一起线路故障引起变压器后备保护 动作的原因分析

2015-05-27 02:41黄荣辉周海廷张云华
电气技术 2015年8期
关键词:过流主变定值

黄荣辉 张 敏 周海廷 张云华

(许继电气股份有限公司,河南 许昌 461000)

1 事故情况介绍

2014年5月27日某变电站35kV 岗二线手合于线路故障状态,主变中压侧后备保护动作。岗二线线路保护未动作。

2 事故前运行方式

1#主变中压侧带35kV 母线运行,35kV 母线带线路2262、2292、2242、2272、2282 断路器和1#主变2212 断路器运行、110kV 母线带1#主变2210断路器、沟岗线、高水线运行。主接线如图1所示。

图1 主接线图

3 事故经过

2014年5月27日00 点22 分,某变电站“35kV岗二线”过流Ⅲ段动作,00 点28 分手合故障线路时“主变中压侧后备”过流Ⅰ段t1动作。

后续操作:手分35kV 岗二线,手合主变中压侧。再次手合35kV 岗二线时,“主变中压侧后备”过流Ⅰ段t1动作。

两次手合于故障线路,线路保护均未动作,主变中压侧后备保护越级跳闸。

4 保护动作分析

4.1 定值整定

1)35kV 岗二线线路保护定值表(见表1)

表1 10kV 井漠线后备定值表

2)主变中压侧后备保护定值表(见表2)

表2 2#主变高后备定值表

4.2 保护动作行为分析

从“35kV 岗二线”装置动作报告可看出,其为两相式接线,仅接入A、C 两相CT;而“主变中压侧”装置为三相式接线。岗二线线路动作报告见表3。

表3 35kV 岗二线线路保护动作报告

主变中压侧后备保护动作报告见表4。

表4 主变中压侧后备保护动作报告

从“主变中压侧”装置动作报告可知,手合于故障时主变中压侧CT 反映的三相故障电流分别为A 相3.049A,B 相6.207A,C 相2.705A(二次值)。由主变中压侧CT 变比200∶5,可计算出故障电流一次值分别为A 相121.96A,B 相248.28A、C 相108.20A(一次值)。

35kV 岗二线线路保护装置过流Ⅲ段保护电流及时间定值独立整定,可通过投退控制字对过流Ⅲ段保护进行投退。原理框图如图2所示。

35kV 岗二线保护装置未接入B 相CT,手合于故障时A、C 两相电流均低于“过流Ⅲ段定值”,因此线路保护装置不动作。由线路CT 变比100∶5,主变中压侧故障电流一次值121.96A,可计算故障电流最大值应为121.96÷(100/5),即A 线路相二次最大故障电流6.098A,同理C 相为5.410A,均未达到过流Ⅲ段定值7.4A。

图2 过流保护原理框图

5 结论

如上所述,手合于故障线路,故障电流未达到线路保护定值,线路保护行为正确。

定值整定是决定保护装置正确动作的关键环节,因定值整定不合理,线路故障引发主变后备保护动作,建议调整主变中压侧过流保护的定值。

整定计算工作应严格遵守整定计算基本原则、继电保护整定方案和运行说明,满足继电保护和安全自动装置可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分考虑变压器高、低压侧后备保护的配合,正确整定变压器高、低压侧后备保护定值,对变压器稳定、可靠运行有着重要意义。

[1] 王显平,张莉,王微波.电力系统故障分析[M].北京: 中国电力出版社,2008.

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