邯钢西区蒸汽管网组合运行模型技术的应用

2014-12-30 06:48:48供稿霍小刚HUOXiaogang
金属世界 2014年4期
关键词:邯钢西区炼钢

供稿|霍小刚 / HUO Xiao-gang

立项背景

邯钢西区为加强2次能源利用,在轧钢加热炉烟道增设余热锅炉,并实现了炼钢蒸汽稳定全部回收,如果按照现有的汽轮机发电,在正常生产中将出现大量蒸汽放散现象,造成大量余热余能不能有效利用。为使蒸汽得到有效利用,减少放散,技术人员考虑从对现有管网进行改造,从新布置,以期实现蒸汽最大限度的利用。

蒸汽管网现状

邯钢西区生产蒸汽管网向炼钢、炼铁高炉、炼铁烧结、能源中心脱盐水站、二冷轧、焦化厂提供气源的同时,还吸收热轧加热炉气化冷却、炼钢气化烟道余热锅炉、电厂气轮机抽气外送蒸汽。在生产过程中存在以下问题。

(1) 干熄焦锅炉、烧结余热锅炉由于压力等级和现场管网未合理设计连接,造成两系统与西区主蒸汽管网孤岛式运行。

(2) 用于焦化生产0.4 MPa生产蒸汽由西区1 MPa生产蒸汽在9#阀减压提供,造成高品质蒸汽低品质使用,浪费资源。

(3) 在两座转炉同时吹炼或蒸汽用户减量时存在大量蒸汽放散。

(4) 由于管网压力波动频繁,产生交变应力破坏管道造成重大安全隐患。

图1 项目实施前西区生产蒸汽管网布置示意图

解决途径

针对上述问题,结合老区一钢、大型厂改造、热轧主烟道新增余热锅炉及饱和蒸汽发电项目的实施,课题组按照蒸汽平衡、实现蒸汽梯级高效利用原则,成功开发出邯钢西区蒸汽管网组合运行控制模型,实现蒸汽的梯级高效利用并彻底杜绝蒸汽放散现象。项目实施后西区蒸汽管网布置如图2所示。

该技术建立在新设计一条饱和蒸汽管道基础上,通过大型轧钢厂加热炉汽化冷却、主烟道余热锅炉回收蒸汽、一炼钢汽化烟道余热蒸汽、热轧厂主烟道余热锅炉蒸汽并入饱和蒸汽发电蒸汽主管网。新增10#阀门及联通管实现干熄焦抽气送焦化生产用汽。新增11#、12#阀门及联通管实现烧结除湿用生产蒸汽由烧结余热锅炉提供。

图2 项目实施后西区蒸汽管网布置示意图

西区蒸汽管网控制模型为:运行压力P生=0.8~0.9 MPa;P饱=0.85~0.95 MPa。

P生气源通过热轧汽化冷却到达15#阀生成0.8~0.9 MPa饱和蒸汽。

当P生<0.75 MPa时,自备电厂抽汽,1#压力调节阀补充;当P生>0.85 MPa时,1#压力调节阀关闭;当P生>0.95 MPa时,打开16#压力调节阀,蒸汽并入饱和蒸汽管网;当P生<0.85 MPa,16#压力调节阀关闭。

P饱气源为热轧余热锅炉、大型厂汽化、大型余热锅炉、一钢、西区炼钢汽化烟道蒸汽,压力在0.85~0.95 Mpa。

当P饱< 0.75 MPa,生产蒸汽通过打开16#压力调节阀,进入饱和蒸汽管网;当P饱>0.85 MPa,16#压力调节阀关闭。P饱>1.1 MPa,西区炼钢蒸汽进入西区炼钢蓄热器,打开4#压力调节阀,蒸汽进入生产蒸汽管网;P饱<0.85 MPa,4#压力调节阀关闭。

P生与P饱同时超过1.1 MPa,打开9#压力调节阀,蒸汽送焦化厂;P生与P饱其中一条管网压力<1.1 MPa,关闭9#压力调节阀。

P生与P饱同时超过1.15 MPa,打开11#压力调节阀,蒸汽送烧结发电补汽;P生与P饱其中一条管网压力<1.15 MPa,关闭11#压力调节阀。

经过改造,技术人员通过利用轧钢烟道余热烟气、1#、2#饱和蒸汽发电站等核心的设施,开发出邯钢西区特有的工业蒸汽管网组合运行控制模型,实现低品位蒸汽的梯级高效利用。

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