赵 刚,应明良,王 磊,茅建波,戴宇宁
(1.中国能源建设集团有限公司,北京 100029;2.国网浙江省电力公司电力科学研究院,杭州 310014;3.北京巴布科克·威尔科克斯有限公司,北京 100043)
近几年来,我国先后出台了改善大气环境质量的火电厂氮氧化物防治技术政策、火电厂大气污染物排放标准、关于执行大气污染物特别排放限值的公告,对火电厂大气污染物如NOX的排放等提出了很高的要求。而国内火电厂早期投运的锅炉低氮燃烧技术相对落后,NOX排放浓度普遍较高,要对早期投运的锅炉NOX进行排放浓度控制,由于受现场条件的制约,增设锅炉尾部烟气脱硝装置的改造难度和工作量较大,且成本较高。相对而言,低氮燃烧器改造是一种经济、有效的减排方法。因此,低氮燃烧技术应作为燃煤电厂氮氧化物控制的首选技术[1]。
某电厂300 MW机组锅炉是由北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(简称北京巴威)引进美国B&W公司RB锅炉技术标准设计制造的亚临界压力、单炉膛、一次再热、自然循环、平行烟道、单汽包型箱式煤粉炉,型号为B&WB-1025/17.5-M,锅炉炉膛宽为13 800 mm,深度为12 300 mm,高为48 500 mm。配用5台MPS-ZGM95N型中速磨的直吹式制粉系统,采用前后墙对冲燃烧方式,配置20只B&W标准的双调风DRBXCL型旋流煤粉燃烧器,前后墙各10只,分3层前后对称布置,上、中、下分别为2,4,4只。
1.2.1 燃烧器改造
本次改造对原系统20只燃烧器进行了更换,使用美国B&W公司研制的AireJet以及DRB-4Z型超低NOX双调风旋流燃烧器替代原有燃烧器。为使最上排燃烧器投运时能使煤粉在炉膛断面范围内更为均匀,将最上层燃烧器的布置方式由原来的前、后墙各2只,改为4只燃烧器全部布置在前墙。为满足下排燃烧器使用微油点火设备的需要,下排8只燃烧器使用DRB-4Z型燃烧器,其余12只全部使用AireJet型燃烧器。
AireJet燃烧器能够高效地燃烧煤粉,并可通过与燃尽风喷口联合使用来大幅度降低NOX的排放。同时,AireJet燃烧器能够在合适的调节范围内在燃烧器喉口处建立稳定的着火点。燃烧器在炉膛内的布置既能控制NOX的排放,又能提供完全燃烧所需停留时间的热环境。AireJet燃烧器设计独特,空气可直接供到燃烧器的火焰内部,使燃烧更加迅速。因而该型燃烧器能在更低的过量空气系数下运行,同时将一氧化碳和飞灰含碳量降到最低。
DRB-4Z燃烧器充分利用了空气分级燃烧的特点,煤粉喷口位于燃烧器中心区,可以有效控制空气与煤粉在火焰根部的相互作用。二次风通过一次风道外侧的3个环形风道进入燃烧器,二次风量可以调节,其中少量的二次风进入环绕在一次风道外围的过渡区,以控制火焰中心富燃料区域的氧量,有利于降低NOX的生成量。在过渡区外环依次是内二次风区和外二次风区,二次风可分别进入这2个区域,通过可调轴向叶片产生旋转的二次风气流,控制空气与一次风的混合,再通过控制燃烧率及二次风量来降低NOX的生成量。二次风在燃烧过程中逐渐与初期燃烧的产物混合,完成煤粉的燃尽,从而使NOX的生成降到最低。
1.2.2 燃尽风改造
本次改造在燃烧器上部增加10只B&W公司的双风区燃尽风喷口(前、后墙各5只),并固定旋流方向,对应主燃烧区域燃烧器的旋流方向,以实现空气分级燃烧。双风区燃尽风喷口中心风区为直流,以保证燃尽风有足够的速度覆盖炉膛的深度;外环风区为旋流风(可调),以保证燃尽风在炉宽方向的均匀分布。燃尽风的进风量由每只燃尽风喷口上的二次风套筒进行调节。
新增加燃尽风喷口后,在维持总空气量不变的情况下,主燃烧区域的部分风量分到上层燃尽风风箱,主燃烧区域富燃料环境得以加强,同时主燃烧区域的欠氧还原气氛可促使已生成的NOX还原成N2,减少燃料型NOX的生成。另一方面,主燃烧区域燃烧推迟,有利于减少热力型NOX的生成。燃尽风从主燃烧区域上喷入,以确保前期产生的还原性气体和未燃尽燃料的燃尽。
锅炉低氮燃烧改造启动后,结合对锅炉燃烧状况的观察,首先进行了燃烧器二次风门开度及内、外二次风叶片角度的优化调整工作。调整后炉膛内火焰充盈度好,火焰形状完整,颜色明亮,无火焰冲刷侧水冷壁情况,燃烧器区域水冷壁及燃烧器喉口无积灰。
试验结果表明调整调风盘开度对飞灰含碳量影响不大,而外二次风旋流强度对飞灰含碳量影响较大,增强内二次风旋流强度、减弱外二次风旋流强度会降低飞灰含碳量,因此将各燃烧器外二次风旋流强度基本调至最弱。
在机组负荷为300 MW,B,C,D,E磨运行工况下,将AireJet燃烧器层风门挡板开度由50%关至35%时,NOX排放由380 mg/m3降低至250 mg/m3,可见关小AireJet燃烧器层风门挡板可降低NOX排放,但风门开度低于35%时,NOX排放值又有所提高,如图1所示。
图1 NOX随AireJetTM燃烧器层风箱风门开度变化趋势
