王润礼,孙 坤,郝宇宁,张玉红,李宝城
(1.中国石油吉林石化公司 炼油厂,吉林 吉林 132022;2.中国石油吉林石化公司 丙烯腈厂,吉林 吉林 132021)
中国石油吉林石化公司炼油厂给排水车间是全厂生产用水的枢纽,主要负责全厂各装置生产用水、锅炉生产蒸汽用水、生活和消防用水。由于该车间循环水场长时间运行,大量的介质泄漏到系统中,造成循环水系统微生物繁殖严重,产生大量的生物黏泥,同时造成严重的垢下腐蚀,生物黏泥、腐蚀产物以及结垢使得水冷器的交换效果变差,同时由于垢下腐蚀的原因,造成水冷器腐蚀加剧,系统漏油,进一步加剧循环水系统微生物繁殖,易产生恶性循环。为确保装置的“安全、平稳、长周期、满负荷”运行,提高油品收率,必须定期对循环水系统进行化学清洗、预膜[1],以减少污染物对循环水系统的危害。通过水质稳定剂[2]处理,对管道和设备能够起到缓蚀和阻垢作用,提高冷换[3]效率,减少排污水量,有利于节约水资源,确保达到水资源综合利用和保护环境的目的。
装置漏油,使循环水中的有机物增加。循环水冷却的过程,也是菌藻繁殖的过程,由于各种药剂中含有足够的磷,而且水与空气接触,不断有氨水、氧气溶解在水中,在微生物的作用下发生一系列生化反应,有机物被氧化,分解成二氧化碳和水,同时微生物又进行同化合成,生成新的微生物,使循环水颜色逐渐变黑,浊度迅速增大,严重地影响了循环水冷却效果,漏油后循环水水质分析结果见表1。
表1 漏油后循环水水质数据结果
由表1可见,漏油后,循环水浊度增大,水质恶化。需加大杀菌灭藻剂的投入量和增加投药次数。
表2 有氨时循环水水质情况分析
当碱度不足时,黏泥在管线、换热器内积存,黏泥下设备局部腐蚀。必须定期对各装置换热器进行出水检查,对进出酸性水汽提装置的循环水测定pH值,定期排污,及时补加缓蚀阻垢剂,提高循环水的利用率。
上述问题采取清洗预膜的方案解决。炼油厂循环水系统不停车清洗预膜分2阶段进行。第一阶段为清洗,包括杀菌黏泥剥离,除油、除锈除垢清洗,清洗之后将循环水采用边排边补的方法置换掉。第二阶段为确认除去系统设备内表面的浮锈和杂质后,进行热态预膜处理,预膜合格后,循环冷却水系统恢复正常运行。具体步骤为:黏泥剥离处理→水置换(一)→除锈除垢处理→水置换(二)→热态预膜处理→水置换(三)→正常运行
清洗预膜的目的是为了除去系统中垢和腐蚀产物[4],使药剂在投加后稳定运行,减少系统内腐蚀产物及沉积物,投用缓蚀剂后能在设备表面形成一层致密均匀的薄膜,以防止设备的腐蚀,同时提高换热效率,满足生产装置工艺操作条件,保证装置长周期平稳运行,降低能耗,延长设备使用寿命。
2.2.1 杀菌、黏泥剥离处理
目的是去除负载系统内的生物黏泥和油泥,使清洗过程中的药剂有效成分与设备内表面充分接触,保证达到清洗效果,操作过程如下。
(1) 关闭排污阀,减少补充水,按保有水量在泵吸入口一次性投加杀菌灭藻剂94 mg/L,投加数量为0.375 t。
(2) 运行2 h后,每间隔4 h分析pH值、浊度、ρ(Fe3+)、ρ(总磷)[5]、浓缩倍数等。
(3) 运行24 h后,按保有水量一次性投加杀菌剥离剂100 mg/L,投加量为0.4 t,维持运行24 h。
(4) 在运行过程中间隔4 h水监测分析pH值、浊度、ρ(Ca2+)、ρ(Fe3+)、ρ(总磷),浓缩倍数,观察浊度变化,当浊度升至峰值后逐步回落时,开始置换。
(5) 黏泥剥离结束后,置换到浊度<15NTU后即可转入除锈除垢[6]处理。
2.2.2 除锈除垢处理
目的是充分去除系统设备的锈垢和顽垢,减少结垢和腐蚀的产生,提高热交换效率,改善工艺操作条件,保证循环水系统正常运行,操作过程如下。
(1) 确认循环水浊度<15NTU,浓缩倍数3.0以下水质合格,酸洗时为防止换热设施本身发生氢的去极化作用,防止被洗设备发生氢脆,先向系统中投加了酸洗缓蚀剂原液 0.375 t,运行0.5 h后,按保有水量一次性投加200 mg/L清洗剂0.8 t,循环1 h后,开始分析pH值、ρ(Fe3+)、ρ(总磷)、浊度、ρ(Ca2+)、ρ(Zn2+)。
(2) 运行过程中,若pH>4.0,用清洗剂作调节剂调节至规定pH=3.0~4.0,维持运行24 h。
(3) 监测挂片、清洗锈片各准备6片分3点放置,监测清洗腐蚀率挂片各准备6片分3点放置,挂片需经处理后,投加清洗剂后1 h内分别挂于水场系统内。
(4) 清洗结束后进行大量置换让循环水pH值自然回升至7以上。
(5) 置换:可采用大排大补的方式直至浊度<15NTU,ρ(Fe3+)<1.0 mg/L,转入预膜处理。
2.2.3 预膜
循环水系统用加大药剂用量的方法,在活化金属表面迅速形成一层完整的薄而致密的保护膜,提高缓蚀剂的缓蚀效果。由于正常运行时,投加的药剂浓度仅能起到补膜作用,故预膜处理的好坏对整个水处理效果关系密切,操作过程如下。
