宋胜利,秦瑞昌,朱立庄
(济宁中银电化有限公司,山东 济宁272121)
目前,国内PVC 企业的转化器日趋大型化,随着转化器大型化和触媒价格上涨,转化器的购置和安装费用高, 检修周期长, 转化器已经成为制约PVC 生产的关键设备,只有严格抓好新购转化器的质量,把好源头关,同时抓好触媒的管理,转化器的运行管理,转化器的检修质量及触媒活性的合理分配等,才能减少转化器的泄漏率,延长触媒使用时间,实现转化器的最佳状况,达到稳产、高产的目的。
由于突发故障、检修、生产计划等各种原因造成的临时停车或计划停车是PVC 企业不可避免的,开停车过程往往是故障或事故的高发期,因此,认真抓好开停车管理是维护好转化器的关键环节。
由于转化器正常运行时温度比较高,内部触媒会吸附大量的C2H2、HCl、C2H3Cl 气体,短期停车应采用泵循环维持转化器温度,并充氮保持正压;长期停车,则应采用循环泵维持转化器温度,并充氮置换触媒中的C2H2、HCl、C2H3Cl 气体,直到置换气分析合格为止,然后关严其进出口阀门,停热水循环后让其缓慢降温。如果不进行置换,则触媒中的HCl 缓慢释放,而且吸潮性很强,随着温度的降低,很可能在转化器管程形成一层酸膜。转化器长期处在这种酸性环境下,就会受到严重腐蚀,容易造成泄漏,不少PVC 企业都遇到过停车后仍发生转化器泄漏的情况。
长期停车后恢复开车,升温合格后,除用氮气置换系统外,还应用氮气吹干转化器,直到吹除气测水合格为止,再用HCl 活化一段时间(1~2 h),才能投入使用,目的是尽量减少触媒活化时析出的酸对转化器的腐蚀。
从转化器下部视镜中观察有大量积酸时,即可判断为转化器泄漏,应立即停止该转化器的使用,关闭热水循环阀、合成气进出口阀门,打开壳层排气阀和排污阀将热水排掉,打开底部导淋阀将压力卸掉并用氮气置换合格;尽快开盖将触媒抽出,否则受潮的触媒粘结在列管内造成结块堵塞,清理非常困难;抽出的触媒极易吸潮变湿,应密闭包装存放室内,转化器也应盖严遮雨。
对于泄漏的转化器,在抽完触媒后,首先应用冷水进行查漏,压力可按壳层的设计压力,为了查出细微的渗漏,保压时间可长一些,观察应仔细,一定要把所有的漏管全部查出;其次,对于漏管,有的企业采用换管涨接的方式,多数企业采用堵头、堵管的方式,堵管应严格执行焊接规程,保证焊接质量;第三,补焊后试压、试漏,可用压缩空气进行气密性试验,压力可按壳层最高压工作压力,先用肥皂水检漏,无漏点后进行保压,不掉压即为合格,否则重新焊补。
检修补焊好漏点的转化器需进行回装触媒,回装前,应检查回装的触媒必须是干燥的,回装完毕并试漏合格后,还要进行烘吹触媒,直到无水气吹出为止,才可以投入使用。
氯乙烯生产负荷的提高往往取决于转化器的负荷,单台转化器的负荷又取决于装填触媒的活性,应在确保转化率和反应温度符合工艺要求的前提下,合理调整转化器负荷,使其达到最佳工作状况,这样才能延长触媒使用周期,降低触媒消耗。调整转化器负荷,重点是控制好转化器的通气量和气体流速。
1.3.1 通气量控制
要根据触媒的活性和使用时间合理调整转化器的通气量;新触媒因具有较高的活性,往往通气量较大,但宜控制为50~100 m3/h,否则反应过于激烈,易使温度超过180 ℃,甚至超过250~300 ℃而烧坏氯化汞催化剂。当触媒使用50~1 000 h 以后,进入催化剂最佳时期,此时,通气量可达最高值。可根据反应温度及转化后出口过剩量确定通气量达到最大值。反应时间到3 000~4 000 h,触媒处于衰老期,此时,因触媒的性能降低,乙炔的通气量逐步降低。根据转化器使用的3 个阶段,要认真做好相关数据的统计并及时调节,以保证最大限度的发挥触媒的活性。
1.3.2 空间流速的控制
氯化汞合成氯乙烯的能力约为1 000 kg 氯乙烯/kg 催化剂,空间流速过高时,反应物与催化剂接触时间较短,乙炔转化率低;反之,转化率高。在高空间流速下,氯化汞升华流失较快;反之如果空间流速过慢,高沸点副产物的含量就会增多。要使乙炔转化率达到99%以上,空间流速应控制在一定值,根据中银电化有限公司的使用经验,空间流速一般控制在30~60 m3/h。