在机组负荷为300 MW,B,C,D,E磨运行工况下,将DRB-4Z燃烧器层风箱风门开度由50%开至85%时,NOX排放值由280 mg/m3提升到410 mg/m3,风门开度再次关至45%时,NOX排放值又降至260 mg/m3。风门开度低于45%时,NOX排放值迅速提高,如图2所示。
图2 NOX随DRB-4Z燃烧器层风箱挡板开度变化趋势
在机组负荷为300 MW,A,B,D,E磨运行工况下,在燃尽风风箱挡板由100%关至50%的过程中,省煤器出口NOX排放由240 mg/m3升高至260 mg/m3,由50%关至15%的过程中,省煤器出口NOX排放值由260 mg/m3升至410 mg/m3,由15%关至8%的过程中,A侧NOX排放值升至450 mg/m3,B侧NOX排放值升至490 mg/m3。从试验结果看,随着燃尽风风箱挡板开度的减小,NOX排放值升高,如图3所示。
在机组负荷为300 MW,A,B,D,E磨运行工况下,在燃尽风喷口全开(250 mm)时,省煤器出口NOX排放值最小。当开度关至100 mm时,省煤器出口NOX的排放值达到最高,平均值达440 mg/m3。由此可见,开大燃尽风喷口二次风套筒开度,有利于降低NOX排放,如图4所示。
图3 省煤器出口NOX随燃尽风风门开度变化趋势
图4 省煤器出口NOX随燃尽风喷口二次风套筒开度变化趋势
关小燃尽风中心风挡板开度后,单只燃尽风喷口进风量不足,会引起对应部位的末级过热器超温,故燃尽风喷口中心风挡板开度全部固定在全开状态(250 mm)。
在机组负荷为300 MW,A,B,D,E磨运行工况下,燃尽风外二次风叶片角度由90°关至25°后,锅炉NOX排放由330 mg/m3降低至 260 mg/m3。分析认为,在二次风压不变的情况下,关小外二次风叶片角度,减小了燃尽风喷口的通流面积,燃尽风通过更小的面积进入炉膛,增加了燃尽风的风速,使燃尽风更好地覆盖整个炉膛的纵深,同时燃尽风喷口外二次风旋流较大,很好地覆盖了炉膛的宽度方向,使NOX明显下降,如图5所示。
在机组负荷为300 MW,B,C,D,E磨运行工况下,备用燃烧器层风门挡板由25%关至7%,NOX排放由300 mg/m3降低至260 mg/m3;当风门关至7%后,备用燃烧器壁温有超温现象;将风门开大至15%,燃烧器壁温超温现象消失,但NOX排放未见明显增加。由此可见,关小备用燃烧器层风门开度后,有更多的二次风进入燃尽风风箱,强化了空气分级燃烧,使得NOX排放值降低,如图6所示。
图5 省煤器出口NOX随外二次风叶片角度开度变化趋势
图6 省煤器出口NOX随备用燃烧器层风箱挡板开度变化趋势
在机组负荷为300 MW,A,B,D,E磨运行工况下对炉膛氧量进行调整。从图7看,炉膛氧量由2.6%升到4.4%,NOX排放值由270 mg/m3升到460 mg/m3。随着炉膛运行氧量的升高,燃烧区域富燃料环境变差,同时炉膛燃烧峰值温度升高,使NOX排放值大大增加。
图7 省煤器出口NOX随炉膛运行氧量的变化趋势
2.10.1 改造前
燃烧器改造前,在机组负荷维持300 MW时进行的不同磨煤机运行组合下的测试数据见表1—表 2。
表1 燃烧器改造前燃煤分析数据
表2 燃烧器改造前300 MW负荷时不同磨煤机运行组合下的测试结果
2.10.2 改造后
经过降低NOX的调整试验后,在机组负荷为300 MW时进行的不同磨煤机运行组合下的测试数据见表3—表4。
从测试数据看,改造后NOX排放值明显低于改造前,经过降低NOX的优化调整后,锅炉NOX排放可控制在280 mg/m3以下。燃烧器改造后飞灰含碳量也基本正常,控制在3%以下。
锅炉应用AireJet和DRB-4Z燃烧器以及加装双风区燃尽风的低氮燃烧改造,经优化调整后取得了良好的NOX减排效果。
表3 燃烧器改造后燃煤分析数据
表4 燃烧器改造后300 MW负荷时不同磨煤机运行组合下的测试结果
在锅炉运行中,燃尽风风箱挡板开度在50%~100%时,燃尽风喷口二次风套筒、中心风挡板开度全开,外二次风叶片角度关小,对降低NOX的排放有很好的效果。
经实际运行摸索,在燃尽风风箱挡板开度50%~100%,AireJet燃烧器层风门开度 35%,DRB-4Z层燃烧器风门开度在45%~55%时,可获得降低NOX的最优效果。同时,在保证燃烧器喉口壁温不超温的前提下,尽量关小备用燃烧器层的风箱挡板开度,有利于降低NOX排放值。在保证锅炉运行稳定的前提下,适当降低炉膛运行氧量,同样有利于降低NOX排放值。在机组负荷300 MW时,省煤器出口NOX排放值由改造前的500~700 mg/m3降低至 280 mg/m3以下。
[1]火电厂氮氧化物防治技术政策(环发[2010]10号文)[R].环境保护部,2010.
[2]王东平,贾宏禄,刘小平.利港电厂2×350 MW机组锅炉低氮燃烧改造及其对锅炉运行的影响[J].热力发电,2008,37(12):38-44.
[3]应明良,戴成峰,胡伟峰,等.600 MW机组对冲燃烧锅炉低氮燃烧改造及运行调整[J].中国电力,2011,44(4):55-58.