(1) 确认循环水浊度<15 NTU,ρ(Fe3+)<1.0 mg/L后开始才开始预膜,预膜过程中要保持较高水温。
(2) 按保有水量在泵吸入口一次性投加经溶解后质量浓度为350 mg/L的预膜剂1.5 t,同时由于预膜剂遇水易结块,投加时选择流速大处,边溶解边搅拌投加80 mg/L分散剂0.3 t。
(3) 循环1~2 h后,分析循环水中ρ(总磷),若循环水中ρ(总磷)<150 mg/L,立即补加预膜剂。
(4) 循环水浊度>20NTU可以投加分散剂[7]来降低浊度。
(5) 若循环水pH>7.0时,采用少量多次原则,调节pH=6.0~7.0。
(6) 若pH<5.5时,立即补水,使pH值迅速恢复至6.0~7.0。
(7) 预膜结束,采用大排大补,直至ρ(总磷)<10 mg/L转入正常运行。
3.1.1 硫酸铜实验
把监测挂片、清洗片各6个分3点放于水场。预膜效果评估标准是挂入不锈钢挂片,观察预膜效果。预膜后的碳钢挂片用硫酸铜溶液做滴液实验,变色时间应大于10 s,越大越好。改进前后硫酸铜实验结果见表3、表4。
表3 改进前预膜试片硫酸铜变色时间实验数据 t/s
表4 改进后预膜试片硫酸铜[8]变色时间实验数据 t/s
由表3、表4对比实验结果表明,清洗预膜后,挂片变色时间长,肉眼能够清晰分辨出挂片上有膜层,成膜厚度厚,效果很好。
3.1.2 循环水水质分析
化学清洗、预膜前、后循环水水质分析结果见表5、表6。
表5 化学清洗、预膜前循环水水质
表6 化学清洗、预膜后循环水的水质
由表5、表6对比可见,清洗、预膜后,循环水ρ(Fe3+)明显降低,说明设备无泄漏。
3.2.1 黏泥剥离效果
冷却水塔壁、水池内壁及塔内填料和配水装置基本洗净,生物黏泥大部分被杀死、变色。
3.2.2 除油洗净程度
涂有20#润滑油的监测挂片清洗干净,并在其表片覆盖一层水膜。
3.2.3 除锈效果
锈片面积除锈率达到了50%~70%,质量除锈率达到了40%~60%。新的挂片腐蚀速率达到了3 g/m2·h以下。
3.2.4 预膜效果评价
在现场肉眼观察挂片表面已形成淡蓝色的均匀光晕,预膜效果评价检验采用硫酸铜溶液检测法进行。硫酸铜检测法的变色时间≥10 s为预膜合格,最后计算加权平均值作为最终时间,数据显示循环水场预膜效果很好。以凉水塔内的碳钢挂片为例,硫酸铜实验变色反应时间可以达到162.23 s。
经化学清洗、预膜处理后的循环水,可为工厂节约新鲜水150 t/h,同时减少排污量150 t/h,每年节约新鲜水费和排污费100万元,减少了工业污水排放,同时经过水质稳定剂的处理,对管道、设备起到了缓蚀、阻垢[9]的效果,提高了冷换效果,延长了设备的使用寿命。
循环水系统经过化学清洗、预膜处理,可提高锅炉蒸汽凝结水回收率,回收后的凝结水可作循环水重复利用,一年可节约新鲜水费150万元,同时锅炉排污费降低了150万元,减少了环境污染。
通过循环水系统不停车清洗预膜方案的实施,解决了系统结垢和生物黏泥造成的垢下腐蚀和冷却效果下降的问题,不停车清洗预膜方案达到了效果和要求。从全过程看,杀菌剥离和除油清洗效果较好,冷却塔显示出白灰色,冷却塔内填料及配水装置也比较干净。除锈除垢过程也达到了预期的效果,预膜结束后检查悬于凉水塔内的碳钢挂片,挂片表面有明显的蓝紫色色晕,形成一层致密的沉淀膜,以硫酸铜实验检验变色反应时间为162.23s,达到了CECS103.99《循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程》的要求,具有良好的经济效益和社会效益。
[ 参 考 文 献 ]
[1] 窦照英.实用化学清洗技术[M].北京:化学工业出版社,2001:1-2.
[2] 金熙,项成林,齐冬子.工业水技术问答 [M].北京:化学工业出版社,2003:429-431.
[3] 周本省.工业水处理技术[M].北京:化学工业出版社,1996:133-139.
[4] 黎素平,鲁进彦.化学清洗预膜在循环水处理中的应用[J].甘肃科技纵横,2010(1):37-38.
[5] 冯金艳.循环冷却水系统预膜过程中总P含量测定方法的改进[J].大氮肥,2011(2):36-37.
[6] 经东东.新建循环水系统清洗预膜及相关问题探讨 [J].广州化工,2010(11):183-184.
[7] 李本高,傅晓萍,尤军.工业水处理技术(第九册)[M].北京:中国石化出版社,2005:192-193.
[8] 张伟星,杨文林,邢利群.循环冷却水化学清洗预膜技术的应用[J].中国氯碱,2010(8):18-19.
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