用于合成氯乙烯的触媒,是由活性炭侵渍、吸附氯化汞后干燥制成的黑色柱状颗粒,其重要的质量指标有氯化汞含量、机械强度、水含量等,氯化汞含量决定其活性;机械强度决定其孔隙率、粉化率及床层阻力等。做好触媒的装填、抽除及生产运行过程中各项工艺指标的控制,是触媒使用与管理的关键。
触媒的装载必须严格按要求进行,即先在底层装好Ø 50 的拉西瓷环,再装一层活性炭直到底盖相平,之后再与筒体相连,待转化器填充满触媒后,在其上部装一层活性炭。翻倒时,防止上部活性炭与触媒混装,从而影响转化器的工艺控制。
触媒使用一段时间后其活性会逐渐下降,且吸收水分后触媒会逐步结块,继而引起转化器内阻力过大影响流速,因此每隔一段时间必须抽触媒。在抽触媒过程中,由于使用一段时间的触媒在气流冲击下,机械强度减弱,导致触媒部分破碎,而这一部分触媒如不过筛,则易导致转化器阻力增加,一般采用10 目筛过筛,实践证明该措施有效的保证了正常生产。
2.2.1 严格控制混合气中杂质和水分的含量
原料乙炔气中,如果含有硫磷杂质,其中的硫化氢和磷化氢等与合成汞催化剂发生不可逆化学吸附,使其中HgCl2中毒而缩短催化剂的使用寿命。此外还能与催化剂中升汞反应生成无活性的汞盐。
因此在生产过程中必须严格控制乙炔清净工序的操作,确保乙炔气纯度满足使用生产需要。
混合气含水量的控制是保证触媒正常使用的关键,水分含量过高除腐蚀设备管道外,还易使催化剂结块,降低触媒活性,导致转化器阻力上升,使乙炔含量提高困难。水分的存在还促进乙炔与触媒中的升汞生成有机络合物,该络合物覆盖于触媒表面,降低活性。控制混合气含水主要是通过冷冻脱水工序来实现,精制乙炔气与HCl 气体经混合器进入冷冻脱水工序,其温度一般控制在(-14±2)℃,混合冷冻脱水时原料气中水分被氯化氢吸收后呈40%盐酸雾析出,混合气的含水量取决于该温度下40%盐酸溶液的蒸汽分压,在混合冷冻脱水过程中,冷凝的40%盐酸除以液膜状自石墨冷却列管内壁流出外,大都呈极微细的“酸雾”悬浮于混合气流中,需采用有机玻璃棉将其分离出来。实际生产过程中,该公司的混合气先经冷冻脱水,严格控制温度在(-14±2)℃,除去大部分水分后,又经过多级酸雾捕集器通过其内部的有机玻璃棉将酸雾除去,使混合气含水量降低到可以满足生产的需要。
2.2.2 合理控制混合气中乙炔和氯化氢的分子配比
混合气中C2H2与HCl 之比,一般为1∶1.05~1∶1.1,根据实际运行经验,最佳配比为1∶1.075 左右。若配比不当,对触媒使用影响较大,当乙炔过量时,触媒中的HgCl2将还原为Hg2Cl2和汞。
在实际生产中,由于孔板流量计计算中参数压力设定到某一值且不作调整,其仅能作为操作的参考;同时,由于乙炔与HCl 的纯度波动,即使流量平稳也会使配比出现波动,特别是HCl 流量常常会出现较大的变化。因此其配比不但要根据流量的测量值,还要参照二者的压力以及转化后的乙炔过剩量来进行调节。
2.2.3 合理控制转化器的反应温度
转化温度一般控制在100~180 ℃,适宜温度为120~170 ℃。触媒在以上温度范围内活性最好。在实际生产中,要根据触媒的使用时间来调整各反应带的温度,以发挥转化器中触媒的最佳使用效果。初期,使用在转化器二次转化上,并以加大上层循环水用量控制上层温度。使用期1 000~3 000 h,主要控制中层温度;3 000 h 以上则要倒翻触媒,并将其加入一次转化使用。
采取以上措施后,触媒的使用寿命从过去4 000 h左右,提高到6 000 h 以上。
济宁中银电化有限公司经过多年摸索,总结出一套适合自己的生产经验,在生产中通过抓好触媒的管理,转化器的运行管理,转化器的检修质量及触媒活性的合理分配,减少了转化器泄漏率,延长了触媒使用时间,实现了转化器的最佳工作状况,达到了稳产、高产的目的。
[1]郑石子,颜才南,胡志宏,曾建华编著.聚氯乙烯生产与操作.北京:化学工业出版社,2007,246.
[2]邴涓林,黄志明主编,聚氯乙烯工艺技术.北京:化学工业出版社,2007,12.