李希武
摘 要:本文详细介绍了主井在自动提煤过程中箕斗出现“煤未卸尽”现象的原因以及由此产生的后果。阐述了针对此问题而设计的编程思想,硬件组成以及软件设计。此设计的投入,能使矿井主提升机有效安全的运行。
关键词:PLC可编程控制器;煤未卸尽;主井提升机;
文章编号:1674-3520(2015)-02-00-01
我矿主井提升系统在原煤提升运行期间,由于井下煤质黏度较大,煤中又常含有大块矸石及水分,造成箕斗被提到卸载站时出现煤卸不净现象,箕斗在被往复提升过程中,里面的煤与矸石越积越多,如不及时发现,严重时的后果相当于箕斗二次装载。大家都知道,当已被二次装载的箕斗由装载站向上提升的过程中,提升机的电流也越来越大,由于电机电气特性较硬,当电流超出最大保护值时,其保护元件等将会被烧坏。导致提升机无法将箕斗向上提升,后果将会严重影响矿井安全生产。出现这种现象后,只有人员到井筒中箕斗所在位置,把煤从箕斗里卸出。
这种处理方法的弊端就是:人员处理工程量相当大,处理时间较长影响矿井产量。现在采取PLC技术对我矿主井提升机箕斗“煤未卸尽”问题进行了保护设计。
一、设计思想
我矿主井采用双箕斗提升,箕斗设计满载值25t,实际最大提升量不得超过30t,箕斗的超载范围即不能大于5t。当井筒中箕斗C1与箕斗C2运行到交错点时,由于此时提升箕斗的钢丝绳的静张力最小,系统根据电流计算得出来两箕斗的差重值,通过比较本斗与上一斗的差重值,如果得出差重的絕对值大于5t,则说明上一斗箕斗中有超出5t煤没有卸尽,箕斗到停车位时系统将不给到位信号,装载系统中的定量斗停止向箕斗中装煤,并向司机发出警报。
二、硬件组成
根据设计我们要利用主井S7系统现有的设备,具体如下:STEP7编程器一台;主控PLC-400一台;装载站PLC-300一台;WINCC人机画面上位机一台。STEP7编程器将编好的程序通过MPI网下载到主控PLC-400中,通过调试运行,装载站PLC通过DP网络将其所监视传感器、继电器状态传输给主控PLC,并由人机界面发出指令,PLC通过执行元件控制设备。系统结构如图1所示。
三、系统软件设计
系统的软件设计基本按梯形图逻辑(LAD)编辑语言编制。
在程序段1中,在主提升机司机操作台上取一按钮,作为“功能投入”钮。当全自动提煤时,将功能钮投入。利用M500.0作为此功能的自保点,作为当程序段5中的故障点426.5输出时复位用。利用M500.0作为此功能的自保点,作为当程序段5中的故障点426.5输出时复位用。见图2。
在程序段2中,当主箕斗C1或副箕斗C2在装载位时,将储存在“MD1118”差重值复制到地址MD630中,可把MD630和MD1118分别理解为上一钩和本钩提煤时两箕斗的差重值。
在程序段3中,假设C2在上斗中有煤未卸尽,现在C1中被装入30t煤,C2由卸载站向装载站运行,当系统检测出MD1118与MD630的值不相等时,将它们进行减法运算。此时,运算输出值存在MD634中的值为负值。
在程序段4中,我们把MD634里的值取绝对值,目的是与程序段5中的自定义常量IN2进行比较。见图3。
在程序段5中的IN2为超载范围,此值用户可以根据现场需要自行设定。我矿主井箕斗设计满载值25t,实际最大提升量不得超过30t,超载范围不得大于5t。现将IN2定为5,当MD634的值大于5时,复位线圈M426.5接通,通过MPI网将故障点传到WINCC中,WINCC界面显示故障信号。
同时在程序段 6中的常开点M426.5断电,当PLC可编程控制器中的FM458模块计算出副箕斗C2的实际位置在装载到位上限与下限之间时,即C2到停车位时系统将不给到位信号,定量斗停止向C2中装煤.提升机解除自动提煤运行。
四、人机界面
通过WINCC画面监控系统对系统可进行绞车运行状态显示、故障监视报警,并且对于所需记录的运行状态及报警都可以进行记录。当功能投入确认后,如未出现“煤未卸尽”故障,故障指示灯将一直显示为绿色,反之,将显示红色。
五、结语
主井提升机卸煤不净,造成箕斗在装载位置二次装煤,是生产中时常遇见的情况,采用PLC技术对我矿主井提升机箕斗“煤未卸尽”问题进行保护设计后,能提高系统运行的稳定性和安全性,减少了运行故障和停产时间,节省了人力和物力,提高了运煤能力,安全和经济效益得到显现。