徐林峰,毛启武,欧小波,马志钦,唐金权,袁乙专
(1.广东电网有限责任公司电力科学研究院,广东广州 510600;2.明珠电气有限公司,广东广州 511400)
电抗器是电网实现无功平衡、限制电网故障扩大的重要设备。近年来,电网内由于10~35 kV干式铁芯电抗器质量问题、运行环境问题导致电抗器缺陷甚至停运的情况时有发生,其中噪声大的问题已成为影响电抗器运行质量的最普遍的缺陷之一,而且随着运行时间增长,噪声大的问题更加突出,严重影响设备持续安全运行[1]。据统计,2011年10~35 kV干式铁芯电抗器在广东电网公司内发现缺陷共计202台次,其中振动异常噪声过大缺陷共计76台次,缺陷率占比为37.6%。
目前在系统中运行的铁芯电抗器均已通过试验考核,但在投运后或运行一段时间后即出现噪声大问题,此类缺陷在运行的产品中比较普遍。因此,对运行后的干式铁芯电抗器噪声问题进行分析,研究处理对策,对加快噪声问题排查分析和制定降噪措施,提高预防噪声能力,十分有意义,本文就此进行探讨。
(1)名称:树脂绝缘干式铁芯串联电抗器;
(2)型号:CKSC-200~500/10-5;
(3)额定容量:200~500 kvar;
(4)额定电压:10 kV;
(5)额定端电压:318 V;
(6)额定电流:210~524 A;
(7)额定频率:50 Hz;
(8)额定电抗率:5%;
(9)绝缘等级:F;
(10)绕组温升限值:95 K;
(11)绝缘水平:LI75AC35;
(12)冷却方式:AN。
1.2.1 金属杂音
金属杂音频率以100 Hz为主,主要表现:(1)紧固螺丝松动,引起金属垫圈松动,在交变磁场作用下金属垫圈撞击邻近金属件;(2)小体积的金属跌落在铁芯和夹件之间的缝隙中,受交变磁场影响发生持续振动;(3)铁饼中的硅钢片松动;(4)电抗器金属围栏局部振动;(5)刀闸等开关设备没有合到位。判断方法:选取长度不小于2米的干燥环氧绝缘棒用力顶怀疑部位的小零件,看金属杂音是否变小,如发生明显变化就说明,对应部位的小零件在振动。
解决办法:检修时对发生松动的部位,重新紧固,配合进行防松改造则更好。
1.2.2 局部噪声偏高
对三相电抗器进行噪声测试时,测试轮廓线为一个长圆形,如图1。噪声测试结果显示,各点噪声不一致,有时表现为相邻的一串数据偏大,比如图1中的测点4、5、6和7的数据受线圈(A,X)对应铁芯柱影响较大,对照产品实物来讲,就是单侧噪声偏高,差异有时在5 dB以上。产生原因为:(1)电抗器装配质量不稳定,有一个铁芯柱装配质量较差,引起邻近该铁芯柱的一侧噪声大;(2)安装空间狭小,电抗器发生噪声反射后,在局部测试区间显著加强;(3)安装地面不平;(4)多台电抗器相互影响。
解决方法:(1)重新装配铁芯柱,或者更换铁芯;(2)在墙面装设吸音屏,减少反射;(3)在电抗器底座与地面之间装橡胶垫,以减小地面不平的影响;(4)将电抗器装入具有吸音功能的外壳中,可以把相互影响降到最低。
图1 噪声测点分布图
1.2.3 引线铜排噪声
由于引线铜排有大电流通过,因空间磁场使铜排产生振动。铜排的振动将严重影响电抗器的噪声,使电抗器的噪声增大3~5 dB以上,如果不仔细区分,可能会误认为是电抗器本体的噪声。判断方法:选取长度不小于2米的干燥环氧绝缘棒用力顶铜排,如果噪声发生明显变化就证明是引线铜排共振引起的噪声问题。
解决方法:(1)稍微拧紧或者是松开支承点螺丝,尝试改变对铜排的约束,以破坏铜排共振的条件;(2)铜排过度接头处采用软连接;(3)铜排支承点跨度大时,增加支承点;(4)支承点加隔振橡胶垫。
