空气压缩机采用纯水冷却的实践

2015-07-11 04:02练中军
铸造设备与工艺 2015年3期
关键词:空气压缩机纯水冷却器

练中军

(河南神火集团 电解铝厂,河南 永城 476600)

某厂铸造车间配有D-100/10-a活塞式空气压缩机,为生产铸造产品提供气源,其冷却方式为列管式循环水冷却,水循环经凉水塔冷却后的付水通过水泵、经管路直接进入空压机列管式冷却器。由于付水循环系统为半敞开式安装,由于该铸造车间周围环境不好,空气中漂浮多种粉粒杂质,并通过凉水塔进入循环水系统。又由于地下水含有大量的泥沙,造成循环水水质极差,给设备运行带来诸多问题,直接影响正常生产组织,迫切需要改造完善。

1 存在的问题

结合空气压缩机多年的运行情况,受环境因素和本地水质的影响,主要存在以下问题:

1)冷却器循环管路结垢严重,循环不畅,导致空压机运行温度居高不下,一、二级排气温度高达190℃以上(设计运行不高于170℃),高温使压缩空气中少量润滑油裂变分解成炭,积附在空压机气阀、冷却器气路等处,对设备安全运行带来潜在的安全隐患;

2)中(后)冷冷却后的运行温度高达90℃以上(设计运行温度不高于70℃),破坏了压缩空气温度与干燥机设计冷却温度匹配运行工况,干燥机进口设计不高于45℃,影响干燥机对压缩空气含水量干燥处理效果;

3)水质差,运行月余,就需对中(后)冷冷却器进行停机清理,拆开后发现密布列管的循环水路积附着大量铁锈和硬实的污垢,致使管束堵塞,处理难度较大,影响冷却效果,采用中和酸液也很难处理,且对冷却器造成酸蚀,降低设备使用寿命。

为改善冷却效果,节约生产成本及检修费用的支出,决定对空压机循环冷却系统进行技术改造。

2 改造的可行性分析

改造的前提因素是某厂停产近4年,1套LSS—200整流柜纯水冷却装置属闲置设备,停用设备逐年风化腐蚀,资源浪费,且资金占压。为合理利用资源,提高空压机功效,技术人员综合考虑,本着理论上可行、经济上节约、资源上整合的担当思想,利用常年闲置的纯水冷却装置移至该铸造车间,将现空压机列管式循环水冷却方式改造为纯水冷却的改造模式,改造后形成纯水和付水相结合的冷却新工艺,以此改善冷却效果。综合考虑到LSS—200纯水冷却装置冷却容量,此次改造以中(后)冷进行冷却改造。

3 技术参数对比

1)LSS—200冷却装置

纯水侧:主水流量:35m3/h,供水温度:≤35℃~38℃(主付水介质温差△t≤10℃),水压:根据压力要求可调。

付水冷却介质侧:进口水压:0.08+外管路阻力;供水温度:≤38℃,进水温度:5℃~30℃;付水流量:与主水流量相同。

2)中、后冷装置

中冷流量:33m3/h,后冷流量:20m3/h,冷却水温度:进水≤32℃,排水≤45℃.

根据上述参数对比分析,LSS—200冷却装置冷却量(35m3/h)略大于中(后)冷冷却量(中冷:33m3/h,后冷:20m3/h),LSS—200冷却装置纯水侧压力也能满足中(后)冷压力需要,单台空压机配置两台波纹板式冷却器与之匹配使用。

4 改造实施方案

首先,制定详细的LSS—200冷却装置实施工艺方案,在保持原有设施基本不动的情况下,把纯水系统增加到整个冷却系统中来,将原有付水冷却系统用来对纯水冷却,纯水对中(后)冷冷却装置(冷却器)进行冷却。同时,保留原付水冷却系统,必要时仍可继续投入使用。具体工艺见图1.

具体施工为:1)LSS—200冷却装置置于混凝土基础上,安装在需改造设备后冷旁;2)高位水箱就地安装,其位置须高于空压机中冷高度与水冷装置,连接管采用19mm夹布胶管,耐压不低于0.5MPa;65mm不锈钢管将中(后)冷进出管分别与LSS—3)关闭从主付水管道到中(后)冷的进出水阀门,用200冷却装置纯水总进出水管相连;4)铺设付水管道10m,分别用DN80钢管与水冷却装置付水进出水管道连接;5)LSS—200冷却装置动力电源,用4×4m2电缆从低压室备用盘引至冷却装置电源柜进行供电。

图1 工艺图

5 改造效果及经济效益

按照上述方案改造实施后,技术人员跟踪观察运行效果明显,起到了比较积极的作用,同时节约了一定的费用,改造较为成功。具体效果及效益为:1)波纹板式散热器检修较列管式散热器方便,污泥和水垢易于清洗;2)采用纯水对中(后)冷冷却,使列管式散热器无积垢、无污泥,冷却均匀流畅、冷却面积大,改善冷却效果,改造试验机经满载运行观察,后冷前端二级压缩空气温度为110℃,经纯水冷却器冷却后温度降至42℃,冷却效果非常明显,空压机由于温度高频繁卸荷的现象得到了改善;3)降低检修频次,压缩检修时间,延长列管式散热器使用周期,降低更换冷却器(5万元/套)成本费用,年单台机可节约直接费用13万元;4)减去对改造设备列管式散热器酸洗环节,消除了酸洗作业的安全隐患,每年减少单台酸洗费用1.2万元。

6 结束语

本次改造较好地利用了闲置设备,充分发挥了即将报废的纯水冷却器的使用价值,为企业节约了一定的改造投资费用,同时圆满解决了铸造车间空气压缩机运行过程中遇到的各项难题,延长了设备使用寿命,还大大减少了设备运行期间大量的备件消耗,是设备管理过程中的成功举措,有一定的推广和应用价值。

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