尚根凤
(山钢股份莱芜分公司炼铁厂,山东莱芜 271104)
经验交流
轧线液压及润滑系统漏油故障分析与处理
尚根凤
(山钢股份莱芜分公司炼铁厂,山东莱芜 271104)
针对轧线液压及润滑系统出现的漏油、油耗大等问题,通过实施液压油缸改造、管路优化,润滑站密封件与密封方式优化改造、润滑油回收利用等措施,解决了系统漏油故障,节油效果显著,实现了设备的稳定节能运行。
轧线;液压及润滑;油缸;密封件
莱钢棒材厂中小型轧线液压及润滑系统主要包括粗轧润滑站、轧区液压站、中精轧稀油润滑站和油气润滑站四大部分,液压及润滑系统的稳定顺行是轧线正常生产的重要保障。由于长年的生产运行,部分轧线设备已达不到原设计精度,出现不同程度的泄漏及油脂消耗高等问题。同时由于生产战线长、润滑管路布置复杂、轧线设备结构紧凑等现状,给设备的点检维护带来诸多不便。针对上述问题,通过对设备现状及其原因分析,采取油膜轴承密封改造,液压油缸及液压、润滑管路优化改造等措施,解决了轧线液压及润滑系统漏油及油耗高等一系列问题,节能效果显著。
粗轧润滑站油箱容积16 000 L,主要为粗轧悬臂机列及1#飞剪提供润滑油,该润滑站共分两路:一路用于悬臂轧机、曲柄式飞剪的轴承及齿轮润滑,工作油压0.25 MPa;一路用于油膜轴承的润滑及支撑,工作油压0.6 MPa。轧区液压站油箱容积1 500 L,主要为加热炉出口侧到16#轧机的所有装置提供液压动力源,系统设备均为电脑面板操作,配有多种位置及速度传感信号。中精轧稀油站容积20 000 L,用于中精轧轧机所有轴承齿轮及2#~4#飞剪的润滑,工作油压0.3~0.6 MPa。油气润滑站包括导卫润滑站(容积100 L)和水淬线辊道润滑站(容积200 L),分别为导卫轴承和辊道轴承提供油气润滑。
2.1 粗轧润滑系统
由于调整辊缝的需要,偏心套与箱体之间为间隙配合,此间隙通过密封将其与压缩空气隔开,设备运转中油膜轴承油充满偏心套与箱体间隙,在生产过程中,轧机产生的振动导致密封槽(箱体与偏心套之间)发生变化,加之恶劣的作业环境等原因,大大缩短了密封件的使用寿命,导致压力油外泄。一旦发生泄漏,压力油就会传入气道并毫无阻碍地排出箱体,并加速密封件的劣化甚至损坏。因密封材料采用丁腈橡胶密封,这种密封材质不耐受高温,一旦发生粗轧堆钢,辊环的热量很容易传导到密封件,缩短了密封件的使用寿命。
2.2 轧区液压系统
轧线液压管路大部分铺设在油库内,管道均为碳钢材质,日常生产过程中容易受到轧线冷却水的泄漏侵蚀,造成液压管道锈蚀泄漏。轧机卡盘机架连接销轴形式为液压自动插拔,液压缸杆即为连接销,随着长期的振动磨损,液压缸杆表面出现损坏,进而导致油缸密封件损坏出现泄漏,影响液压系统的稳定运行。
2.3 中精轧稀油润滑系统
部分管路接近设计寿命,管道锈蚀严重,频繁发生泄漏故障。个别轧机因齿轮箱换型更换等原因,造成进、回油管路与原设计参数不匹配,回油困难,致使轴封长期泄漏,短期内无法处理。
2.4 油气润滑系统
导卫润滑站工作模式分为就地模式、远程模式和测试模式。因润滑站开停信号与轧机连锁,系统在轧钢时只能使用远程模式或测试模式,若采用远程模式运行,在长时间停轧再启动时易发生导卫轴承烧损故障。为避免此类现象发生,只好采用测试模式运行,但此模式下运行会造成润滑站的耗油量大幅上升。
通过上述现状及原因分析,确认造成轧线液压及润滑系统漏油故障的主要因素有:液压设备老化磨损,密封材质不耐高温,油膜轴承润滑油密封效果差,润滑系统主回油管路背压高,泵站滤芯更换时需排油。结合故障分析,确定实施液压及润滑系统的设备、密封方式改造及管路优化等措施,以解决系统漏油及油耗高问题。
3.1 粗轧机列润滑系统改造
针对粗轧机列润滑系统运行现状,通过修改油膜轴承的压缩空气通道、偏心法兰改造、齿轮箱呼吸器改造、泄漏润滑油回收利用等措施,可有效解决系统漏油、油耗高问题。粗轧机列油膜轴承润滑示意图见图1。
图1 粗轧机油膜轴承润滑示意图
