4m3/d,日产油1.76m3/d含水85.81%。高224-斜35油井与高124-斜355、高125-斜355、高125-36、中丁4-013四口水井相连通。
高224-斜35井自投产以来一直是产能低,低于周围油井水平。该井措施前,日产液12.4m3/d,日产油1.76m3/d,含水85.81%,具有挖潜能力。针对井组潜力,分析影响开发效果的因素,确定了治理原则:
2.1 从油层发育上分析
高124-斜355、高125-斜355与油井高224-斜35位于同一河道砂,属一类连通,是该油井主要来水方向,高125-36为二类连通,是该油井次要来水方向。
2.2 从历史情况分析
中丁4-013从1995年3月高关,该区长期处于有注无采状态,油层动用较差,在平面上形成一片剩余油的滞留区。
2.3 区域注水压力上升明显,水井注入状况良好,为产能释放提供保障
高224-斜35井相连通的三口注水井合计配注150m3/d,实注155m3/d,合格率91.7%,达到配注效果。
2.4 措施前连通水井实施压前培养,改善吸水状况,保证地下能量充足
2014年1月对该井高Ⅱ34-高Ⅲ20油层实施多段压裂,压开砂岩厚度占全井的32.35%,有效厚度占全井的39.29%。
为了保证了高224-斜35井压裂后能量充足,对水井采取相应保护措施。
3.1 高125-36实施压裂后保护,细分并上调注水
为油井措施效果提供保障。2013年8月对该井进行了细分,细分后该水井吸水层数增加、吸水均匀,动用状况较好。保证了高224-斜35井压裂后能量充足。
3.2 高124-斜345井压裂
高124-斜345井因薄差层动用差,2013年10月对高II31-III1、高III4-8两段进行普通压裂,高Ⅳ4-7/1多裂缝压裂,效果很好,压裂后吸水层由7个增加到13个,吸水厚度比例由41.3%上升到73.0%,为高224-斜35提供了充足注水。
3.3 高125-斜355测试上调水量
与油井压裂层GⅢ4-GⅢ7、GⅢ13-GⅢ19及GⅢ22-GⅣ1对应上调测试水量调后水量上升30m3/d。
3.4 油井高224-斜35井评价
从综合曲线上可以看出高224-斜35井自投产至2013年12月产量一直较低,含水85.3%,1月对该井实施压裂改造,产量明显增加,压裂后连续几个月高沉没度,后经两次换大泵,最大限度的挖掘了该井的潜力,目前日产液102t,日产油13.8t,沉没度为325m。
通过高224-斜35井措施前后统计表发现该井措施后日产液上升了38.3m3/d,与目前相比见日产液上升了95.7m3/d日产油上升了6.1m3/d,与目前相比见日产油上升了15.3m3/d,效果显著。含水共下降了1.6%。
4.1 目前沉没度呈现下降趋势,建议对连通水井高125-136测试上调,水量由40m3/d上调为50m3/d。
4.2 中丁4-013是油转注井,目前套变关井待大修,需尽快上作业,以完善注采关系,保证措施效果。
5.1 对低效井来说,合理选井选层,进行压裂改造是改善低效井开发状况的有效途径。
5.2 对措施井的连通水井要做好压前调整,及时完善注采关系,才能保证措施效果的长久性。
5.3 对层段划分较粗,油层动用较差,具有细分潜力的注水井及时进行细分,有效控制含水上升。
5.4 由于测试资料在措施前后的监测不连续,特别是试井资料比例偏低,应用评价上有很大余地,建议对加大试井监测,更好的指导为水驱提油增效的措施提供更精确的指导。
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