付明录|文
回转窑烟气管道负压的损失,造成回转窑工况恶化、石油焦实收率和品质低下、设备腐蚀严重等问题,找出了造成该现象的根本原因,通过对冷却窑排气烟道、窑头密封、窑转速等探索改进,达到预期的效果。
作为阳极生产用的延迟石油焦,需经过高温煅烧后才能用于配料。目前国内石油焦煅烧设备一般采用罐式煅烧炉或回转窑。
一般而言,煅烧工序设备选型由阳极建设规模而定,建设规模小,选择罐式煅烧炉比较合适;建设规模大,选择回转窑较好。某公司的两个系列共57万吨/铝.年产能;配套炭素厂产能30万吨/年。所以选择采用两台Ф3.43米×67.1米回转窑煅烧,可以满足整个阳极生产的需要。虽然自投运以来正常运行,但是需要解决的小问题仍然很多,像设计的各项指标均未达到预期的目标等,笔者现将存在的问题和现状进行分析,并提出改进的措施。
煅后焦实收率低。回转窑的煅烧实收率设计值大于等于72%,期望值73%,实际值仅为71%。采取了控制原料、降低烧损等措施,但仍然无法提高实收率。
产品质量低。回转窑投料量保持在25~28吨/小时。煅后焦理化指标:粉末比电阻490~550μΩ.m、真比重2.01~2.03克/平方厘米。粉末电阻率波动较小,真密度指标波动较大。
冷却窑负压低。冷却窑出口负压设计要求-100~-250帕。实际正常生产情况下,冷却窑负压在-20~-80帕范围波动,且有时经常出现正压,影响冷却窑收尘风机正常运行,燃烧带位置难以控制同时造成冷却窑头、尾部粉料及蒸汽外喷。每班每窑从下料溜管处外喷的煅后焦约300千克,造成物料大量损失。
煅烧带位置靠近窑头7.4米左右,而设计的煅烧带位置在22米处。
燃烧室负压偏小在-128帕。
燃烧室不能充分燃烧含尘烟气。回转窑后配置U型燃烧室,烟气中粉尘、挥发份不能充分燃烧,燃烧室底部积灰深度达到1米以上,大部分粉尘被吸入锅炉和脱硫塔内,然后从烟囱排向大气,造成环境污染。
三次风嘴使用寿命短,风嘴烧损频繁,使用寿命平均在3个月,助燃风嘴烧损后,严重影响窑内煅烧带的控制,且维修周期较长。
窑头温度高。回转窑窑头温度设计小于等于900℃,后根据生产情况修改为小于等于1150℃。但实际回转窑窑头扬料、造成窑头温度高达1300℃,2013年,回转窑窑头平均温度实际达到了1250℃。2012年至今,因窑头烧损两台窑已各维修两次。另外因高温窑头罩出现烧损变形乃至氧化穿透的现象。
冷却窑排汽烟道积灰量大,烟道腐蚀严重。冷却窑多管旋风除尘器因除尘效果差,烟气中含尘量大,运动过程中会出现沉淀,运行一段时间后大量聚集在管道内,还易造成管道腐蚀,目前管道接近报废。每两个月需停产清理集料一次,耗时7天,每次清理出的粉尘达30吨/台。
因冷却窑排汽烟道过长、弯头太多,造成气体阻力较大,流速降低,气体中的焦粉处于层流状态而下沉形成积料。另外因引风机出口烟道阻力较大造成引风机全压下降,除尘器内气体流速降低,导致除尘效率随之下降。同时引风机全压降低后造成冷却窑内负压也下降,当料量和温度波动时窑内甚至出现正压,也就出现喷汽和喷料现象。另外因冷却窑负压较低,飞扬的焦粉部分排走和二次燃烧,加之石油焦在回转窑内煅烧时间太长,填充率太高造成烧损增大,实收率和品质下降,同时引起回转窑煅烧带无法控制。
通过理论分析,造成冷却窑负压不足的主要原因是冷却窑排汽管道过长,弯头过多,阻力较大,从而造成冷却窑引风机全压过低,冷却窑生产负压小于最低值-100帕要求。据此,2014年5月,在1#、2#窑上对排汽烟道等进行了改造。
将排汽管道弯头进行优化,按照现场的位置取消了5处弯头,减少阻力,在出口20米处将烟道截断、开口,蒸汽直接外排,增加了排汽管道中积灰的清灰口。