1)修改压缩空气通道,避免油气相串现象。原设计中,压缩空气与油膜轴承油腔只有一道密封隔离,一旦密封损坏、失去弹性,压力油就会与压缩空气相串,压缩空气通过偏心法兰的迷宫密封将油液带出,导致泄漏。针对引起泄漏的主要原因,将压缩空气通道从原通道引至外部,再通过软管引入偏心法兰迷宫密封,使压缩空气与油膜轴承油彻底分离,避免油气相串现象,彻底解决泄漏问题。
2)改造偏心法兰,回收泄漏润滑油。作业过程中随着坯料在轧机中的交替,轧辊(包括齿轮轴)会出现微量位移。在径向上出现向外侧扩张位移(油膜轴承间隙和偏心套与箱体的间隙),在轧制方向上出现相对转动(偏心套与箱体之间)。由于这些相对转动的存在,导致密封效果较差,即使新装的密封也会出现渗油现象。通过改造将偏心法兰偏心套侧的气孔封闭,并铣出2 mm深的沟槽将其引入回油槽,利用偏心套原有气道形成回油腔。当出现渗油或泄漏时,泄漏润滑油会在法兰的空腔内囤积,待油液充满法兰进入偏心套气道时,通过偏心法兰新加工的沟槽导入回油槽形成新的内循环,实现泄漏润滑油的循环利用。
3)更换密封材质,提高装配质量。将原丁腈橡胶密封改为氟胶密封,增强密封件的耐高温冲击性;同时强化密封尺寸,尽量减少尺寸偏差,提高装配质量,延长润滑油密封件的使用寿命。
4)改进偏心法兰密封方式,提高密封质量。针对偏心法兰菱形密封条密封线少的现状,将菱形密封更改为X型密封。通过采用X型密封,增加了密封线(X型密封在密封沟槽中可以产生6条密封线),不仅能起到密封作用,还可采用挤压的方法进行补偿,杜绝大量漏油现象发生,改造后效果明显。
5)主回油管路改造。将原回油管路通径扩大,适当加大回油管路斜度,使回油管路畅通;合理调整进油压力和润滑油流量;同时实施齿轮箱呼吸器改造。在封闭的齿轮箱里,每一对齿轮相啮合发出热量,随着运转使减速箱内温度逐渐升高,而齿轮箱箱体内容积不变,故箱体内压力增加。因此齿轮箱设有呼吸器,以实现均压。现场调查发现,实际齿轮箱采用的呼吸器较小,无法实现箱体内与大气压的均衡。通过扩大呼吸器体积,并将其位置升高,改为烟囱式长管呼吸器,可增加抽力,产生“烟囱”效应,解决主回油管路背压高的问题,效果明显。
6)改进滤芯更换方法。更换过滤器滤芯时,在过滤器油液液面上部通入压缩空气,并在滤筒上连接排油管,使滤筒内油液在压缩空气作用下由滤筒下部排油口排出,并流回油箱。通过改造,降低了维修人员的劳动强度,提高了检修效率;排油过程在密闭环境中自动完成,过滤器内残留油液经过滤芯过滤后直接流回油箱,避免了泵站油液的污染与外排,降低了油耗,提高了系统运行稳定性。
3.2 轧区液压系统改造
1)管道改造更换。为增强液压管道的耐腐蚀能力,管道采用不锈钢管取代碳钢管;在管路铺设中,创新采用氩弧焊打底焊接,减少焊渣形成;分段设计施工,管路中间采用法兰连接,既缩短了施工难度,又方便管路清理;在液压分支管路加装球阀,实现主系统不停机状态下的管道维修施工。
2)接口盘连接方式优化改造。将接口盘从机架内部改至外部,以人工连接取代液压自动连接,便于日常点检维修;将快速接头改为标准旋装接头,增强连接强度,方便对接;在每个管路前加装控制球阀,以利于接头更换。
3)轧机卡盘机架轧辊平衡油缸改造。将平衡油缸从机架本体改为外接式,同时将平衡柱塞改为柱塞油缸,油液不再从机架内部供向平衡柱塞,而从自身油缸缸筒内向柱塞油缸供油,使平衡油缸与机架本身分离,不仅增大了油缸的抗震性,还可在不拆卸机架的状态下单独更换平衡油缸。改造后的柱塞油缸见图2。
3.3 中精轧稀油站润滑系统改造
利用轧机长时间停机,将锈蚀的碳钢管更换为不锈钢管;针对部分轧机齿轮箱的回油不畅问题,优化管路设计,增大管路通径,增加通气孔以降低齿轮箱内部正压,并更换老化轴封。
TG333
B
1004-4620(2015)01-0063-02
2014-06-24
尚根凤,女,1978年生,1997年毕业于山东科技大学机械设计及其自动化专业。现为山钢股份莱芜分公司炼铁厂工程师,从事机械工程及自动化技术工作。