王 骞 李播曙 胡健辉
(广州珠江啤酒股份有限公司 广州)
1.装箱机工作流程
广轻VEM-2001/441型装箱机(图1)原主要生产塑料箱(4×6)产品,因市场需求,目前主要生产半包纸箱。前工序纸箱成型后到装箱机装成品酒,每1个循环只能装6箱成品酒。装箱过程:输瓶带将已灌装、杀菌和贴标的成品酒送往装箱机集瓶台→感应开关检测到成品酒布满集瓶台,抓成品酒组件吸住成品酒→抓成品酒组件提高→抓成品酒组件向前旋转→抓成品酒组件旋转下沉→在导框架导向下成品酒装进空纸箱→抓成品酒组件松开成品酒装箱,完成一次装箱,再空载回程、重新吸住成品酒完成1个循环,周而复初。
2.存在的问题
装箱机输箱带旁边的光电开关控制进箱数量,在输箱带输送下,空箱进入装箱工位,挡箱板挡住空箱前进,控制在装箱工位。进箱时刚好有6个空箱在装箱工位,后进空箱由升架拦住。装好成品后,抓成品酒组件及导框架上提升,成品箱酒输箱带输送出去,又进空纸箱。
有时进箱部分升降架未拦截住第7个空纸箱,造成7个空箱出现在输箱带装箱工位,这是设备报警装置亮红灯,设备停止运转。需要人工取出1个空箱,再复位才能继续生产,影响生产效率。分析升降装置未起到作用的原因是输箱带纸箱挤压过紧,升降架下降空纸箱由于挤压被架在输箱带上面,空箱没有下降,导致有第7个空箱进来装箱位。
3.改进措施
图1 装箱机简图
图2 控制流程
图3 进箱数量及压箱装置
装箱机进箱带入口第6、7个空箱不能有挤压,否则升降架无法起作用。为此在设备机械部分安装压箱装置,通过PLC控制拉开标准进箱数量,升降架截住第7个后的空纸箱。进箱带满箱时进箱,控制第6、7个空箱无挤压流程见图2,升降架信号接通(共用原设备信号),升降架上升、开始进箱。PLC将升降架上升信号反馈到电磁阀输出控制压箱装置,压箱装置压紧第7个空箱。当第6、7个空箱拉开距离时,光电开关将空隙无物信号反馈至PLC,PLC输出端控制电磁阀换向,压箱气缸动作,松开压箱装置,第7个空箱及输箱带之后空纸箱,在输箱带带动下继续往装箱机主向输送。当空纸箱到升降架挡板前(第1批第7个空箱也是第2批第1个空箱),升降架下降、截住空箱,设备反复运转,不会出现多余纸箱而报警,提高生产效率。控制说明见图3,相关程序见图4。
图4 PLC控制程序
装箱机进箱数量控制方式改进后,生产运行流畅。