将回转窑窑头进行了密封,减少野风的进入,以此降低煅烧后的高温焦粒再次燃烧的损失。
为了降低冷却窑内煅后焦的飞扬,将原喷水嘴向内延伸了1米,同时将提料板高度依次梯减50毫米。
提高回转窑转速,石油焦在回转窑内煅烧时间取决于窑的转速,现将回转窑转速由每分钟1.1转提高到1.6转。
将排汽管道弯头进行优化后烟道阻力减小,冷却窑负压明显提高,当风门开度在100%时,窑内负压能达到-300帕左右,当开度在40%时,负压仍然能达到-120帕,完全满足生产需求,通过两个月的运行,主要效果表现如下。
煅烧带位置在22米处,达到设计最佳位置,且煅烧带位置和长度可根据需要调控自如,助燃风嘴处温度下降100℃左右,提高了风嘴寿命。
回转窑消除了冷却窑内焦粉倒流飞扬和野风的进入,防止二次燃烧现象发生,回转窑内火焰清晰,能见度得以提高,通透到底,证明窑内挥发份燃烧彻底(见下图)。
回转窑窑内温度运行良好,煅烧带温度降到1300℃以下,窑头温度在1000℃左右,基本消除了冷却窑内焦粉倒流飞扬二次燃烧现象,窑头温度明显下降,温度下降100℃左右,提高了窑头耐火材料寿命,减轻了窑头钢材的氧化速度。
冷却窑返料情况改善,冷却窑负压得以提高,始终高于回转窑窑头负压10~20帕,冷却窑内飞扬的焦粉能有效被收走,未出现返料、漏料、喷汽现象,每班收集的漏料大约只有两千克左右,较以往有较大改善。
烟道积灰减少,冷却窑排汽阻力降低,流速增大,多管旋风除尘器除尘效果大大改善,从排汽中检测,粉尘浓度小于20毫克/立方米,符合环保指标要求,烟囱消除冒烟现象。在停窑检修期间对烟道进行了一次清灰,基本没有积灰结块现象,共清理出约200千克灰尘,满足生产需求。
锅炉排烟温度降低,从以前的200℃将低到180℃,下游的脱硫塔工况得以改善,炉内积灰现象减少,热效率得以提高。
窑尾温度满足工艺要求,窑尾负压:-57帕,温度822℃,效果明显。
回转窑引风机功率降低,窑况改善,煅烧带后移,窑内阻力相应减小,引风机负荷得以降低,电机功率也得以降低,电流由原来的59安,降到30安,功率降低了290千瓦。冷却窑引风机风门开度从原来的100%,降低到目前的40%,功率降低了30千瓦。
煅后焦的理化指标提高,煅烧带后移后、煅烧带距离增长,填充率降低,石油焦煅烧彻底,比电阻从原来的平均520μΩ.m降低到490μΩ.m,真比重从原来的2.01~2.03克/立方厘米提高到现在的2.05~2.06克/立方厘米,全水分从原来的0.11%降低到0.09%,理化指标得以提高,达到一级品要求。
石油焦实收率提高,冷却窑负压提高,飞扬的焦粉基本被旋风除尘器回收,窑头高温焦粒二次燃烧损失减少;煅烧带后移预热带相对缩短,石油焦煅烧时间缩短,石油焦燃烧损失降低;冷却窑漏料现象基本消除,石油焦实收率从以前的71%提升到72.5%。
年生产煅后焦22万吨,目前价格2194元/吨,效益如下:
S1=22×104×(0.75-0.71)×2194=724.02万元
回转窑引风机功率降低了290千瓦,冷却窑引风机功率降低了30千瓦,年运转率80%,电费0.31元/千瓦·时(不含税)。效益如下:
S2=(290+30)×2×365×24×0.31=139.04万元
窑头温度和风嘴温度降低,寿命得以提高,维修费相应降低
比电阻降低,相应炭块电阻降低,电解直流电耗也就降低(比电阻每降低1μΩ.m,阳极压降降低0.5毫伏,吨铝可降低直流电耗1.5千瓦·时);真比重提高,炭块比重也得以提高,电解生产掉渣率降低,阳极毛耗也就降低。