刘林,刁素,黄禹忠,尹琅,刘琦
(中国石化西南油气分公司工程技术研究院,四川 德阳 618000)
川西GM构造沙溪庙组气藏是川西产能建设的重点层位,该气藏由GM33,GM32,GS307等3条主力河道构成,埋深2 300~3 100 m,气井加砂压裂后,排液过程中压力下降快,产凝析油,平均返排率仅35.5%,平均单井压后测试产量1.69×104m3/d,未达地质预期效果。为提高压后产能,需要针对上述问题进行分析,优化合理的返排制度。
凝析气藏气油比为 534.3~26 715.0 m3/m3,GM 地区气井油气比约为20 000.0 m3/m3,属于典型的凝析气藏[1]。凝析气藏的气井在开井排液过程中,当井底压力降至流体露点压力以下时,产生反凝析现象,凝析油将从凝析气中析出,使得地层孔隙中凝析液量增加,导致常规配方压裂液易乳化,同时凝析油在地层孔隙表面吸附、聚集,部分减小和堵塞了气体原有的渗流通道,从而导致气体有效渗透率下降,渗流阻力加大,气井返排困难,产能明显下降[2-7]。
快速返排不适合中等偏强的速敏和应力敏的储层。据GM沙溪庙组储层岩心敏感性实验评价结果,储层敏感性表现为强应力敏、中等偏强速敏 (临界流速0.008 7 cm3/min)特征。因此,致密气藏常规的压后快速返排,导致井口压力下降过快(通常约10 h,井口压力从45 MPa左右很快降为0),必将造成储层渗透率下降,影响压后产能[8-11]。
由于每口井生产初期气油比不稳定,因此,每口实验井选择了2个气油比范围配样[12-13],进行PVT实验。由实验结果可知:GM32-1井气油比分别为30 000 m3/m3和60 000 m3/m3时,露点压力分别为40.0 MPa和35.0 MPa;GM33井气油比为 30 000 m3/m3和 60 000 m3/m3时,露点压力分别为 43.3 MPa和 34.5 MPa;GS307井气油比为50 000 m3/m3和100 000 m3/m3时,露点压力分别为35.9 MPa和25.0 MPa;GM32河道和GM33河道凝析油体积分数相对较高,露点压力在35.0~40.0 MPa,GS307河道凝析油体积分数相对较低,露点压力在25.0~35.0 MPa。
对GM33-4HF井井下地层流体取样,并进行PVT实验,取样条件见表1。
表1 GM33-4井井下取样样品检查情况
从PVT实验结果可知,GM33-4HF井露点压力为26.20 MPa,低于GM33河道采用分离器取样并根据气油比配样的结果,但本井取样的压力38.60 MPa,取样温度22℃,远小于地层压力52.97 MPa和地层温度82℃,若真实露点压力为40.00 MPa,则此样品的组分已发生变化,不能代表地层的真实情况。但是,本井是井下流体取样后,直接作PVT实验,测得有凝析油析出,证实了在井底压力低于26.20 MPa时,井底乃至地层会有凝析油析出,从而会影响后期的生产。以GM地区产量2.5×104m3/d及水气比1.0 m3/104m3为基准,计算井口/井底压力对比数据,结果如表2所示。根据井筒及生产条件换算,要求测试求产时,井口压力大于20.00 MPa。
表2 GM地区井口/井底压力对比 MPa
GM地区沙溪庙组储层垂深约3 000 m,假设返排初期井筒全部为压裂液,液柱压力为30 MPa,同时,考虑控制返排附加压力值为5 MPa。在此基础上,分别针对JS33-2储层的3条主力河道,提出了控压返排措施。即GM32河道、GM33河道返排过程中,井口压力控制在10~15 MPa;GS307河道返排过程中,井口压力控制在5~10 MPa。若后期测试无水排出,则可视情况关井,以恢复井口压力,要求测试求产时,井口压力大于20 MPa,尽可能避免凝析油析出。相对压后快速返排,控压返排会使排液速度变缓[14-15],同时,引起的储层压力变化也相对较小,可有效降低储层的速敏和应力敏感伤害。
GS302-1井位于GM构造,属于GM32河道,目的层位 JS33-2,垂深 2 938.6~2 956.0 m,声波时差 83 μs/ft(1 ft=30.48 cm),泥质体积分数4%,孔隙度16%,渗透率0.45×10-3μm2。该层完成了39.6 m3支撑剂的加砂压裂,入地液量377.0 m3,压后排液过程中,控制油压在15.0 MPa以上(见图 1),累计排液 235.0 m3,返排率为62.6%,并在油压20.1 MPa下测试天然气日产量为3.252 9×104m3。
图1 GS302-1井返排情况过程油套压变化情况
对比同井场同层位的GS302井,均是单层压裂,储层物性和含气性接近。该井采用快速返排制度,排液过程中压力从42.0 MPa很快降至0,在油压4.5 MPa下,测试天然气产量为1.156 2×104m3/d,远低于采用控压返排制度的GS302-1井的测试产能。
控压返排制度在该区沙溪庙组气藏的GM33-4HF,GS309等12口井中进行了应用,压后平均返排率60.1%,较前期的快速返排制度平均返排率35.5%,提高了69%,压前无天然气产出或天然气微量产出,压后平均测试产量为3.87×104m3/d,较返排制度优化前的1.69×104m3/d提高了129%,增产效果显著。
1)致密气藏快速返排制度不适合具有速敏和应力敏感的凝析气藏。
2)根据PVT实验确定露点压力,从而确定了3条河道的返排制度,现场试验表明,可有效提高凝析气藏气井压后的返排率和测试产量。
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