1.2.4 附件噪声
有些电抗器带外壳、金属围栏、风机、温控器等附件,这些附件的共振产生附加噪声,如果不能识别排除就会误认为是电抗器的本体噪声。判断方法:(1)外壳:选取长度不小于2米的干燥环氧绝缘棒用力顶外壳铝板(或钢板),看噪声是否明显变化,如发生明显变化就说明外壳在振动。(2)风机:选取长度不小于2米的干燥环氧绝缘棒用力顶每个风机的外壳,看噪声是否明显变化,如发生明显变化就说明风机在共振。(3)其他附件:选取长度不小于2米的干燥环氧绝缘棒用力顶电抗器所安装的每个零部件(如:温控器支架等),看噪声是否明显变化,如发生明显变化就说明零部件在共振。
解决方法:(1)看外壳铝板(或钢板)是否松动,有可能安装时受不当外力变形,需要重新拧紧一下外壳的螺丝,将外壳的铝板固定好,对变形的部分进行校正;(2)看风机是否松动,需要拧紧一下风机的紧固螺栓,在风机和风机支架之间垫一块橡胶,就可以抑制风机的振动;(3)如电抗器其他零部件松动,则需要重新固定。
1.3.1 噪声随运行温度明显变化
电抗器投运后,温度逐步升高,直至达到温度稳定。电抗器温升时间常数τ一般在3~5 h之间,达到温度稳定一般在投运10 h之后。电抗器各种材料的热膨胀系数彼此并不相同,具体见表1。
表1 材料的热膨胀系数
(1)电抗器生产用到多种材料,有铁磁材料如硅钢片、金属结构件等,有绝缘材料如环氧树脂,有导体如铜导线、出线铜排等,这些材料受热后膨胀系数不一致,造成线圈膨胀快而铁芯膨胀慢或者相反,伸缩很难同步;(2)产品设计上假设膨胀差异可以被吸收,采用如橡胶垫等易变形材料,其实际效果要通过现场运行来检验,通过检验来发现并补足其吸收能力的不足。
解决方法:由于材料特性差异,膨胀系数的差别总是存在的,要针对伸缩变化进行膨胀吸收调节的设计和校验,并留有裕度。
1.3.2 噪声高于出厂值
出厂时经声级测定合格的电抗器,在现场运行时,噪声常高于出厂值5 dB以上,主要原因在于:(1)谐波影响,这里指并联电容器无功补偿装置安装接入点的背景谐波比较大;(2)环境中空腔放大噪声,有的安装基础考虑不周留有空腔;(3)多台产品靠近安装相互激振,同规格产品,结构参数相同,易发生共振;(4)负荷谐波增大,并联电容器无功补偿装置投入运行后,可能对特定谐波形成低阻抗通道,由于电网阻抗参数改变后电流重新分配,实际流过电抗器的谐波超过安装前的预计水平。
解决方法:(1)应用到存在较多谐波的系统时,电抗器设计时要选取较低的铁芯磁密[2];(2)将安装基础的空腔用沙或类似材料填实,破坏其空腔结构;(3)为产品装上具有吸音功能的外壳;(4)采用可调节电感值的电抗器,调节电抗值偏离谐振点。
与系统运行环境、安装操作过程及安装基础具体条件相关的噪声,只有在安装就位投运后才能发现噪声问题并进行降噪处理,此外,从噪声产生机理分析,针对噪声产生的产品自身原因,在现有设计方法、选材原则、生产工艺和检验试验手段基础上,还须采取多种措施进行预防。
磁致伸缩是电抗器铁芯振动的一个重要内在原因,此外受电抗器铁芯柱分割影响,铁饼之间存在电磁力相互作用[3-6],而铁芯电抗器以铁芯为支承骨架,铁芯的振动使线圈振动也不可避免。电抗器生产过程中,须采取防振动措施,特别要收集运行经验,不断改进紧固方法,如采用止动垫圈等。经证明对降噪起关键作用的工艺措施,应推广应用,如铁饼真空浇注、铁芯柱与铁轭接缝处理等。
对串联电抗器,声级测定为特殊试验项目,而电抗器噪声不完全由设计、选材、工艺路线决定,还与装配质量的稳定性相关。同规格同批次产品,噪声相差3~7 dB的情况也存在。这说明装配质量影响噪声,有必要设计专用检验设备,以排查装配引起的铁芯局部翘曲、结构件扭曲如拉杆的扭曲等严重不利于抑制噪声的情况,检验装配质量的稳定性。对噪声敏感的变电站选用的电抗器设备,宜将声级测定列入例行试验项目。
设备运行维护手册要增加现场防噪声内容,对异常噪声现象提示查找原因的方向和排查的具体步骤。铁芯电抗器的铁芯柱先分割再复合而成,不利于噪声抑制,要特别加强铁芯防松动的检查,包括局部铁芯片的松动、作用在铁芯上的紧固装置防松等。
根据GB50227-2008并联电容器装置设计规范,当电网背景谐波为5次及以上时,电抗率配置可按4.5%~5%。要注意电容值的实测值和理论值差别,考核容抗和电抗匹配关系,避开谐振。
某变电站共有2套并联电容器无功补偿装置,全部采用了树脂绝缘干式铁芯串联电抗器(型号:CKSC-300/10-5),投运后用户反映噪声大,严重影响值班人员休息,经现场测试,单台运行噪声(声压级)高达81.3 dB(A)。
噪声原因排查步骤如下:经检查,产品投运时间已有1年2个月,说明产品已经年度周期性负荷变化运行考验,基本可以暴露设备在噪声方面的隐患。线圈为两包封结构,两侧铜排出线,外观未见异常,从下至上表面测试温度84℃~98℃,温升正常(环境温度28℃)。产品铁芯采用了“山”字形铁轭,没有中心拉杆,靠8条旁拉杆拉紧。检查安装基础,无空腔等不当结构,地脚紧固螺栓无明显松动。检查电流谐波含量,仅有少量谐波,以5次谐波为主,总谐波含量3.7%(低于5%)。调查环境噪声,通风设施无异常噪声;且离主变室较远,可以排除主变噪声影响;同室布置2套并联电容器无功补偿装置,再无其他噪声源。再检查围栏,围栏由金属立柱和非金属网板拼接而成,无异常。进出线全部采用了电缆。
初步判断,噪声由产品本体产生,受铁芯松动影响概率较高。为进一步查找原因,选取长度为2米的干燥环氧绝缘棒用力顶住上铁轭,震感十分明显。顶住下铁轭,震感依然十分明显。询问值班人员,产品运行后已经过一次降噪处理,主要是重新紧固铁芯并刷漆。由此推测产品铁芯结构可能有固有缺陷,上述措施不能消除该缺陷。借助可移动光源,仔细查看铁芯柱,发现铁芯柱未采用真空浇注工艺,其上涂刷的树脂已大部分脱落,至此可以判断铁芯柱松动引起噪声异常。
由于铁芯柱松动缺陷没法现场消除,降噪方案是按现场产品尺寸和参数重做一台干式铁芯串联电抗器,重做时铁芯采用磁致伸缩性能好的30Q120硅钢片,铁芯柱采用真空浇注工艺,重新安装就位时在安装基础上增加了隔振橡胶垫。投运后产品实测噪声(声压级)降到53.1 dB(A)(详见表2),解决了困扰用户的噪声问题,说明噪声异常原因排查判断正确,所采取的降噪措施有效。
随着在网投运干式铁芯电抗器的增加和产品运行时间的增长,设备在噪声方面隐患暴露的几率逐渐增大,加强噪声问题的分析和处理,提高对设备运行中的噪声问题的辩识能力并保持警惕,防止出现严重事故,减小设备停运损失。
表2 声级测定
(1)在设备选型和工程设计上,须采取降噪措施,防止共振等噪声放大情况出现;
(2)干式铁芯电抗器有其特珠性,即使采用同样的设计、采取同样的降低噪声措施生产,每台产品的噪声仍然有其独特性,须研究适用的检验设备对噪声隐患进行识别和处理;
(3)研究干式铁芯电抗器噪声问题分析和处理方法,制订处理预案,以提高噪声问题排查速度和现场改善效果。
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